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15000m3/h空分机组精氩塔蒸发器内漏判断与处理
一
15000m3/h空分机组精氩塔蒸发器内漏判断与处理
l 问题的提出 位 (uc一706),观察精氩 中微量氧 、微量氮
柳钢气体公司 15000m3/h (标态下)空 的变化。随着液位的降低 (1450mm为临界
分机组在 2003年投产后 ,运行一直正常 ,产 液位),压力随之下降,液空内漏量增加 ,精
品产量和纯度符合标准。2014—12停机再开机 氩产品中的微量氧 、微量氮开始明显上升 。
后 ,精氩纯度出现下滑 ,精氩 中微量氧 (体 因此判断:蒸发器 的内漏点就在该蒸发器 的
积分数) 2X10 ,最高时5×10,远超 中部偏下的位置。
出国家高纯氩标准 (1.5X10)的要求。一 2.2 处理措施
度怀疑是分析仪器误测或故障,经过校表及 (1)由于精氩塔在空分塔冷箱内,若要
现场取样用气相色谱分析 ,精氩中微量氧仍 直接做补焊处理 ,需要扒除冷箱 内一半 的珠
然不合格 ,由此确认精氩生产出现问题。 光砂 (约2000m),以露出精氩塔整体 。扒
2 分析与处理 除冷箱内一半的珠光砂费用很高。
(2)鉴于蒸发器的液空内漏量极小 ,经
2.1原因分析与判断
测算内漏量 77.5ml/min,如果将 内漏量控制
(1)工艺氩氧含量不合格 。精氩生产工
在 30ml/min以内,即能确保工艺氩 中微量
艺流程分为 :氩馏份经粗氩塔 的初步精馏 ,
氧 l×1 。因此 。于 2015—03开始,15000
由塔顶冷凝蒸发器排 出含氩 99%512艺氩。工
m3/h (标态下)空分机组的精氩操作进行如下
艺氩含氧1.5×10 ,其余成分是氮气。工艺
调整 :①工艺氩微量氧≤1×10 后才能启动
氩进入精氩塔提馏段 ,其 中的氮气由上升气
精氩生产 ;②对精氩塔蒸器的液空减压减量 ,
排 出塔外 ,从提馏段的底部获得精氩产 品。
V705阀只开 1.5圈左右 ,即在确保蒸发器工
由于精氩塔只能进行氩与氮的分离,无法除
作效能发挥的情况下 ,尽可能关小 V705阀;
去氧 ,产品精氩含氧量不合格 ,其原因只能
③LIC一706液位保持在 1600nlln以上。
是工艺氩中的氧含量超标。
3 结 语
(2)精氩塔操作中外部带入的杂质 ,分
别是蒸发器带人液空 (液态空气)和精氩塔 采用调整后 的操作 ,15000m3/h (标态
顶部的冷凝蒸发器带入液氮 。其中,只有蒸 下)空分机组又能生产精氩产品,微量氧
发器带人的液空才有可能造成精氩产品氧含 1.5×10。在没有开扒珠砂补焊蒸发器的情况
量不合格。其原因是 :蒸发器内漏造成液空 下,通过调整操作工艺参数而达到检修 目的。
进入精氩产品,最终影响精氩氧含量 (氧
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