反循环钻探技术在煤矿瓦斯孔施工过程中的应用效果与问题分析(葛中勤).docVIP

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  • 2017-08-31 发布于重庆
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反循环钻探技术在煤矿瓦斯孔施工过程中的应用效果与问题分析(葛中勤).doc

反循环钻探技术在煤矿瓦斯孔施工过程中的应用效果与问题分析(葛中勤)

反循环钻探技术在煤矿瓦斯钻孔施工中的应用效果与分析 葛中勤 袁店一井瓦斯抽放钻孔在基岩段钻进过程中使用反循环钻进方法,先后使用四次。 2.1第一阶段(孔深374.27m-379.53m)。开始由于泥浆性能差,泵排量有限,钻进过程中的大颗粒岩粉不能携带上来,钻机加尺之前,需要冲孔很长时间。先后又使用捞粉管进行打捞岩粉,严重影响钻进效率。从孔深374.27m始,使用泥浆反循环钻进。反循环累计进尺5.26m,初次使用没有设计气水分离器,混合钻井液返还至地面时,压力较高,直接压入泥浆沉淀池中,岩屑不能过滤。但混合钻井液初次返至地面时,携带大量的大颗粒岩粉,说明使用反循环钻进井底净化充分干净。 2.2第二阶段(孔深442.01m-520.82m)。反循环钻探钻具组合:550mm三牙轮钻头+426钻铤+203钻铤+转换接头+127mm单壁钻杆+气水混合器+ 139mm双壁钻杆+保护接头+168mm双壁方钻杆+气盒子+水龙头。使用RPS-3000钻机2档转速钻进,最快日进尺9.05m,返出的岩粉含有较大颗粒。在孔深520.82m时,双壁钻杆长度151.20m,与井深比值1:3.44。使用WF-10/60型号的空压机,正常钻进显示压力1.5MPa左右。使用JDT-5A陀螺测斜仪,测得520.82m偏斜较大,故进行扩孔处理。 2.3第三阶段(孔深295.35m-446.17m)。使用960mm牙轮进

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