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基于TBD234V8柴油机曲轴裂纹技术报告

基于TBD234V8柴油机曲轴裂纹技术报告为保障海上航行安全,海事管理在巡航监管、航标设置管理方面都需要工作状况良好的工作船舶,对船舶管理技术的要求越来越高。现提出基于TBD234V8柴油机曲轴裂纹的技术报告,从理论研究方面进行初略的探讨。 轮机长申明 2010年4月21日1235,某轮备车出航,当值轮机员按常规备车操作程序对设备进行正常检查后,启动主机750n/min,滑油压力0.4mpa,运行正常。1240离码头。1250右主机突然自行停车。盘车检查后未见异常重新启动,此时油压过低,为0.15mpa,立即停车单机靠码头。报告机务部门,随即更换机油滤器,检查系统安全阀及油压表,在滤器进口临时加装压力表油压仍未回升,打开缸头护罩观察气阀摇臂,气阀摇臂充油缓慢且压力过低。初步判断机体内部滑油泵失效或粗滤阻塞、前端吸空等造成滑油失压。要想进一步查明原因需解体检修(该机型为倒挂主轴结构,机体两侧无检查孔门,说明书要求20000h解体检查测量运动部件)。报告船管部门请求安排外协。 主机概况 该轮主机型号:TBD234V8-1363A型,95年7月河南柴油机厂制造,单车功率323KW,额定转速2100n/min。自95年12月出厂以来累计运行3261.25h。02年10月28日更换机油(长城SAE CD-40柴机油),换油后合计运行327.50h(其中04年3-4月运行102.25h)。| 正常运行参数:滑油压力 4.5—6mpa 滑油温度 110—115℃ 淡水温度85—90℃ 排烟温度<650℃ 机损情况 4月24日船厂来人将受损柴油机吊运出舱,拆检解体发现机件损坏严重: 曲轴第三道主轴颈靠自由端曲臂径向裂纹长约70mm,由于未做探伤深度不详,轴颈磨损严重,拉痕深度近1mm,其他四道主轴径均不同程度磨损和划伤。曲轴报废。 5道主轴承(瓦)减磨合金全部脱落,主轴瓦基体裂纹变形,定位销剪切脱落,机体主轴承座基准孔磨损超差。咨询柴油机生产厂家-河南柴油机厂,厂家回电称主轴承座不能修复。机体报废。 曲轴输出端轴向推力环磨损超限,需要更换。 曲轴连杆轴颈和轴瓦局部正常磨损,缸套及活塞连杆组件未见异常。 原因分析: 根据事故发生后,对柴油机解体检查之前,对柴油机可视部件的检查情况来看,柴油机负荷及转速均未超限、油位正常、运动部件高点摇臂处及油压表接口有油溢出,油压虽然低、但可排除运行中断油的可能性。 解体后从该机油底壳搜集的金属磨屑推断,脱落的合金呈鳞片状分离物,因此不排除磨擦表面疲劳磨损,轴瓦机械性能下降导致损坏的可能性。 曲轴轴颈裂纹发生的根本原因是疲劳破坏。由于弯曲、扭转或两者合成的交变应力和轴承的多次烧熔并与轴颈咬死引起。通过对该机的解体可见发生裂纹的第三道轴颈损伤异常严重,其他轴颈则较轻,因此可判定由于裂纹的产生逐步造成主轴中心线失中,在交变载荷的作用下轴承偏磨,破坏了正常配合间隙,难以形成良好楔形油膜,轴承摩擦表面局部润滑失效,点状过热烧熔,导致合金剥落,恶性循环使轴承与轴颈熔结咬死,切断定位销,使机体主轴承孔磨损失中。 主机运行中油温较高(技术说明书要求低于120度,实测110度),长期滑油在高温下工作,其粘温性能下降,油膜质量变差,造成局部干磨擦。 油质较差,滑油中机械杂质含量较高。这是由于空气滤器吸入排烟管震落石棉灰粉尘,经进气管进入燃烧室,这从解体后中冷器污染严重可以证明。混入滑油后造成磨料磨损和腐蚀磨损。 管理上未能及时换油(要求250h,实际运行327h),对滑油污染未能及时检验和采取措施,又由于该机型的结构特点(船上无法进行起吊主机检查轴承),未能及时发现轴承磨损状态和规律,失去了杜绝此次机损事故的最佳时机。 由于轮机人员的人事调整对该机技术状态掌握不够,日常维护保养缺乏连续性和过于依赖报警系统,使(0.14mpa)低压声光报警动作不及时,直至低压(0.8mpa)自动停车。 保护停车后的再次启车,加剧了事故分析的难度,会导致损失的进一步扩大。 结论 曲轴轴颈裂纹发生的根本原因是疲劳破坏。由于裂纹的产生逐步造成曲轴中心线失中,在交变载荷的作用下轴承偏磨,破坏了正常配合间隙,导致滑油低压,难以形成良好楔形油膜,轴承摩擦表面局部润滑失效,点状过热烧熔,导致合金剥落,恶性循环使轴承与轴颈熔结咬死,切断定位销,使机体主轴承孔磨损失中。导致机体报废。 事故教训和警示 通过这次事故,我们必须深刻地总结教训,无论在船舶管理和专业技术管理方面应力求科学规范,要认真反思事故经过,切实做好事故分析,做到事故原因分析不清不放过、职工为受到教育不放过、没有防范措施不放过;加强职工的责任意识教育,进一步作好岗位技能培训工作,全面提升管理人员

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