浅谈丙酮的回收.pdf

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76 江 西 化 工 2015年第5期 浅谈丙酮的回收 黄文娟 (江西国药有限责任公司) 摘 要 :对丙酮回收的改进可以大大降低生产成本 ,提高企业的经济效益,同时还能 减轻对环境的污染。 关键词:丙酮 加热 采出 回流 1 前言 在常压下,丙酮一水二元系统是不形成共沸的,丙 在生产盐酸洁霉素过程中,需用大量的有机溶媒, 酮的沸点是56.53oC,水的沸点是 100E,所以把丙酮母 其中丙酮耗用量很大,为了降低生产成本 ,提高经济效 液加热到56℃ ~57℃就可以把丙酮和水分离,考虑到 益,减轻对环境的污染,需对丙酮进行 回收套用,并 回 丙酮母液中盐酸洁霉素的存在 ,在精馏 回收丙酮后还 收残留液中的盐酸洁霉素。 要再从残留液中回收它,因此,本装置采取直接加料于 2 丙酮的回收 丙酮回收塔釜 中,塔釜内温度控制在:56℃一60~C之 丙酮母液含丙酮9o%,水 10%,pH值在4.0~5.0 间,这样不仅大量的盐酸洁霉素都被保存在残留液中, 之间,盐酸洁霉素含量在2000—3000单位/ml,废液透 而且残留液中丙酮含量也可达到要求。 明,呈浅黄色。 是霉 鳍目 牟 蔓譬鸯博 图1 丙酮回收工艺流程图 2015年 1O月 浅谈丙酮的回收 原来的丙酮回收是靠操作工手动操作人为控制, 用防爆产品。 手动开关蒸汽阀门很难控制加热塔釜的温度,造成丙 蒸汽流量现场选用的是LUGB一5O防爆智能涡街 酮消耗高,处理量较小 ,塔液泛滥,产出的丙酮含水量 流量计 ,该流量计带24V馈 电,(4~20)mA输 出,除现 时高时低 ,丙酮回收质量不稳定,产品质量很难达到生 场显示外,还输出电流信号到操作室的SWP—ASRIl6 产工艺的要求,所以迫切需对现有的丙酮回收装置进 多路无纸记录仪和 SWP—D805PID控制仪,根据实践 行 自动控制技术改造 ,改造后的工艺流程如图1所示。 摸索我们把蒸汽流量控制在320Kg/h左右,该 PID控 现在对丙酮的回收进行了 自控改造,使用 自控仪 制仪根据设定的蒸汽流量控制值 自动运算输出电流信 表和计量仪表对蒸汽流量、出料 (成品)流量、回流比控 号输入到智能操作器。 制、塔顶温度、塔中温度、塔釜温度、塔釜压力等参数实 塔内温度是 由蒸汽输入塔釜夹套加热控制,我们 现 自动控制 、在线显示及记录等要求,对丙酮母液进行 选取了塔釜温度、塔中温度、塔顶温度进行监测,选用 精馏精确地控制工艺参数,先将预处理液丙酮母液通 了防爆Ptl00铂电阻作为测温元件,选用了多路无纸记 过真空泵输送到精馏塔釜中,通过蒸汽流量和塔 中温 录仪进行显示,正常温度控制在 (56—60)qc。塔中温 度连锁控制加热母液,使塔中温度控制在 (57±0.5)℃ 度信号除用于显示外还输入到WP—I)835智能操作 左右,塔顶温度控制在 (56.4-0.5)℃左右 ,到 56℃后丙 器 ,塔中温度设定控制在 (57,-t-O.5)℃左右,蒸汽流量 酮汽化,一部分由塔顶精馏出产品,一部分回收介质从 控制输出的电流信号和塔中温度控制输出的电流信号 塔顶往下回流经塔板时,产生热交换,进一步脱水,回 串联 ,两路信号联锁控制智能操作器运算输出(4—20) 流比控制在3:3,最后

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