石钢转炉出钢口改造实践.doc

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石钢转炉出钢口改造实践

总第167期 2008年第5期 河状冶全 HEBEl METALLURGY Toral 167 2008,Number 5 石钢转炉出钢口改造实践 王 强1,李会林2,白素宏2 (1.石家庄钢铁公司 转炉炼钢厂,河北石家庄050031;2.石家庄钢铁公司 安全清洁生产部,河 北石家庄050031) 摘要:石钢对转炉出钢口改进后,杜绝了出钢口的钻钢现象,挡渣合格率提高到95%,为转炉冶炼优特 钢种打下了坚实的基础。 关键词:转炉;出钢口;改造 中图分类号:TF341.1 文献标识码:B 文章编号:1006— 5008(2008)05— 0034-03 REFORMAⅡON OF CONVERTER TAP HOLE Wang Qian91,Li Huilin2,Bai Suhon92 (1.Converter Steelworks,Shijiazhuang Iron and Steel Company,Shijiazhuang,Hebei,050031;2.Safety and Clean— Production Department,Shijiazhuang Iron and Steel Company,Shijiazhuang,Hebei,050031) Abslract:After reformation of the tap hole of converter,steel no longer gets into the tap hole,qualified slag — blocking ratio reaches叩tO 95 percent.That makes a strong base for smelting superior and special grade of steel with converter. Key Words:converter;tap hole;reformation 1 引言 2.1 钢水、炉渣的摩擦损毁 转炉炉衬中,出钢口具有特殊意义,它是钢水由 出钢时,出钢口要承受转炉内钢水的巨大压力, 转炉进入钢包的唯一通道。由于出钢口通钢量大受 同时钢水在高速经过出钢口时,钢流与出钢口内侧 到高温钢液冲刷、氧化浸蚀,工作条件相当恶劣一般 产生较大摩擦、冲刷,会对出钢121造成破坏。 情况下出钢El寿命很低,需要不断的修补或更换,不 2.2钢水、妒渣的高温熔解 出钢温度一般为1 650— 1 680℃,在高温下出 仅影响生产时间,而且直接影响到钢水质量及生产 钢口的材料会发生软化,强度显著降低,甚至会熔 稳定性。由于转炉出钢口受钢水长期侵蚀,变形严 重,容易引发钻钢、漏钢等事故。目前,大多数转炉 解,易造成出钢口的损毁。 2.3钢水、炉渣的化学侵蚀 的出钢口工况条件差,使用寿命较短,石钢的转炉出 钢口使用寿命一般为5— 7天,过钢量15 000 t左 钢水达到出钢条件后,一般都具有较强的氧化 性,尤其是炉渣的氧化性更高,在高温、高氧化性条 右,最佳的利用时间只有3— 5天,不利于转炉挡渣 件下,发生以下化学反应: 操作,对钢水质量影响较大,是转炉生产特钢种的质 C+0_+CO t 量“瓶颈”。 2 出钢口的损毁机理 MgO+c_+Mg t+CO T 转炉出钢口的形态对于转炉操作有重要影响, 钢水或炉渣中的[O]会从镁碳质出钢口材料中 如果新更换的出钢口内径较小,出钢时间较长,影响 夺取碳,从而使耐火材料结构疏松而强度变差。 转炉冶炼周期,降低生产率;由于出钢口后期直径过 另外,炉渣碱度太低或渣中MgO含量少,产生 以下化学反应: 大,出钢时间过短,对挡渣操作造成不利影响。由于 受钢水长期侵蚀,变形严重,容易引发出钢口部位钻 Si02+c_sio+CO t 钢、漏钢等恶性生产事故。 同样会加剧对出钢口的化学侵蚀。 收稿日期:2008— 09一Ol 34 万方数据 河北冶金 2008年第5期 3 石钢出钢口损毁的主要原因 主要从以下3个思路考虑: 通过对石钢转炉出钢口进行实际调查发现出钢 (1)对出钢口本身重新设计,缩短新出钢El磨 口的损毁主要因素有:扩孔器尺寸不合理、出钢口填 合期:新更换的出钢口直径过小,出钢过程钢水冲击 料强度低、人工投料精确度低3个方面。 力较弱,钢包内的搅拌动能小,不利于出钢过程渣料 3.1 扩孔器尺寸对出钢口寿命的影响 的熔化,减弱了渣洗的效果。同时,出钢时间长,对 通过对扩孔器尺寸进行现场测量发现:出钢口 提高生产效率有影响。 扩孔器的直径是280 mm,出钢口座砖的直径只有 (2)增强出钢El的耐侵蚀性,延长出钢口的使 260 mm,在第一次钻出钢口的时候,座砖被钻头撑 用寿命,是最直接提高过钢量的方法。 坏,出钢口套管安装在座砖上,座砖损坏,直接影响

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