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提高螺杆泵使用寿命
运用QC方法提高耐茨泵整泵寿命
———古城油矿维修队泵修QC小组
现状调查1、
古城油矿耐茨泵维修记录
站号 泵号 检修原因 检 修部 位 检 修内 容 维修时间 检查人 1#集油站 6# 输液端振动、异响 连接头 更换 2005.02 刘 建 4# 输液端振动 连接头 更换 2005.01 张 奇 2#集油站 9# 输液端振动、异响 连接头 更换 2004.12 杨玉贞 7# 输液端异响 连接头 更换 2005.03 邱俊献 3#集油站 6# 输液端振动 连接头 更换 2005.02 张 华 1# 输液端异响、振动 连接头 更换 2005.02 张慧健 2# 输液端异响、振动 连接头 更换 2005.03 刘 建 7#计量站 1# 输液端振动、异响 连接头 更换 2005.02 郭 明 调查人:刘建
由上表可以看出:各班站螺杆泵因联轴节损坏,造成机泵停运,外输原油困难,系统已经不能正常运行。
现状调查2、
我们调查了2004年12-2005年3月因泵故障产生的费用。
泵故障造成的损失统计表
站 号 维 修次 数(次) 减少运行时间
(小时) 损失输油量
(T) 发生费用
(万元) 调查时间 调查人 7#计量站 2 32 832 2.88 2005.02 雷恒田 3#集油站 5 104 2704 7.2 2005.03 刘 建 2#集油站 4 80 2080 5.76 2005.03 张慧健 1#集油站 3 95 2470 4.32 2005.02 邱俊献 合计 14 311 8086 20.16 2005.03 收集人:邱俊献
由上表可以看出:维修费用高,停泵周期长,外输能力不足。
我们分析了以上原因:
磨损。
原油润滑性差,无法在泵内补充其他润滑剂,加上泵长期连续运转,造成泵关键传力部位孔、销的磨损严重。
受力不匀。
泵受启停泵时的冲击载荷较大,易造成孔销的磨损,扭转力矩造成孔销磨损的加剧,振动载荷直接造成孔销间隙过大时发生断裂。
工艺流程。
出口管径小:使泵工作时提升的压力加大、输送介质不能较好的排出,一部分压力反作用于轴连接处,使泵的振动载荷加剧。出口不畅,还会造成容积泵负载过大以至超载,损坏传动件。
供液不足:供液不足造成泵干磨,一是颗粒携带不均,二是润滑变差,三是振动载荷变大,使本应稳定的线形输出流量变成脉动输出,产生冲击载荷,对属于容积泵的耐茨泵来说是非常不利的。
以上两点还会造成泵的共振,恶化传动件的工况。
腐蚀。
液体中因原油破乳需要,加入破乳剂,呈碱性,以及其他有害液体的进入,使磨损后的孔销加剧磨损。
管理因素。
1、职工培训不够,不严格按操作规程操作,作为容积泵停泵应立即扫线,防止原油将联轴节外骨架橡胶套粘死,造成泵无法启动。
2、管理中未认真执行容积泵的有关规定。
从分析出的主要原因来看,这些均为泵联轴节损坏的直接因素和间接因素,我们能通过管理水平提高及工艺改进解决操作不当和工艺流程、供液不足的问题,减少冲击载荷的发生,控制联轴节的损坏,但是自然磨损、自然腐蚀不可避免,靠管理和维修已很难解决泵联轴节寿命短的问题,必须通过新的途径提高联轴节的寿命来提高整泵的使用寿命。
经过小组讨论把解决问题的方向转到联轴节的使用和改造上,以图通过联轴节的改造和改换连接方式,来解决复杂环境下联轴节寿命短的问题。
经过我们小组成员分析后,确定了今年的攻关目标———解决泵联轴节问题,延长整泵的使用寿命半年以上。
经过我们小组全体成员4个月的现场调查研究,分析针对造成联轴节磨损的几种原因,我们初步拟定了以下四种解决方案。
方案一:更换联轴节
更换原厂配件。
方案二:更换联轴节类型
将销联轴节型泵改为十字型节泵。
方案三:旧转子及联轴节重新扩孔。
在联轴节及旧转子上进行扩孔。
方案四:联轴节重新取位钻孔
对联轴节套进行二次重新取位钻孔,取新连接点。
为了确保论证出最优方案,我们小组成员到现场认真勘察研究。从经济上,管理上和效果预测三方面进行论证。
方案一、更换联轴节
经济上。
设备投资:全矿共有43台兰州耐茨泵均为销联轴节方式,其中42台NM076SY02S12B型,一台NM076SY02S12B型,若更换新联轴节,厂家发货将成套配送,部分零配件多余,造成物资浪费,购置每套联轴节价格费用为1.83万元,目前共有旧联轴节31套,用于联轴节的费用31×1.83=56.73万元。
管理上。
可以实行。
效果预测。
使用效果好。
方案一综合评价:
投资多,工作量大,故障会重复出现,未解决根本问题。
方案二、更换联轴节类型
1、经济上。
设备投资
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