厚板沉孔开制方法的创新-PPT.ppt

  1. 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
厚板沉孔开制方法的创新-PPT概要1

厚板沉孔开制方法创新 单 位:中建钢构阳光惠州有限公司 小组名称:“火蓝刀锋”QC小组 注册编号: 发 布 人:冉瑞恒 目录 1.现状概述 7.对策实施 2.小组概况 8.效果检查 3.课题选择 9.成果巩固 4.目标设定 10.总结及展望 5.提出方案 6.对策制定 一、现状概述 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011版))及《钢筋混凝土结构预埋件国家建筑标准图集》(04G362)5.2条规定:为保证锚筋和锚板之间连接的可靠性,当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。随着钢结构市场的快速发展,应用于各工程的钢结构板厚越来越大。常规薄板沉孔开制方法难以在板厚为50mm以上的情况下达到预期目标要求。 二、小组概况 小组名称 “火蓝刀锋”QC小组 课题名称 厚板沉孔开制方法创新 课题类型 创新型 注册号 小组人数 8人 成立时间 2016年02月10日 小组活动时间 2016年02月16日-2016年04月20日 活动次数 16次 制表人:冉瑞恒 制表日期:2016年2月20日 受QC教育时间 32h 32h 32h 32h 32h 32h 职称 32h 出勤率 100% 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职 务 职 责 小组分工 1 周琦 男 41 大学本科 质量总监 组长 全面负责 3 张才忠 男 31 大学本科 质检部副经理 组员 组织实施 5 冉瑞恒 男 26 大学本科 质检员 组员 数据采集、总结 6 柳 兵 男 31 大专 工艺员 组员 工艺指导 7 陈海雷 男 39 大专 车间主任 组员 生产协调 高级工程师 工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 助理工程师 技术员 8 顾文龙 男 26 高中 班组长 组员 下料执行 2 刘光旭 男 44 中专 质检部副经理 组员 组织策划 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 赖腾飞 男 31 大学本科 工艺部经理 工程师 组员 工艺指导 32h 100% 小组成员介绍 制表人:冉瑞恒 制表日期:2016年2月20日 三、课题选择 质量要求高 成本投入大 操作难度大 质量要求高 沉孔开制质量将严重制约着塞焊的质量; 塞焊质量将严重制约锚杆与锚板的连接质量; 操作难度大 现有套钻及手工割制方法无法满足加工要求; 切割面无法形成严格的45°锥形且极度不平整; 成本投入大 制孔质量差造成返修成本投入大; 加工效率低下,不能满足工期要求,影响声誉; 厚板沉孔开制现状: 操作难度大: 缺少有效可行的厚板沉孔开制工艺对现场作业的指导; 操作随意性大,对工人技能水平要求高; 切割后极易出现孔呈椭圆形,孔不圆及切割面极度不平整现象; 切割后很难保证45°锥形孔面且极易损伤母材; 切割过程中液态熔渣极易对人体造成伤害; 成本投入大: 试验证明:手工切割一个M40沉孔需耗时30分钟,切割一个M28沉孔需耗时20分钟; 一次切割成功率小、返修量大; 人力、物力投入大; 加工效率低下,严重制约工程履约,影响公司 声誉; 质量要求高: 国家提出“中国制造2025”、“供给侧改革”强烈鼓励我们通过改革创新充分利用科技手段提升质量; 中建钢构面临“转型升级”关键阶段,要求我们迎头赶上、助推公司顺利转型以创造更大效益; 公司承接的工程均具有“高、大、精、尖、特、重”的特点,要求我们精益求精,确保工程完美履约,赢得社会各界一致认可; 超厚板及工程难点为业主、监理、总包高度关注的重点; 课题确定: 综上所述:QC小组将“厚板沉孔开制方法创新”作为 本小组研究课题。 四、设定目标 设定目标: 根据GB 50204-2002(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范及相关文献要求,结合实际加工需要,研制出一种既方便实际操作又能满足质量及工期要求的厚板沉孔开制方法。 目标值设定: 质量要求:45mm及大于45mm厚板沉孔一次切割合格率99.8%(切割面平整、孔位偏差±2mm、锥形孔面45°、孔任一方向直径最大相差1mm、切割马牙不得大于2mm)。 切割效率:M40沉孔的切割时间控制在4分钟之内(含施工准备和切割后的处理)。 稳定性:方法简易具备可操作性,人为因素对实际加工影响小。 四、设定目标 目标可行性分析: 本QC小组成员在公司具有较强的研发能力、设备改造能力、丰富的加工经验及理论基础; 现有设备能够满足本课题需要,只需通过适当改造便可达到目标; 公司现有常规下

文档评论(0)

yaocen + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档