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可变螺距推进器CPP反馈发讯器故障浅析
可变螺距推进器CPP锨俘 斯
反 馈 发 讯器故 障浅 析 /
72· 上海锦江航运公司 .苎奎
/
嚣的故障,提 出解决和处理故障的方法,并指出 车位置指向倒车 l0格位置,同时 .“Failure0f
使用可变螺距推进器的操作管理要点。 Rm~eemtrd”报警,经过短时后又自动回到正
可变螺距推进器 (简称CPP)给船舶的操纵 车原位.其中有几次出现主机负荷突增,转速下
带来很大的方便。但是该系统有时某个微小的 降,集控室轮机长限位装置失效.船舶失去控
环节发生故障,就会给整个船舶的安全造成极 制.只能采取紧急停车、抛锚等各种应急措施,
大威胁。笔者所在公司大多数船舶是用可变螺 尽量控制住船舶。上述故障现象短时间消失并
距控制的.而 “通运”轮即是 由于反馈发讯器故 恢复正常后,整个系统又可以正常运行,无法检
障船舶差一点全速撞 向码头,由于采取措施及 查故障及其原因。
时得当,才投酿成大祸。笔者曾前往现场及跟 根据故障现象分析.故障检查宜从液压控
船与有关人员一起分析查找事故原因,并就此 制系统和电气控制系统两方面进行,如图l为
提出一些浅见。 液压控制系统简图。液压控制系统以前曾发生
“通运”轮在 961l航次航行途中.几次出现 内部锁止阀松脱、压力油波漏、可变螺距转向倒
目1 液压控制系统简目
可壹■距推进嚣cPP反 韫
原理方框图。
1、人为关闭CPP控制电源 (交流倒)
即合上 电源,产生如下情况:F“.R.C’报
警,CPP螺距指示从原来设定位置回到零位,
不再动作,故障报警复位后,只有将车钟手柄回
f划葡l坦耋皇要曩JL!苹.::空 到零位,系统才能恢复正常工作,上述现象和故
障出现时现象不符,应予排除。
l 9 人为切除24V直流电源,电磁阀失电,正
倒车电磁阀均不会动作,操纵台上控制板指示
E::jl::;:;; 灯均灭,F“.R.C”报警,与故障现象不符,应予
图2 电气控制布置酉 排除。
车最大的现象,此为不可逆转性故障。而此次 2、“FmlumdRern啪 ∞衄 报警试验分析
发生的现象经短时后能 自动恢复,考虑是否有 根据图纸分析,当切断24VDC时,报警继
垃圾进入油压系统等原因,但检查液压控制系 电器失电,回路断开,引起报警,螺距指示信号
统工程量相当大,必要时船舶需进坞,在未确证 线断开或反馈信号 电压 V^ n低于0、45V
是何原因前一般不作此安排。因此,首先从电 时,同样造成报
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