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铁水脱磷最佳条件的研究
8 现 代 冶 金 2016年第 1期
铁水脱磷最佳条件的研究
(韩国)C—H.Wee等
摘 要 :为了找到高磷平衡分配比(Lp)的最佳炉渣组成 ,在试验室内,利用Cu一10%Fe合金与 CaO—SiO 一FeO—
MgO一(P2O)炉渣的反应 ,在低温条件下,研究了碱度和(%FeO)的影响。研究结果表明:该系统内的Lp较高,且
随碱度和(%FeO)的增加而增加,在较高(%FeO)条件下,再次降低。采用氧气吹炼的初步试验证实了这些结果。
关键词 :铁水;脱磷;炉渣 ;磷分配比
合金用机器加工成立方块(5mm )用于随后进行的
1 前言
炉渣反应。将主渣(无FeO)在石墨坩埚中预熔,然
韩国现代制钢公司对低磷钢的生产要求 日益增 后在空气中脱碳 12h,温度为 1000℃。通过适当
加,主要用于生产汽车零件以及造船用厚钢板。脱 的添加纯氧化物调整主渣组成,为了达到平衡,在
磷不仅是为了满足低磷钢 日益增加的需求,而且弥 MgO坩埚中(OD:32mm,ID:28mm,H:50mm)采用
补高磷矿预期未来的使用。许多研究者关注在一个 6g炉渣和9gCu一10%Fe合金,在卧式电阻炉中,
转炉和两个转炉过程中通过控制温度 、碱度和炉渣 将石墨坩埚加热到 1400oC(如图 1所示),试验采
性质,获得高效脱磷需要的条件。韩国现代制钢厂 用高纯氩气作为炉 内保护气体,加热速率为
在一个转炉中对铁水实施脱磷双渣 (DPDS)工艺获 2oC/min,炉渣在 1400℃条件下保持6—10h。
得低磷含量钢,脱磷能力和有效的扒渣是 DPDS工 每次试验后,将反应的材料分离开来用于化学
艺中最重要的指标,扒渣效果不好将会把炉渣携带 分析。通过感应耦合等离子发光摄谱仪 (ICP—
的(%PO)带入随后进行的脱碳环节。 OES)分析溶解在 Cu一10%Fe合金中的磷,采用
在本研究中,通过确定炉渣与液态 Cu一10%Fe x一射线荧光 (XRF)分析反应的炉渣。
合金熔体在低温条件下 (≤1400℃)反应的平衡磷 除此之外,为了验证最佳的炉渣组成 (从平衡
分配比(Lp),给出了最佳的炉渣碱度 [(%CaO)/ 试验获得的结果,C/S=1.2—1.3)脱磷效果,在高
(%SiO)]和(%FeO)。 频感应炉内,当温度为 1400cI=时,采用 MgO坩埚
(OD:90mm,ID:80mm,H:100mm),在大气条件
2 试验过程
下,完成了初步试验。在初步试验 中,将氧气 (流量
本研究在试验室完成了平衡试验。磷从炉渣传 为500cm。/rain)由氧化铝管吹人高频感应炉内的
递到金属(在其它炉渣 一金属混合物)以及从金属 铁水(300g)和熔融炉渣表面。
到炉渣证实达到了平衡条件。采用的渣系为CaO—
3 结果和讨论
SiO2一FeO—MgO一(P2O5)(见表 1给出的初始炉
渣组成),金属相为Cu一10%Fe合金。选择该合金 3.1 平衡试验
是因为在平衡温度下其为液态。根据在此 Cu—Fe 通过具有一定碱度 (C/S:1)的CaO—SiO:一
合金下铁的活度系数和磷的活度系数,预计测量的 FeO—MgO一(%P2O5)炉渣和 20%FeO
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