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石油焦煅烧余热锅炉积灰原因分析及对策.pdfVIP

石油焦煅烧余热锅炉积灰原因分析及对策.pdf

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石油焦煅烧余热锅炉积灰原因分析及对策.pdf

pp rr ff PP ee ll oo ii gg ss PP zz zz zz llj{jillII《ll2I圈 2;0。1;6。N。O_。:.i06。。。。。.。。.。。。. 工 业 技 术 表1 积灰对锅炉换热效率及负压的影响 测点名称 单位 标准 积灰后检测 备注 锅炉过热蒸汽温度 ℃ ≤450 ≤400 管壁积灰后与烟气的换热效率降低,导致蒸汽温度降低 锅炉出口烟温 ℃ ≤180 ≥210 管壁积灰后与烟气的换热效率降低,导致排烟温度升高 运行10d炉膛压差 Pa ≤240 ≥950 管壁积灰后阻力增大 表2 改进后锅炉运行情况 测点名称 单位 标准 检测结果 锅炉过热蒸汽温度 ℃ ≤450 ≤440 p 锅炉出口烟温 ℃ ≤180 ≤170 运行l0d炉膛压差 Pa ≤240 ≤220 2 改进对策 求 ,烟 囱基本消除冒烟现象。2015年3月改进半年后锅炉进 r 为了增加燃烧室烟气滞 留时间,提高烟气燃烧程度,在 行了一次清灰,炉内基本没有积灰结块现象,此次共清理 出 燃烧室底部使用耐火砖砌筑 “高低 高”3面贯 穿挡墙,燃烧 约200kg灰尘,满足生产需求,炉内盘管状况如图5#g示 ,运 室进IZl内距离原墙面3.8m处 ,用耐火砖砌筑第一面贯穿挡 行情况如表2。 f 墙,墙厚37cm,高度2.5Ii1;燃烧室居 中位置,用耐火砖砌 P 筑第二面贯穿堵墙,墙厚37cm,高度 1.3m;燃烧室出口。 参考文献 距离出口边墙面3.5m处 ,耐火砖砌筑第三面贯 穿堵墙,墙 [1】王平甫.铝 电解炭 阳极 技术 [M】.北 京:冶金 工业 出版社 , 2005. 厚37cm,高度2.5m (如图3所示)。 e 烟尘在燃烧室内流动时碰撞到墙壁和挡墙后折射运动 2【]杨根柱.己内酰胺废液焚烧装置引风机长周期运行措施 (如图4所示),经计算 ,烟气折射流动的路径长度为47m, J【].石油化工设备,2012(6):89-91.

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