重载不锈钢车体制造焊接工艺研究.pdfVIP

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重载不锈钢车体制造焊接工艺研究.pdf

utomobile Locomotive 汽车与轨道交通 AIndustry 重载不锈钢车体制造焊接 工艺研究 赵雪山 【摘要】重点研究载重载荷为363t车体钢结构的制造焊接工艺,以重载不锈钢底架钢结构为 例,详细了阐述了控制焊接变形的方法,满足了质量要求。 关键词:载重载荷363t;反变形;车体钢结构;静强度;焊接 1. 概述 数点焊了3组点焊试验片,完成 巴西EMU项目车体钢结构是 了边梁实物模拟试验后,将焊点 国内首次生产载荷能够达到363t 剖开进行对比熔核大小,发现其 的不锈钢车体钢结构,国内首次 熔核大小比较相近,具体如图1 采用不锈钢中梁、双层边梁套装 所示。 的底架钢结构。由于该车焊接量 焊点缺陷:由于边梁模拟件 图 1 大,尤其不锈钢弧焊焊接变形极 与点焊试验片宏观晶像检测过程 为严重(变形量约为碳钢材质的 中,出现了不同程度的缩孔,具 两倍),所以很难保证车体钢结 体如图2所示。粗略统计边梁试 构组成以后的尺寸。因此我们通 验件共48个焊点,其中出现缩孔 过弧焊焊接变形的控制,采用先 的为28个焊点,概率为58.3% ; 进工艺方法,保证了焊接质量及 而试验片共3个焊点,其中出现 尺寸。 缩孔为1个焊点,概率为33% 。 2. 复杂结构底架钢结构焊 根据日本点焊标准Y C—I H 接变形规律摸索 2002—2000 ,允许出现气孔等缺 (1 )工艺试验及质量问题 陷,但是缺陷长度不能超过熔核 解决 由于底架边梁为双层套 长度的15% ,因此经过简单测量 装结构,边梁套装完成以后,由 是能够达到标准要求的。 图 2 于内边梁与外边梁上下以及内部 (2 )底架边梁焊接变形控 间隙具有不稳定性,间隙最大达 制 由于一根底架边梁的焊点就 施进行焊接过程控制。 2.5 ~3m m之多,因此为了验证 为2000多个,经过第一根边梁所 首先,国内首次水中焊接。 点焊完成后边梁是否具有足够的 做的试验,在不做任何反变形的 根据试验结果,如仅靠设备焊接 强度,进行了长约500mm长边梁 情况下,变形竟然达到50mm之 过程中的自身水冷一般变形约为 点焊模拟试验,具体结果如下。 多,比标准要求12mm反变形整 50mm ;使用喷壶冷却电极+设备 熔核大小:使用同一点焊参 整多出38mm ,因此必须采取措 自身水冷边梁变形约为40mm ; 2017年第6期 焊接与切割 48 热加工 万方数据 utomobile Locomotive 汽车与轨道交通

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