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补连塔煤矿1244冒顶事故分析08-30
二0一0年八月二十四日 补连塔煤矿12404工作面冒顶事故 一、工作面概况 二、事故经过 三、原因分析 四、处理方案 五、事故教训及防范措施 提 纲 一、基本情况 12404工作面为补连塔煤矿1-2煤四盘区第四个开采工作面,工作面长度311m,沿煤层走向推进,推进长度3622m。上覆基岩厚度220m,松散层厚度15m。 12404工作面上覆基岩、松散层等厚线图 第一章 工作面概况 三、设备配套 工作面选用EKF公司制造SL1000型采煤机,刮板输送机为JOY公司制造的SDAFC3×1000kW型,破碎机、转载机选择配套的JOY400KW破碎机和JOY400KW转载机。工作面支架为郑州煤机厂生产的ZY11000/25/50液压支架,该套支架已连续直搬三个综采面,未进行项修、大修,总过煤量达1500万吨。 二、围岩特征 工作面老顶以粉砂岩、砂质泥岩为主。直接顶以泥岩、细粉砂岩为主,泥质胶结,波状层理与小型斜层理发育,局部存在煤岩互层。 第一章 工作面概况 23日夜班6:00,煤机割至机尾时,130#支架至机尾段顶板来压,支架安全阀开启,160#-165#架顶板出现漏矸,冒落厚度约400mm。 23日8:30早班在80#架接班向机头割煤,10:00煤机割至机尾,拉150#-172#支架时,顶板出现冒落,冒落高度达700mm,此时工作面累计推进3194m。13:00刮板机链被大块矸石卡断,处理至15:40,影响2小时40分。在此期间,未对冒落区进行补强支护。 23日中班接班开机后,跟班队长决定先在机尾进行连续加刀,以便接住顶板。从机尾加第一刀拉架时顶板出现垮落。加第二刀时,150#-172#架再次发生了冒落,冒落高度达1.5-2.2m左右,梁端距1.3-2.0m左右(伸缩梁伸出后)。 第二章 事故经过 跟班队长当即向调度室及区队进行汇报,要求采取措施控制顶板冒落。矿领导接到调度汇报后,立即安排进行打锚索及注射马丽散。24日夜班及早班继续在机尾冒顶区进行打锚索及注射马丽散。 24日19:00,冒顶区顶帮支护完毕后开机生产,先在工作面前半部连续进刀,23:00煤机从机头向机尾割煤至130#架时,煤机左摇臂有异响后,左滚筒停止转动,服务工程师赶到现场进行检查,断定为左摇臂行星头损坏,需要更换左摇臂。 27日0:50摇臂更换并调试正常后,开机生产。 本次事故从7月24日0:00开始处理冒顶,至7月27日0:50开始恢复生产,总计影响生产时间72小时50分钟。 第二章 事故经过 1、区队对顶板管理重视程度不够,生产组织不到位,夜班在机尾段未及时提底,机尾采高大,造成顶板来压后160#-165#顶板冒落,支架不能起到有效支护作用。 2、工作中生产强调的多,质量强调的少,业务科室对工程质量现场管理不到位,未能及时要求区队对机尾采高及底煤留设厚度进行调整,事故发生后技术指导不及时,未能根据顶板冒落情况指导区队采取正确措施进行处理。 3、由于工作面沿顶回采,机尾过渡段底煤留设不当,采高大且在机尾超前推进时工作面调整不力,造成机尾支架倾斜,影响支架的支护效果,使冒顶区进一步扩大。 第三章 原因分析 4、23日早班未能正确处理冒落矸石造成刮板机链被大块卡断,停机时间较长,且早、中班未能根据顶板情况及时进行锚索支护,或采取其他方法进行顶板控制,而是根据经验采用超前推进方式进行处理,造成冒顶范围扩大。 5、12404工作面当时回采区域基岩厚度约220m,松散层厚度约15m,直接顶为泥岩层理极为发育,局部胶结,不稳定,存在煤岩互层,回采过程中顶板极难控制,周期来压时压力显现强烈,造成顶板冒落。 第三章 原因分析 一、锚索支护 23日中班,组织三组锚索钻机及施工人员入井作业,在130#-178#架采用规格Φ15.24*6.5m锚索进行支护。 锚索垂直顶板在两支架之间及粱端处施工,冒落高度较大处则在煤与顶板分界处以30°角倾斜向顶板内施工,其中机尾172#-178#架共计施工5套,中部冒落区171#-152#由于冒落高度及梁端距大,存在较大施工风险,故未施工锚索,152#-132#架共计施工锚索17套。 24日中班摇臂故障后,由于停机时间长且煤机停放处片帮严重,为保证顶板安全再次组织锚索施工,对冒顶及煤机停放区进行顶板加固,132#-135#架施工锚索3套,118#-126#架施工锚索9套, 91#-
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