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QYG-1500型叶轮给煤机设备改进.pdf
第l2卷(2010年第5期) 电力安全技术 S
Q丫(j}一I500型叶轮给煤机设备改进
葛永庆 ,王 宏
(华北 电力大学,河北 保定 071051)
华能邯峰发电厂输煤系统单路火车卸车线为 l 表 1 行走轨道标高及间距
套 “C”型翻车机系统,下方为 1个 V“”型单侧缝
隙煤沟,拨料设备为 1台QYG 1500型叶轮给煤机 ,
整套设备于2000年投入使用。在设备使用期间叶轮
给煤机多次发生 问题,不仅导致设备无法正常运
行,还严重影响整套系统翻卸燃煤,给输煤系统卸
煤工作带来非常大的困难 ,也给企业造成经济损失。
l 设备概况
从以上数据不难看出,叶轮行走轨道存在高低
QYG 1500型叶轮给煤机设备 由驱动机构、行 不平,轨道间距变化大,轨道存在弯曲变形的缺陷。
走机构、拨煤机构、本机机架、电气部分组成,适 针对此 问题将叶轮给煤机行走轨道更换,处理后仍
用于单侧缝隙煤沟。行走轨道22kg/m,两平行轨 不时出现煤沟无杂物情况下 自停现象。但 自停后反
道问距2000mm,行走有效距离为 15m。其 中主 向启动叶轮大齿转动方 向后可以正常开出。
电机为40kW ,带动卧式 650减速机及伞齿减速机 (2)针对叶轮大齿开焊的缺陷,经过认真的观
运动;行走电机为9kW,带动行星摆线减速机及蜗 察分析认为:当前使用的叶轮大齿为 16Mn材质焊
轮蜗杆减速机运动。设备运行时控制部分为主电机 接而成,经过长时间的运行,大齿焊点存在开焊是
与行走 电机 同时运转实现设备功能。 必然现象。但大齿开焊后端部出现卷曲,大齿本身
也存在弯曲变形,这就使叶轮给煤机在正常运行时
2 存在的问题
受到不均匀负载影响,这也是造成叶轮给煤机 自停
设备运行几年后,叶轮给煤机频繁发生运行过 的一个重要原因。因此决定将组合焊接形式的叶轮
程 中停在煤沟中间无法开出,叶轮大齿开焊 以及伞 大齿改进为铸造形式,这样从根本上解决叶轮大齿
齿减速机立轴上方轴承损坏的缺陷,严重影响设备 开焊问题,也在一定程度上解决了大齿受力不均造
的安全运行 。 成 自停问题。在完成此项工作后,叶轮给煤机在煤
沟无杂物时的自停问题得到了彻底的解决。
3 改进措施
(3)叶轮给煤机在运行时承煤盘上有大量燃煤,
(1)针对叶轮给煤机频繁发生运行过程 中停在 而且伞齿轮减速机输出轴与承煤盘之间间隙大,一
煤沟中间无法开 出的问题 ,通过现场多次检查、核 方面由于密封 问题导致部分燃煤在大齿挤压下从伞
实发现:叶轮停止后使用管钳等工具可以实现叶轮 齿减速机立轴轴封处进入到减速机内,损坏轴承、
盘车开出煤沟,而且多数情况下煤沟内无大块木块 加速齿轮磨损 ;另一方面主轴上易缠绕钢丝绳等杂
等杂物;自停状态下叶轮行走轮与轨道有不定量的 物,给驱动系统增加负荷,损坏减速机。针对此问
间隙。针对这些问题,分析认为叶轮给煤机行走电 题 自行设计、安装了防缠绕及密封改进装置,对伞
机、变频器匹配 以及容量存在问题。将变频器改型 齿减速机进行保护,避免发生恶劣事件。具体的措
为安川品牌,这种变频器本身没
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