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焙烧炉温度自动控制系统.pdf
维普资讯
娩 臼7J) 广川L.
34 · 炭 素 1997年№6
焙烧炉温度 自动控制系统
. 圭 ,
(吉林炭索总厂 吉林 132002)
U一
24VDC数字量输入模块、4个 32位/24vDc
1 前言
数字量输出模块、2个 8路/o一20mA模拟量
在炭素制品生产过程中 ,焙烧工艺是一 输出模块、1O个ET200总线扩展单元、1O个
个重要的环节,焙烧质量的好坏将直接影响 s5一IOOU的 8位 /24vDc数字量输入模块
石墨电极的产品质量和成品率。我国炭素企 和 10个 8位/24vDc数字量输出模块组成。
技 业从 50年代建厂以来,一次培烧炉的自动化 测量控制系统有欧路公司生产的 1台
、 控制始终未能实现,一直延续人工调整的方 4250智能记录仪和 2O台2408PID控制器,
式,温度调整做不到及时准确,实际温度和设 数十只温度测量热电偶,烟道负压和窑压测
定曲线的差别较大,一般在几十度范围内变 定装置,煤气流量,压力测量及显示装置,lO
化,炉 内上下温差达 150~300℃。随着 电子 个现场控制箱,数十个手动调节阀和 电动调
糊艨 工业的飞速发展,计算机的广泛应用,已使焙 节阀门等。
烧炉实现 自动控制成为可能。 另外,还有模拟显示报警系统和 电源系
1996年吉林炭索总厂与德国瑞撼哈姆 统等,见图1。
公司合作,对原 8台焙烧炉之一进行了改造,
3 系统功能
其中自动控制系统由德方设计。改造后使炉
温调整及时准确,提高了焙烧质量及产品质 (1)系统从安全、稳定运行的角度考虑,
量,改善了生产环境,减轻了工人的劳动强 设有 3种控制方式:手动控制方式、半 自动即
度。本文简单介绍该工程中的计算机控制系 控制器现场控制方式、全 自动即集中控制方
统。 式,并且 3种方式可 以方便地进行切换。
(2)对现场 37个温度信号、1个流量信
2 系统组成
号、4个压力信号和 2个交直流 电源信号进
系统采用集散控制方式,构成一个DCS 行实时检测显示,并以曲线和数据报表两种
系统。 形式进行记录打印。
中央数据管理系统由1台计算机、显示 (3)在对 2个燃烧系统 8个高温炉室实
器和打印机组成,负担系统数据的输入、存 现 自动调温的同时,依靠控制各燃烧系统的
储、显示、打印等管理
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