蒸发器QCC活动资料2013.pptVIP

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
蒸发器QCC活动资料2013

提升YP7装配效率 “战斗机”QC小组 ◆小组简介 小组名称 “战斗机”QC小组 成立时间 2013年3月 课题名称 改进瓶颈工序提升YP7装配效率 课题类型 现场型课题 组长 孙中利 活动日期 2013.3~2013.7 副组长 冯开俊 活动频次 1~2次/月 小组成员 10人 小组基本情况 ◆ QC小组成员 一个充满战斗活力的团队 ◆小组简介 小组成员简介 序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务 小组分工 1 孙中利 男 39 大专 制造部长 组织策划 2 冯开俊 男 24 中专 班长 组长 3 董杰 男 23 高中 线长 数据统计 4 张卫国 男 49 大专 技术经理 方案制定/专家顾问 5 唐成林 男 27 大专 工艺工程师 工艺文件制定 6 陈健 男 26 大专 质量工程师 质量确认 7 赵海平 男 28 大专 设备经理 工装制作跟踪 8 张刚会 女 20 高中 操作员 排装管带 9 刘丽平 女 20 高中 操作员 芯体合装 一、小组简介 小组活动进度计划 说明: 进度: 制表人:孙中利 时间: 2013年3月 时间 2013年 内容 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分工主导 课题选择                     孙中利 QC培训 现状调查                     孙中利 目标设定 冯开俊 原因分析                     张卫国 要因确认 对策制定                     张卫国 对策实施 赵海平 效果检查                     张卫国 与验证 陈 健 巩固措施                     唐成林 与总结 冯开俊 二、课题背景 一根一根的排管效率低下 三、选题理由 组装线整体效率过低,不能满足 目标节拍工时,对按时交付 造成了障碍 瓶颈岗位成了整条组装 线效率的致命要害 实际 状况 效率要求 有的岗位 比较空闲, 有的岗位 忙得喘不 过气来员 工很疲惫 四、现状调查 60% YP7组装工程工序工时测定 工序 工序名称 设备/ 工装 实测工时(秒) 人员 配置 平均工时 (秒/人) 1 2 3 4 5 1 蓄冷部 组装铆接 1 23.75 23.45 21.32 25.88 24.12 1 165.93 2 蓄冷部接 头组装铆接 1 23.84 22.97 23.72 24.17 23.91 1 166.05 3 上下水室铆接 1 34.66 60.01 47.79 41.61 37.16 1 109.50 4 上水室总成A/B铆接 1 67.68 67.84 69.15 56.32 65.25 1 5 排装管带 1 219.07 196.83 205.13 229.86 211.70 1 212.52 6 芯体合装 1 130.52 163.88 128.75 131.25 140.51 1 138.98 7 捆绑 1 134.36 113.46 111.16 127.69 113.72 1 120.08 合 计 7 913.06 工序平均耗用工时 212.52                 PMAX 212.52 工序平衡率 各工序工时之和/(最长工时*工序之和)*100% 61.38% PMIN 109.5 工序平衡率仅为61.38% 确定目标 提升20% 员工熟练度培训 工装设计改进 工艺操作改进 产品合格率 五、目标设定 改进瓶颈工序提升YP7装配效率 六、原因分析 组装效率低 磨损机器长期使用 设备工装 工装设计不当 不便于操作 缺少保养 物料 人 劳动时间过长,操作工疲劳 操作工缺少经验 未按照操作流程进行操作 零件供应不及时 零件放置不科学 零件不良过多 员工培训不到位 员工带情绪操作 要因分析 1 序号 末端因素 1 员工培训不到位 2 操作工缺少经验 3 未按照操作流程进行操 4 劳动时间过长,操作工疲劳 5 员工带情绪操作 6 设备缺少保养 7 工装原设计不便于操作排管太慢 8 机器长期使用故障多 9 零件供应不及时 10 零件不良过多 11 工艺零件放置布局不科学 要因确定 2 六、原因分析 经技术工程/工艺/设备/质量/制造现场研讨会分析论证此点为

文档评论(0)

wyjy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档