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100MW凝汽式汽轮机低真空供热改造.pdf

2017年4月 吉 林 电 力 Apr.2017 Electric 第45卷第2期(总第249期) Jilin Power V01.45 100 MW凝汽式汽轮机低真空供热改造 ModificationofLowVacuumHeat for100MW Turbine Supply Steam Condensing 王春艳1,李 军2 (1.吉林电力股份有限公司白城发电公司,吉林白城137000; 2.吉林电力股份有限公司,长春130022) 摘要:针对某100 MW机组经过通流部分和抽凝式供热改造后抽汽能力达不到原设计要求,为了满足日益增长 的热负荷需求,提出该机组低真空改造技术方案。该方案采用低压缸双背压双转子互换循环水供热改造技术,在不 同的进汽量下,选择不同的抽汽量以维持低压缸排汽流量基本不变,对应的运行背压为43.6kPa,排汽温度不超过 80℃,重新设计低压2×3级通流,选取合适的低压通流面积,以满足冬季高背压运行的要求。改造后该机组增大了 670 供热能力,并降低了供电煤耗,每年可节约标煤约20 t。 关键词:汽轮机;低真空;供热;技术改造 中图分类号:TM621.4 文献标志码:B 文章编号:1009—5306(2017)02—0051—04 低真空循环水供热是将凝汽器中乏汽的压力提 该机组于2003年实施了低压导管打孔抽汽和 高,即降低凝汽器的真空度,提高冷却水温,将凝汽 整机通流部分纯三维设计升级改造,改造后额定功 器改为供热系统的热网加热器,而冷却水直接用作 率提高到103MW,最大功率可达到115MW,供暖 热网的循环水,充分利用凝汽式机组排汽的汽化潜 额定抽汽为260t/h。机组经过通流部分和抽凝式供 热加热循环水,将冷源损失降低为零,从而提高机组 热改造后一直正常供热运行,随着热负荷的增长和 的循环热效率。采用该方法供热是在不增加机组规 机组长期运行后自然老化,抽汽能力已经达不到原 模的前提下,减小了供热抽汽量,增大了供热面积, 设计要求,通常只能达到230t/h。为了满足日益增 施工周期短,经济效益显著,因此在供热企业中多有 长的热负荷需求,挖掘现有设备的供热潜力,提出该 应用。低真空循环水供热改造实现了冬季供热期间 机组低真空(高背压)改造技术方案。 汽轮机排汽余热完全被利用,消除了冷源损失,提高 了抽凝式机组的热经济性,增加采凝热负荷的同时 2低真空循环水供热改造的必要性和可行 也降低了煤耗,具有非常好的经济效益和社会效益。 性 本文对某厂100MW凝汽式汽轮机组低真空供热 改造技术方案进行分析。 2.1改造的必要性 1 机组概况 目前,在国家节能减排政策的推动下,各发电企 业在具备供热条件的地区将原设计的纯凝机组进行 某厂1996年投产的100MW机组是哈尔滨汽 供热改造,实施热电联产,已成为必然趋势。

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