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防羽布染整工艺技术的生产实践
沈锡 王清安
摘要:本文对我国纯棉防羽布的试制、生产和发展历史作r简要回顾.对当前市场情况进行
了分析,并对生产过程中存在的主要问题提出了解决办法,对后整理技术作r展望.
关键词:荫羽布 染整工艺 钻绒 绉条 折印
J
一、防羽布的用途
防羽布叉称羽绒布,其主要用途是供制作羽绒服、羽绒被等羽绒制品和床上用品.由于其坯布
组织结构紧密,属细支高密类产品.故亦可作衬衣、休闲服、沙滩裤、风农等面料.
二、风格特征及质量要求
羽绒布的组织规格,多数属夫绸类织物,故也称高密夫绸。最常见的是40X40
用棉要求较高.宜采用长绒棉,但须精梳,以除去棉杂和短绒。一般其风格特征要求
紧密、柔软、滑爽,经特殊染整加工,具有一定的服用性能。其主要质量要求.除内
在和外观质量必须符合国际标准和客户要求外,其功能性主要指标是防钻绒性,即透
气量不得超过30L/M2S。根据用途,还可具有防水、防油、防污、防缩、防皱、透气、
阻燃、抗菌保健等功能。
.三、试制过程和生产历史
我国是羽绒生产大国,但长期以来,由于国内不能生产高密度的羽绒坯布,且未
能熟练掌握染整技术,故只能让羽绒原料低价出口。直到上世纪七十年代后期.外贸
部门为增创外汇,要求上海、江苏试制羽绒服面料:’江苏省就将此任务下达给无锡市,
无锡市纺织工业局将此任务F达给无锡国棉二厂和无锡漂染厂(即庆丰纺织集团和维
新漂染有限公司)。
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无锡国棉二厂通过专纺专织,并按国外样品的规格试织了1000米40X40
X100羽绒坯布送交无锡漂染厂研究染整加工技术。该厂开始试验生产,首先把一个
133X
三联疋羽绒坯布,拼入同幅宽的40x40 72出口什色夫绸中,按当时什色夫绸
的工艺进行试验,工艺流程为:烧毛一绳状退浆一煮布锅精练一绳状氯漂一开幅轧烘
布铗丝光一轧梁一拉幅一轧光一验码。结果发现钻绒现象严重,不符合防羽布要求,
而且布面平整度较差,有绳状擦痕,染色外观质量也不理想。通过分析,认为羽绒坯
布含浆率高,织物紧密,按一般什色夫绸工艺,会产生退浆不净,精练不透,毛效不
匀。又因密度高、织缩大,在布馔丝光机上扩幅,容易使边中密度不匀,造成边稀中
密,且冲吸洗碱不透、不匀,易形成水袋,进蒸箱洗碱,极易起绉。如要丝光,只有
在直辊丝光机上进行,才有成功可能。又因轧染机为防止起绉,张力太大,致使经向
伸长过大,纬密降低,造成钻绒严重。
从以上试验得出结论,防羽布不宜按一般什色夫绸采用绳状练漂和布铗丝光工艺
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生产,必须另找途径。于是,改为平幅路线再试验,由于当时没有直辊丝光机,暂时
只能生产本光羽绒布。故在烧毛后先在履带机退浆精练,再在轧卷机氧漂,不做丝光.
只在染色后进行轧光来弥补。结果虽然绳状折痕消除,但纬向折印仍较严重,不能生
产染色产品。
六十年代末,曾研究过以打卷式练漂,试验生产4040什色夫绸,从当时所作的检
验测定数据分析,其染色均匀度较佳,布面十分平正,伸长亦低于绳状练漂。当时40
支杂色夫绸的试验工艺过程是:烧毛一轧卷碱练——平幅氯漂——丝光一染
色。当我们同样按此工艺试制羽绒布时,发现毛效、手感、风格等均不理想。通过分
析.认为防羽布密度高,台浆多.用轧卷碱练和氯漂方式,练漂不透,毛效不良。后
来通过先在轧卷碱练后,再在履带机氧漂,才获较好效果,经染色后,得色均匀,布
面平正无折痕,轧光后,透气量可在30L/M2S以下。由此得到启发:咀平幅路线生产
羽绒布,既不能用平板履带机退浆碱练,也不能采用氯漂方式,否则在碱练松堆汽蒸
过程中容易产生折痕。氯漂工艺不但于环境不利,且除杂效果差,影响毛效与手感。
通过试验.制订了以下的工艺过程:翻布缝头——饶毛——轧卷碱练——履带氧
漂烘干一连续轧染——热风拉幅上浆——轧光——验码成品。
按此工艺试生产后,虽然钻绒现象及外观质量基本达到了要求,但发现绉条疵布
较多,正品率不高。这些绉条除了少量缝头绉外,多数是在前处理和轧染的平洗及汽
蒸过程中产生。后来采取了平整和加粗导辊,缩短导辊间距离
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