堵水—酸化一体技术在石南油田探究及应用.docVIP

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堵水—酸化一体技术在石南油田探究及应用

堵水—酸化一体技术在石南油田探究及应用摘 要:针对石南油田存在非均质的问题 ,提出了一种暂堵实现选择性堵水和酸化一体化技术 ,这种技术使酸化过程中酸液少进入高渗层 ,使堵剂和酸液分别在高渗层和低渗层发挥有效作用 ,最终达到封堵高渗层并有效启动低渗层的目的。 关键词:非均质 暂堵 酸化一体化 一、堵水-酸化一体技术原理 堵水酸化一体技术即对含水量高的高渗透层加以屏蔽,向地层注入堵剂,使其在高渗透层及部分中渗透层形成低渗透滤饼,从而使酸液转向中、低渗透层,可以更加有效地改造中低渗透层,提高酸化效果。 二、选择性堵剂组成及技术特点 1.油溶选择性堵水剂组成 油溶选择性堵水剂是由重质不饱和烃树脂,油溶性聚合物,表面活性剂等主要原料共熔后制成微粒。 2.油溶性选择性堵水技术主要特点 油溶性堵水剂,其粒径在0.5~1mm之间具有油溶性好,堵水率高,封堵强度大,解堵率高,且该堵剂可用水作为携带液进入地层。堵水剂架桥粒子、充填粒子及变形粒子,具有不同粒度级配的水基悬浮液,可在地层孔喉处吸附架桥,充填形成一条渗透率相对较低且有一定强度的暂堵带,阻止水的流动,开井生产时可被原油逐渐溶解,分散,从而达到堵水增油目的。 三、堵剂性能评价 1.堵剂强度评价 用渗透不同的3个岩心考察堵剂的封堵能力。根据表1数据,堵剂对地层的封堵能力很强,堵剂的封堵率与突破压力随岩心初始渗透率的降低而增大。继续注水,当注入累计体积为100PV时测得残余阻力系数的下降率很小,说明堵剂在地层中具有较强的耐冲刷性。 2.堵剂耐酸性评价 耐酸性实验结果表明随着堵剂试样在酸液中浸泡时间的增加,试样的体积发生较小的收缩,并发生硬化反映,但强度仍很大,可以满足孔隙介质对堵剂封堵性能的需要。 3.配套酸液体系的研制及性能评价根据不同的地层状况,不同碳酸盐及泥质含量,综合考虑各种添加剂的配伍性及协同效应,设计了3种配方。(1)SY-1:盐酸+氟硼酸+添加剂。(2)SY-2:土酸+复合添加剂。(3)SY-3:土酸+氟硼酸+添加剂。对于3种配方进行了全面性能评价,完成了酸液在60℃条件下的缓蚀性能试验、酸液的表面张力测定、破乳性能试验以及地层流体的配伍性等一系列实验, 四、现场施工工艺 1.选井 1.1初期产能高,目前供液能力强,累计产油量低,动用程度低; 1.2地层温度20~50℃; 1.3水驱控制高,波及体积大的区域内包含水井; 1.4综合含水高(不小于80%)以注入水型为主,注采关系清楚; 1.5油井固井质量好,无层间窜槽,层间渗透率差异大,出水由高渗透层造成。 2.施工过程 2.1选择注入油溶性暂堵颗粒悬浮液,利用颗粒半径与高渗层和低渗层平均孔隙半径的匹配关系,在低渗层面形成有效堵塞,而高渗透层内只能降低部分渗透率; 2.2笼统注入堵剂,使其绝大部分进入到高渗屋候凝后形成有效封堵; 2.3笼统注入酸液,对低渗层端面的暂堵带进行有效调解,并且进一步扩大其渗透率。 五、现场应用 SN6210井目地层有2层,上层2453.5m~2454.5m,下层2456.5m~2457.5m。其中上层渗透率3.8X10-3/m2;下层渗透率为4.6X10-3/m2。 整个射开层平均孔隙度12.55%。措施前油井综合含水已接近100%,分析认为产出水主要来自上层,下层由于渗透率低,并且存在一个污染,所以残余油较高,针对上面情况对该井采用暂堵水和酸化一体技术。 施工过程中共注入堵剂8m3,酸液10m3。措施后平均产量为6.5 m3/d,含水35%。这说明堵剂不但有效地堵住了高渗层,使含水率急剧下降,而且酸化使低渗层的污染率得到了明显改善,措施取得了明显效果。 六、结论 动态实验表明采用相配套的暂堵剂、堵剂以及酸液体系,进行暂堵堵水和酸化复合实验可以实现选择性堵水和选择性酸化,明显改善多层油藏的层间非均质性。 现场初步应用结果表明,这种技术明显改善了油井的产液剖面,低渗层得到有效启动而高渗层的产水得到有效控制,真正起到了降水增油的效果。 参考文献 [1]罗跃长.庆低渗油藏暂堵酸化技术研究长钻井液与完井液 2008(02). [2]范志毅.暂堵酸化技术的研究与应用 钻采工艺 2011(6). 1

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