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唐钢3200m-3高炉炉渣成分及性能分析
第38卷 第3期 山 东 冶 金 V01.38 No.3
2016年6月 Shandong Metallurgy June2016
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唐钢3200m3高炉炉渣成分及性能分析
李秀兵,赵 军
(唐山钢铁集团 炼铁部,河北 唐山063000)
摘 要:近年唐钢3200nl高炉由于炉料结构发生变化,渣中AI:0,含量最高达 16%,影响了炉渣性能,对生产的稳定带来了
影响。通过检测炉渣的成分及性能,结合相图理论,分析了A1O,、二元碱度及M 含量对炉渣性能的影响,结果表明,二元
p
碱度在 1.15以下时,炉渣在较低温度下仍有较好的流动性;尼为1.2时,M 含量应低于8.69%。唐钢高炉选择A120含量约
为 15%、MgO含量为6%~9%、R2≯1.2的渣型较为适宜。
关键词:高炉炉渣;黏度;熔化性温度;AhO,;二元碱度;MgO r
中图分类号:TF534.1 文献标识码:A 文章编号:1004—4620(2016)03—0036—02 f
1 前日U 言吾 2 高商炉炉实买际际炉炉渣渣成成分分及及性性能能
P
近年来唐钢 3200m。高炉炉料结构不断发生 造渣制度兼顾了铁水质量和渣铁流动性两个
变化,外矿比例逐渐增加到20%,人炉品位下降,渣 方面,合理的热制度和造渣制度不仅使渣铁物理热
量增加(渣铁 比最高时接近380kg/t),且非主流矿品 e
充足和生铁的一级品率提高,而且确保了高炉渣铁
种增加。这些非主流外矿的冶金性能较差,有些 有 良好的流动性,有利于炉内操作。高炉炉渣黏度
l
A1:0,含量较高,如塞拉利昂矿中的A10,含量达到 与熔化性温度均是炉渣的重要性能。黏度和熔化
7%,而烧结矿中A10,含量一般在2%。高铝外矿人 o
性温度适宜的炉渣具有 良好的流动性,而且对稳定
炉后直接造成渣 中A10,含量升高 ,最高时接近 炉缸的热状态有重要意义。
16%,影响了炉渣流动性和炉缸活跃程度,高炉出现 高炉渣检测项 目包括化学成分和物理性能。
i
下渣晚的情况,严重时出铁 120min后仍不见下渣, 物理性能检测使用的设备主要是RTw一熔体物性
对高炉造渣制度及生产的稳定带来不利影响。为 综合测定仪。炉渣黏度的测量采用内柱体旋转法,
了适应这种情况,通过对近年来唐钢炉渣成分性能 其原理为:内柱体在熔体中插入一定深度 ,内柱体
g
的检测分析,同时借鉴国内同行业在应对高铝渣方 旋转时产生扭矩 ,测定后由传感器转变为电子信
面的经验 并结合相图理论,分析了唐钢4高炉炉
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