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888脱硫催化剂在焦炉煤气脱硫中的应用.pdf

维普资讯 第 1期 (总第 122期) 煤 化 工 No.1(TotalNo.122) 2006年 2月 CoalChemicalInd Feb.2OO6 888脱硫催化剂在焦炉煤气脱硫中的应用 齐书奎 殷 凯 杨 强 (山东民生煤化工有限公司,济宁 272015) 摘 要 针对焦炉煤气 H2S含量超标问题 ,通过优化煤气脱硫工艺,改造脱硫设备 ,选用新型高效888脱 硫催化剂,生产出合格城市煤气,解决了公司长期煤气H2s含量超标的难题。 关键词 焦炉煤气 脱硫 改造 888脱硫催化剂 文章编号:1005—9598(2006)一O卜0058—02 中国分类号:X703 文献标识码 :A 我公司焦炉煤气脱硫工艺采用湿式氧化法 ,再生 使用。再生产生的硫泡沫经分离、熔融后生产硫磺 。 工艺采用喷射 自吸氧化再生工艺 ,融硫采用间歇融 1.2 存在 问题 硫 ,两 台脱硫塔串联 ,煤气处理量为 5000m。/h,脱硫 公司脱硫装置脱硫效果较差 ,脱硫率在 60%~70%, 催化剂选用为 0MC,焦炉煤气人 口HS质量浓度为 系统恶化,设备腐蚀严重,无硫泡沫,副盐上升较快。另 4g/m。-8g/m。。该装置于 1993年投产 ,脱硫效率一直较 外 ,当煤气 中H2S含量增大或开一部分煤气交通 (即 低,外供煤气H2S质量浓度在 lg/m3-2g/m。之间,期间 一 部分煤气不走脱硫塔)以减轻脱硫负荷 ,脱硫液颜 虽进行了各种工艺调整及改造,但效果均不理想 。脱 色逐渐变浅 ,硫泡沫浮出;当停车再开 ,不加煤气负 硫效率不稳定,脱硫问题已成为一大技术难题。特别 荷 ,硫泡沫大量浮出,但脱硫效率仍较低;当维持较低 是2002年冬季 ,系统严重恶化 ,副盐增长迅速 。脱硫 碱度,有少量的硫泡沫,增大碱度,硫泡沫逐渐消失,脱 效率下降,煤气含硫远远超出规定的指标要求 。直接 硫液颜色逐步变深。以上现象均表明,当脱硫负荷增 影响到广大市民的生活,给广大煤气用户及周围环境 大,硫泡沫减少,脱硫液颜色变深 ,装置不耐负荷冲击。 造成较大危害。而该装置也 由于系统恶化 ,副盐较高, 1.3 原 因分析 设备腐蚀严重,只能维持运行。为此我们对该装置进 导致脱硫效率差的原因经全面分析认为有 以下 行了全面分析,并对部分设备和工艺进行了改造 ,同 几方面。 时选用了888高效脱硫催化剂 ,取得了较好的效果。 1.3.1 再生能力差 富液泵及贫液泵腐蚀严重 ,已达不到额定流量 , 1 工艺技术状况分析 约200mVh,导致 喷射器喷嘴流速低 ,进气量小 ;再生 器的喷射器射流偏离中心,有溅液现象也导致进气量 1.1 改造前工艺状况 少 ,再生能力差。富液槽体积小 ,停留时间短 ,反应时 我公司脱硫工艺流程 :由粗苯工段来的煤气经电 间不够。为此该装置再生能力没有余量 ,当脱硫负荷 捕后进入 1、2脱硫塔 ,与脱硫液逆流接触 ,脱除 H2S 增大时 ,HS一浓度增大,氧化态脱硫剂不能将其氧化为 的煤气经气液分离器送人煤气气柜。脱硫液由贫液 单质硫 ,而是向副反应发展 ,从而造成硫泡沫减少 ,副 泵 ,经换热器后打人 2脱硫塔 ,吸收HS后的半富液 , 盐增加 ,脱硫效率不高。 由半富液泵打人 1脱硫塔,塔底的富液用富液泵打至 1.3.2 操作方法不当 再生槽 ,氧化再

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