一次风机喘振.pptVIP

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一次风机喘振

#2机组一次风机喘振的处理 三期一值 黄海华 事件发生前机组状态: 2011年07月12日02:50分,机组负荷450MW,协调运行方式,主汽压力19.58MPA、温度550℃,再热汽压力3.16MPA、再热汽温547℃,主蒸汽流量1353T/H,水燃比7.6,总煤量170T/H,A、B、C、D磨运行,其中B、D给煤机给煤量投自动,A、C给煤机给煤量在手动。A、B一次风机并列运行,A一次风机电流是162A,导叶开度是76%,出口压力11.74KPa;B一次风机电流165A, 导叶开度79%,出口压力11.85KPa。一次风机自动控制正常,一次风母管压力11.19 KPa,机组运行稳定。 事件发生过程: 02:55分,E磨经厂家处理后调总要求试运E磨煤机,启动后E磨震动大,厂家要求先观察几分钟,其后振动急剧增大,紧急停运E磨,紧急停运磨煤机进口热风气动门会自动关闭,监盘人员发现各运行磨煤机风量急剧下降:A磨风量由94T/H降至70T/H,B磨风量由72T/H降至48T/H,C磨风量由63T/H降至47T/H,D磨风量由55T/H降至33T/H。立即检查一次风机运行情况,发现两台一次风机自动跳为手动,A一次风机电流87A,导叶开度72%,出口压力7.4KPa,B一次风机电流177A, 导叶开度98%,出口压力7.5KPa,一次风母管压力降至6.3 Kpa, A一次风机喘振报警。 事件处理过程: 立即汇报值长和调总,面临多台磨同时跳闸导致锅炉熄火的紧急情况,监盘人员首先立即联系调试强制“风量低保护跳磨”逻辑,(当时无快速启磨按钮)同时迅速切除CCS协调控制、机组改为TF运行方式,将机组负荷降至400MW。减小各磨煤机出力,根据磨煤机入口风量调节各给煤机煤量偏差,监视各磨碗差压和磨出口风温,保证运行磨不堵磨、不跳磨,根据中间点温度,调节水煤比,控制主再汽温平稳。 事件处理过程: 派人到就地对A一次风机加强检查,就地回复风机声音异常,发出低频蜂鸣声,振动增大,令巡操加强对A、B一次风机就地的检查,DCS上专人监视一次风机本体参数,防止A一次风机振动加剧损坏设备,B一次风机超出力运行。缓慢关小A一次风机导叶至21%,电流降至57A,同时适当关小B一次风机导叶至59%,电流降至112A,此时一次风母管压力7.9 Kpa,再缓慢增大A一次风机导叶至62%,电流升至122A,B一次风机导叶62%,电流121A,一次风母管压力回升至10.2Kpa,一次风压正常后,将强制的“一次风量保护跳磨”逻辑恢复,投回协调,负荷增至450MW,机组运行情况恢复稳定。 喘振定义: 轴流风机性能曲线的左半部具有一个马鞍形的区域,在此区段运行有时会出现风机的流量、压头和功率的大幅度脉动,风机及管道会产生强烈的振动,噪声显著增高等不正常工况,一般称为“喘振”,这一不稳定工况区称为喘振区。 喘振发生的原因: 1、一次风系统挡板误关,引起系统阻力增大,造成风机动叶开度与进入的风量不相适应,使风机进入失速区。 2、操作风机动叶时,幅度过大使风机进入失速区。 3、动叶调节特性变差,使并列运行的二台风机发生“抢风”或自动控制失灵使其中一台风机进入失速区。 4、风机设计不佳,使工作点长期落入不稳定区; 喘振发生的原因: 5、风机出力与风道容量不匹配,使工作点落入不稳定区; 6、风道被异物堵塞或严重积灰,改变了风道阻力; 7、风机并列运行时,磨煤机运行台数较少,备用磨风门未开启,造成风道阻力过大,引起喘振。 8、风机出口挡板误关或者磨煤机突然跳闸,或紧急停磨,冷热风门瞬间关闭,风道阻力瞬时增大,工作点进入非稳定区,一次风机发生喘振。(本次发生的一次风机喘振即属于这一原因)。 喘振的预防措施: 1、当确定一次风机发生喘振时,立即将一次风机改为手动调节,逐渐减少风机动叶开度,降低P_Q曲线,进而降低临界点,使风机重新回到稳定工作区,直至风机电流回升至正常值。同时还应该减小另一侧风机出力或者开大母管上的风门,降低管道阻力和母管压力,使喘振风机尽快带上负荷,平衡两侧出力。(本次处理方法就是这种操作)。 喘振的预防措施: 2、运行中尽量减少两侧风机动叶开度之差,保持两侧风机出力平衡。(投自动时也应该经常监视两侧偏差,动叶开度,电流,风机出口风压之差) 3、如果风机发生喘振过于频繁,应对风道进行改造。 4、安装失速预警和报警,以便提前采取预防措施。 喘振的预防措施: 5、针对本次风机喘振发生的原因,今后当磨煤机紧急停运时,应该适当开大其余运行磨煤机的冷热风门开度,,防止风道阻力瞬时增大。磨煤机事故跳闸时要加强监视一次风压,防止工作点落入不稳定区。 操作过程,设备改造建议 1、当磨煤机跳闸,因为冷热风门、调整门和磨煤机出口排出阀关闭,造成系统阻力增大,使风机的P_Q曲线下移,这样就容易

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