超稠油注采冲防一体管柱研究.ppt

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超稠油注采冲防一体管柱研究

超稠油注采冲防一体管柱 研究及应用 特种油开发公司 2001年3月 纲 要 开发现状 到2000年12月31日,特油公司共有各类开发井563口,其中油井538口。共投产521口井,累积注汽461.58×104t、产油235.66×104t、产水272.73×104t,累油汽比0.51、回采水率59.1%、采注比1.10。 2000年累积注汽222.70×104t,产油108.37×104t,完成商品量91.78×104t ,产水143.80×104t,年油汽比0.49,回采水率64.6%,采注比1.13。 目前开井310口,核实日产油3500t。 计划01年产油122 × 104t。 工艺技术的发展回顾 96年,以曙1-35-40井蒸汽吞吐试采试验为起点,逐步试验成功并确立了“空心杆越泵电加热”为主体采油工艺技术。 97-98年,杜84块和杜229块超稠油先后步入工业性开发阶段。形成了一整套适合超稠油生产特点的蒸汽吞吐开采配套工艺技术。 99年以来,以降低采油成本、提高经济效益为核心,开展了超稠油低成本开采工艺技术试验,先后成功地开发出注采冲防一体管柱、中频电加热、燃煤-燃气介质炉保温伴热、综合防砂等七项超稠油低成本开采工艺技术,使采油操作成本由1996年的1260元/t降低到2000年的462元/t(见图1),初步形成了一套具有曙一区超稠油特色的低成本开采配套工艺技术。 超稠油蒸汽吞吐生产特点 1、周期产量低、油汽比低、周期短,产量递减快? 2、油井作业频繁、工序多、成本高? 3、井筒举升能耗高 4、油井普遍出砂 二、主要工作原理及特点 常规管柱的缺点: 一是工序繁多,成本高; 二是光油管生产,井筒热损失大,电加热能耗高; 三是封隔器隔热效果较差,不利套管保护,且易造成卡井事故; 四是冲砂作业需起下冲砂管柱。 一体管柱示意图 注采冲防一体管柱特点 1 氮气隔热优于封隔器隔热 2 具有注汽隔热及采油保温的双重作用 3 杆式泵与保温管匹配,实现了注、采不动管柱 4 可不动管柱冲砂 5 具备防砂功能 1、氮气隔热 已实施氮气隔热635井次,实施率76%。 5、经济效益分析 截止2001年1月底,已实施56井次的注采一体管柱试验,共节省成本211万元,其中作业费163万元,电费48万元。详见表12。 统计采用一体管柱已生产1轮以上的32井次,首轮平均周期节省作业成本1.98万元,第二轮以后平均周期节省作业成本4.70万元,现阶段平均周期节省作业成本3.68万元,平均周期节省电费2.09万元,合计平均周期节省成本5.77万元。 * * 1、 概况 ? 2、 主要工作原理及特点 ? 3、 现场试验效果分析 ? 一、概 况 曙一区超稠油主要地质特点及生产概况? 工艺技术研究概况? 超稠油蒸汽吞吐生产特点? 特油公司合计动用含油面积3.5Km2,动用地质储量3561×104t 。 杜84块动用含油面积1.0Km2,动用地质储量1500×104t(馆陶估算100×104t )。 杜229块动用含油面积2.5Km2,动用地质储量2061×104t 。目前储量全部动用。 图形 曙一区超稠油资源构成表 常规管柱演示 一体管柱演示 对比框图 三、现场试验效果分析 1 氮气隔热 2注采一体保温油管 3 杆式泵 4 整体配套 5 效益分析 注汽质量提高:(见表) 保护套管:氮气隔热井注汽中平均套管伸长6cm,而封隔器隔热井注汽中平均套管伸长在20cm以上, 避免管柱砂卡造成大修 费用低:氮气隔热单井施工费用0.7万元,较封隔器低0.07万元,全年实施635井次,节约成本44.45万元。 2、注采一体保温油管 外管为φ114mm N80油管,内管采用φ76mmN80油管,满足与φ57mm杆式泵配合的要求。视导热系数0.01w/m .℃,与真空隔热管接近,隔热参数见表。 注汽隔热效果:视导热系数0.01w/m .℃,与真空隔热管接近,现场试验测试情况见表。 试验效果:统计周期结束的试验井,平均不通电期30.9天,较对比井增加21.5天,平均周期节电量45416 kwh,周期节约电费2.09万元,平均吨油成本下降23.8元(见表)。 累计实施56井次,周期结束 23井次 3、杆泵应用效果 1)杆式泵排量高,平均泵效高。杆式泵理论排量66.5 m3/d(43.9),初期平均排量52.7 m3/d(39),平均泵效79.3%(89.6),周期平均泵效34.1%(28.2)。见表 2)杆式泵基本适合抽汲超稠油。试验井杜84-6870井50℃原油粘度40×104mpa.s以上,周期结束时沉没度11m。见表 3)杆式泵的耐温性能比较可靠。试验井杜32-4834、杜84-6466生

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