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专 论 石油化工腐蚀与防护 ( }tR() )N&PROrECT10N 【PEl’}{clI1IEMICl、l{INI)L l’l{、 201.5年第32卷 第4期
硫酸烷基化装置腐蚀原因分析及预防措施
曲 豫
(大连西太平洋石油化工有限公司,辽宁 大连 116600)
摘要:某石化公司烷基化装置停工十余年重新开启后,1a时间暴露出一系列腐蚀 问题 ,通过
对国内若干采取硫酸做催化剂 的企业进行对 比和深入分析 ,认为酸和硫酸酯分解产生的亚硫酸腐
蚀、反应器反应温度偏高以及介质环境 中存在微量酸是导致炕基化装置腐蚀的主要原因。基于
此,通过反复论证提 出了针对性 的防腐蚀措施:采用发泡聚氨酯对相关设备及管线、阀门进行保
冷;关键部位管线采取双阀控制、改造压缩机提 高其工作性能;塔底重沸器改为碳铜 U形管形式
等 ,并逐项予 以实施。
关键词:硫酸法烷基化装置 原因分析 亚硫酸腐蚀 治理措施
某石化公司烷基化装置引进美 国STRATCO 成一定的冲刷腐蚀 ;(2)碱洗罐人 口段腐蚀 。根
公司专利技术——采用卧式偏心高效反应器和反 据现场腐蚀形貌判断与碱液冲蚀有关,同时也存
应流 出物制冷工艺 ,于 1998年 9月开工 ,1999年 在酸的交替叠加腐蚀;(3)新酸线管线腐蚀。流
6月装置停工退料处理,2013年 10月烷基化装置 速、温度是主要影响因素;(4)塔进料换热设备。
重新检修投产运行,至今已连续运行 1a,暴露腐 酸腐蚀造成塔进料换热器、塔顶冷凝器、冷剂冷却
蚀问题较多,严重影响了装置的平稳运行,针对此 器泄漏;(5)阀门泄漏。酸泵出口阀腐蚀是 由于
项问题,通过请进专家帮助分析、走出去进行实地 阀门限量导致出现高流速、高温从而加速腐蚀,而
调研 的办法 ,立足于 国内硫酸法烷基化所暴露出 反应器、沉降器、酸包 阀门内漏与酸腐蚀、脂类沉
的腐蚀问题,进行了纵深剖析,着眼于运用检修期 淀有关;(6)运行中的其它设备问题。搅拌釜振
间力求消除瓶颈、措施得当,以期实现公司烷基化 动异常:经打开检查发现密封内部轴承磨损严重,
装置长周期运行的具体的治理措施和工作部署。 是由于搅拌釜叶轮腐蚀后破坏振动平衡,致 内部
轴承振动失效;小流量加酸泵故障频发:磁力泵和
1 装置存在的主要问题 离心泵使用效果均不理想,酸泵长期低负荷运行,
1.1 生产及工艺方面 酸温度升高、加之限流操作,造成腐蚀加剧;中和
池搅拌桨频繁掉桨叶:桨叶与轴连接处螺栓断裂
烷基化装置原设计负荷 12.9t/h,反应温度4
导致搅拌桨叶频繁脱落,而桨叶完好,材质均
~ 12℃,制冷剂温度 一8.3℃,实际两台反应器
为316。
运行时,负荷仅能达到 12t/h,反应温度经常超过
12℃,冷剂温度 一4~一6oC;反应温度高制约装
2 腐蚀原因分析
置提高加工量 ;酸介质温度略微偏高,尤其冬季投
硫酸是烷基化反应 的催化剂 ,也是烷基化装
用伴热,由于温度偏高,管线存在腐蚀加剧的隐
置中主要的腐蚀剂,如果处在适宜的硫酸浓度 、温
患;反应流出物、混合进料管线温度、流速均在设
度和流速范围内,
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