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1500m3高炉活跃炉缸操作实践

柳 钢 科 技 2014年第 1期 1500m3高炉活跃炉缸操作实践 1 问题的提出 本文进行总结。 柳钢 15001/l高炉于 2009—10扩容改造后 2 提高炉缸活跃度措施 投产。高炉设有22个风 口,2个铁 口,采用陶 2.1 送风制度 瓷杯炉缸,高炉本体采用三段式铜冷却壁和炉 送风制度主要作用是保持适宜的风速和鼓 身钢冷却壁的薄壁炉衬技术,以及应用了软水 风动能以及理论燃烧温度 ,使初始煤气流分布 密闭循环系统 、串罐式无料钟炉顶、大型顶燃 合理 ,炉缸工作均匀活跃 ,热量充沛 、稳定。 球式热风炉和全干法除尘等先进技术和设备。 自从 2012—05以来 ,高炉就出现炉缸恶化 的现 2012年上半年,公司使用低品位矿冶炼 , 象,风压偏高,风量偏小 ,产量下降,时常有 人炉矿的综合品味也由原来的 55%跌到 54%, 烧风 口现象。针对这些现象,我们采取缩小风 焦炭质量也有所下滑,CSR由原来的60%下降 口面积 (风 口直径 125mm一120mm),提高鼓 到56%,喷吹煤质量也相应变差,高炉生产状 风动能等办法进 行下部调节活跃炉缸 。在 态恶化 ,吨铁渣量增加,炉内顺行变差,炉缸 2012—06,由于偏尺严重,还堵 1个风 口生产了 的透气透液性变差,炉温波动大 。在 2012—05 1个月 ,鼓风动能 由114kJ/s提高到 128kJ/s, 出现过 2次炉况波动,造成物理热和炉温偏低 , 风速也 由259rn/s提高到267rn/s。 加剧了炉缸 的恶化。 炉况波动初期表现: (1)生铁成分波动大。 2.2 装料制度 炉温不好控制,综合负荷不好掌握,低炉温次数 装料制度是对高炉上部煤气流分布的调节, 明显增多。渣铁物理热差,脱硫效果下降。 (2) 即装入顺序 、装入方法 、旋转溜槽倾角 、料线 炉缸T作不均匀。两边铁 口出铁量偏差大,一边 和批量等相应参数的调节 ,调整炉料在炉喉的 出渣多,一边出铁多。每次出铁量减少,开铁 口 分布状态,从而使煤气流分布更合理 ,以充分 次数增加。 (3)铁口失常。铁口深度增加,铁 口 利用煤气能量 ,达到高炉稳定顺序 ,高效生产 难开,出现结铁现象,开铁 口时间较长,炉内容 的 目的。高炉采用缩小矿石批量 ,疏导边缘和 易憋风。 (4)风压升高,风量萎缩,透气性指数 中心煤气流的装料制度 ,以使高炉稳定顺行。 下降,煤气阻力系数升高,风 口工作不均匀。 为了更好地提高煤气利用率,在 2012—08开始 (5)综合焦比偏高,产量偏低。 尝试使用新 的装料制度布料 (P39,36。33,30.3336.39 炉况失常时表现 : (1)两铁 口出铁量不 K 。 和P;36232330133I36139lK:36134341361, 均,炉温偏差大。 (2)冷却壁温度波动大,渣

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