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腐蚀与防护 P石油化工设备技术,2010,31(3)·58·
etro—Chemica1EquipmentTechnology
加氢裂化装置 E一01006换热器硫化氢应力腐蚀
开裂 问题的探讨
吴文信
(福建炼油化工有限公司,福建 泉州 362800)
摘 要 :新建加氢裂化装置热高分气/冷低分油高低压螺纹锁紧环换热器 E一01006,在开工预硫化期间
出现 了管板和换热管管 口焊缝开裂问题 。通过介质状况、材料和应力等方面的分析 ,证实是 由于换热器管束
与管板焊缝的硬度超标,在含硫化氢介质工况下,应力腐蚀开裂所致。对该换热器换热管选材进行 了探讨 ,
认为选择含 Crl ~2 的低合金 CrMo钢 比 1Cr5Mo钢 的风险更小 ;并对该换热器的设计选材 、制造过程 、
开停工和生产投用等方面提 出了建议 。
关键词 :换 热器;Cr—Mo钢;硫化氢应力腐蚀 开裂
,I ◆ ◆耋-=瑟
中图分类号 :TE965 文献标识码 :B 文章编号:1006—8805(2O10)03—0058—04 叁
-◆ ● ◆ ◆ .
某新建 2100kt/a加氢裂化装置中一台热高
|Il ● ◆ ● -
分气/冷低分油高低压螺纹锁紧环换热器 E一
01006,在试压、气密过程中均未发现泄漏,但在装
置开工预硫化后期 出现了泄漏 ,停车打开用水试
压检查 ,并经 PT检测发现 ,管程管板及换热管管
口部位出现多处裂纹,造成该换热器无法继续使
用。
l 腐蚀状况
圈 1 渗透轮训裂纹缺陷
经检查 ,裂纹情况如图 1、图2所示 。具体特
征如下:
(1)裂纹分布大多位于管板外 围200mm 的
圆环区域 内,管板 中间直径约 1000mm范围内
裂纹较少;
(2)管板上半部有 23个管 口存在裂纹,裂纹
数量有 76处;下半部有 55个管 口存在裂纹 ,裂纹
数量有 98处 ;
(3)裂纹形态大多数表现为始于换热管管 口 图2 ¨磨后裂纹影像
焊缝管端 ,穿透管 口角焊缝 ,止于管板 ,部分裂纹
穿透了两个管 口之间的管板管桥 ,外观呈龟裂形
收稿 日期:201003—09。
式 ;
作者简介:吴文信(1963一),男 ,江苏阜 宁人,1985年毕业于
(4)对部分裂纹打磨后发现,裂纹深度一般
江西工业 大学化工 系基本 有机 化工专业,获 工 学士 学位 ,
在 2~8mm,有些更深 的裂纹无法打磨消除,深 2008年毕业于美 国休斯顿大学管理学院全球能源管理 EM—
度已超过了8mill。 BA研究生,现任福建炼油化工有限公 司副总经理 ,福建炼油
对管板母材和管 口焊缝进行 了硬度检测 ,检 乙烯一体化项 目管理部项Et总监 ,从事项 目管理及石油化工
工程技术工作 ,高级工程师 。已发表论文 5篇。
测结果如表 1所示。
Email:WU
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