LW6-110型液压机构断路器常见故障和处理方法.doc

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LW6-110型液压机构断路器常见故障和处理方法

LW6-110型液压机构断路器常见故障和处理方法   摘要:我局目前所辖变电站中,目前在运的LW6-110型液压机构断路器共计17台,另外由于这些断路器投运年限普遍已逾15年,多台断路器高压管路出现渗油、喷油现象,油压异常现象也时而发生。本文根据该型断路器在运过程中出现的故障,分析问题产生的具体原因,结合相关规程,讨论出行之行效的处理方法,并提出相关预防措施。 关键词:断路器;液压操作机构;故障;处理方法;预防措施 中图分类号:TM561文献标识码: A 1、 LW6-110型断路器简介 目前我局在运17台LW6-110型断路器均系平顶山高压开关厂生产,该型液压机构断路器配CY5型操动机构,是由动力设备、执行元件、控制元件、辅助元件、工作介质等五个部分组成,机构图如下: 该型液压机构断路器具有操作无间隙、传输平稳、操动简单等优点,缺点是易出现漏油、频繁打压现象。吉变110kV吉北线、昌变110kV昌铁线、呼图壁变110kV母联断路器近两年来多次出现频繁打压现象,最多达到百余次每天、而阜康变110kV阜油线、犁铧变110kV奇铧II线等断路器则存在渗漏油现象,针对该液压机构断路器运行中出现的常见问题,我们逐一进行分析,并提出故障处理方法及预防措施。 2 、LW6-110型断路器常见故障及处理方法 该型断路器在运行中,常见的故障主要有:油压异常、油泵频繁启动、打压超时、建不上压、高压油路渗漏、压力过高或过低等。 2.1油泵频繁启动 断路器的液压机构在没有任何操作的情况下,规程规定油泵电机每天启动的次数一般不得超过2次,但110kV昌铁线、110kV吉北线等间隔断路器油泵启动特变频繁,下面进行分析: 原因之一:外泄和内泄两种 外泄是由于机构组件间的高压连接管接头松动或变形损坏,这种故障用肉眼很容易从观察到,处理也较简单,收紧高压连接管接头螺帽即可,如果收紧螺帽仍有渗漏,则必须更换接头螺帽、重新制作卡套和密封垫圈。 内部泄漏原因较多主要有以下几方面: (1)一、二级阀钢珠密封不严,从泄油孔中渗油,主要表现在阀门的阀线有印痕、变形或损坏,阀门密封损坏; (2)如果从外观上检查不出问题,则油泵出口的高压逆止阀有可能不严; (3)如果机构在分闸状态,油泵也启动频繁,说明合闸的二级阀钢珠密封不严,从外观看,油是从合闸二级阀泄油孔中渗出(即三孔渗油); (4) 放油阀关闭不严; (5)工作缸活塞密封圈密封不好; (6)液压油内有杂质,卡滞在各密封圈部位,导致密封不好; (7)安全阀弹簧疲劳、老化; 处理方法: a)更换全部密封圈; b)检查工作缸活塞连杆,如果存在纵向划痕,根据情况进行更换或用细砂纸轻轻打磨至光滑; c)对液压油进行过滤、更换; d)更换损坏部件,包括损坏的阀针、疲劳的弹簧、受损的密封垫圈; 原因之二:微动开关异常 该型断路器,特别是在季节变换时,时常出现频繁打压现象,经过现场检查未发现液压系统存在泄压。分析原因是:液压机构控制系统依靠压力微动开关组件完成,由于打压启动、停止依靠一个微动开关动作合、分来执行,单一一个微动开关接点闭合、断开(控制液压机构打压启动、停止)之间差值为0.5~0.8Mpa,但是特别注意的是产品说明书提供液压机构启动、停止之间压力差为1~2Mpa,一旦微动开关加工成型,接点闭合和断开之间的差值就是自身特性所固有的,无法对其进行调整,所以有必要对打压回路进行改造,液压机构打压启动、停止分别采用两个微动开关进行控制,其原理如下说明: 如左图:KP6为备用微动开关,现在设定为打压停止微动开关,KM为打压接触器辅助常开接点,注意KM的辅助常开接点应使用末接线的空白触点,原KP5设定为打压启动微动开关,当油压降低至32Mpa时,KP6接点接通,KM接点处于常开状态,KM线圈没有受电,当压力继续降至31MPa时,KP5接点接通,KM线圈受电,KM吸合接点接通,电机运转开始打压;当压力上升至31.5Mpa时,KP5接点断开,此时虚线回路仍然接通,电机继续运转打压,当压力升高至32.6Mpa时,KP6接点断开,KM线圈失电,KM接点复位,打压停止。 通过以上对液压机构打压回路改造,彻底消除了打压启动和停止由单一微动开关控制不可靠,之间压力差不可调,由于单一微动开关控制自身接点断开、闭合性能发生变化,造成液压机构频繁打压设计缺陷,采用两个微动开关分别控制比较科学,从而达到了提高了设备运行可靠性的目的。 2.2油泵打压时间超时 油泵打压储能时,一般规定压力从零上升到正常工作压力时间不应超过3分钟。如果油泵长时间打压,可能会烧坏电动机;如果在油泵打压

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