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SSW-12DD型卷绕头工作原理及故障排除

SSW-12DD型卷绕头工作原理及故障排除内容提要:本文介绍了韩国 SEGI TECH有限公司SSW-12DD型卷绕头的工作原理,以及在使用过程中出现的问题和解决方法,供同行参考、商讨。 关键词:氨纶; 高速卷绕头; 自动切换;控制系统; 协议宏 Abstract: this paper introduces the South Korea SEGI TECH Co., LTD SSW-12 DD type winding head principle of work, and in use process on the problems and solutions, refers for the colleague, discuss. Keywords: spandex; High speed winding head; Automatic switching; Control system; Agreement macro 中图分类号:U226.8+1文献标识码:A 文章编号: 1、引言:在氨纶纺丝设备中,高速全自动卷绕头是最关键的设备之一,它直接影响着产品的产量和质量。我公司自2007年从韩国引进了SSW系列卷绕头,有单层和双层。该卷绕头工艺设计比较合理、丝饼成型良好,控制系统运行稳定可靠,人机界面友好,操作方便,并能实现定重、定长、自动切换及统计满筒功能。 2、工艺流程简介:原料经投料、预聚合、聚合工序进入纺丝储液槽,经增压泵、纺丝计量泵计量后再经喷丝组件纺丝、进入纺丝甬道、经SM风机的热风加热,通过加捻器加捻以增加抱合性,再通过牵伸辊GR1、油辊OR和GR2(GR3)牵伸定型后到卷绕头卷绕,最后经分级分等包装成为成品。其中卷绕工序最为重要,成品及成型质量的好坏很大程度,由其卷绕控制系统决定。 3.1控制系统构成:一个纺丝位由两个卷绕头组成,通过一个PLC控制,PLC为OMRON公司的CJ1M-CPU12-ETN,两个32位开关量输入模块CJ1W-ID231,两个32位开关量输出模块CJ1W-OC231,一个通讯模块CJ1W-SCU41-V1,每台卷绕头有摩擦辊、横动、上下卡盘电机为变频控制,一台转盘电机不带变频,两台卷绕头共8台变频,加上牵伸辊GR1、GR2、GR3和油辊OR共计12台日本安川变频器。PLC自带以太网口,通过双绞线连接到3COM交换机,这样我们1-3号线共132台卷绕头公用一个上位机,另用一个PLC 主要负责监视3条线的供气压力、满筒、及卷绕头报警的灯光显示。4号线为双层卷绕头,除两台卷绕头共用一个PLC外,88个卷绕头共用一个上位机和一个PLC。 3.2 工作原理:上位机的主要作用是,设定各卷绕头的工作参数,如摩擦辊、横动、上下卡盘、牵伸辊GR1、GR2、GR3、油辊OR变频的频率、横动变频的各个时间段的卷绕角、落筒时间。显示卷绕时间、查询故障并统计每班满筒数。上位机输送的数据,如频率等参数通过网线传送到PLC指定的DM数据区,PLC用程序通过通讯单元SCU41,用事先写好的协议宏读写序列,与变频器通讯将数据写入变频器。 3.2.1 卷绕速度的设定:卷绕速度的设定取决于摩擦辊变频器的频率,由下面的公式计算设定频率,通过上位监控电脑,下传到PLC、再由PLC传入变频器。 摩擦辊设定频率(Hz)=卷绕速度(m/min)/π×0.082(m)×30 3.2.2 横动速度的设定:横动条件的设定取决于下述横动变频的参数设定。 基本频率(Hz):F干扰周期(S):B和C干扰量(Hz):A 横动基本频率计算公式: 横动基本频率(Hz)=卷绕速度(m/min)×tanθ0/0.044(m) ×2×30 其中θ为卷绕角。 3.2.3 AC和AS加速设定 在自动落筒过程中,两个卷绕轴由各自的变频电机(AC\AS)驱动,工作过程如下图所示: (1) 空卷绕轴开始加速。(AC加速) (2) AC加速完成后转盘架开始旋转,同时卷绕轴的辅助驱动电机在卷绕位开始加速。(AS加速)。 (3) 丝在传递位转盘架停止转动。 (4) 在卷绕位的卷绕轴开始减速,同时让丝传递的摆动导杆开始动作完成丝传递。(减速通过变频器完成)。 (5) 转盘架开始逆向回转。 (6) 当转盘转到卷绕位时AS加速完成。 AC和AS变频器的设定值见下表 设定值 功能 加速率(%) AC变频 器 AC加速设定(Hz) 切换(或自动落筒)备用(空)卷绕轴的加速。 105-110(%) AS变频器 AS加速设定(Hz) 卷绕到丝的设定长度(满筒) (或当落筒时间到时)卷绕轴的加速。 105-110

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