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梅钢3号高炉炉役后期的高冶强操作
维普资讯
第 27卷 第 5期 钦 Vo1.27 .No.5
2008年 10月 IR0NMAKING Oetober 2008
梅钢 3号高炉炉役后期的高冶强操作
韩宏松 江海生
(宝钢集团上海梅山钢铁股份公司)
摘 要 对梅钢3号高炉炉役后期如何维持高冶强操作进行了总结。通过优化护炉措施,采用人工修复侵蚀炉衬配
合操作护炉,突破传统护炉对 V—Ti矿的依赖,梅钢3号高炉在炉役后期维持了操作炉型的稳定,炉况稳定顺行 ,获
得了较好的技术经济指标。
关键词 高炉 炉缸 护炉
1 引言 加V—Ti矿用量,限制冶强等措施进行护炉,截止到
梅钢3号高炉 (有效容积 1250m )于 1995年 2006年,20个月内陆续出现第 3段 l2号冷却壁热
12月 16日点火开炉,连续生产已超过 l2年,属炉 流强度超过警戒值。这主要与炉缸内的铁水环流引
役后期,炉体、炉缸侵蚀严重。目前,由于梅钢大高 起的 “象脚”侵蚀有关。炉缸壁的陶瓷杯侵蚀并不
炉的投产在 2009年上半年,为了整个公司的生产平 均匀,多处发生侵蚀脱落,导致炭砖与铁水直接接
衡,3号高炉的产量需要维持在高产水平。如何保 触 。冷却壁的热强度上升,表明炭砖的侵蚀 已经开
证安全又能维持已经 “老龄”的高炉高产,是当前面 始 ,而且受陶瓷杯结构的限制,局部发生脱落后将会
临的首要问题。为了破解 “护炉高产”难题 ,2007年 导致陶瓷杯的大面积侵蚀脱落。
我们在高炉炉役后期的高冶强操作方面做了一些技 3 维持后期高炉高冶强措施探讨
术探索。 3.1 护炉措施的选择
2 炉体、炉缸的基本状况 常规的护炉措施:限冶强、堵风 口、加大 V—Ti
3号高炉的炉身采用的是板壁结合冷却形式。 矿的用量、提高 [si],这些措施在护炉的同时无疑
炉喉钢砖和第 13段冷却壁由于设计缺陷,投产5年 都降低了产量,不利于 “保产”。针对炉缸热流强度
后变形损坏严重。2003年 6月利用计划检修对第 局部而非整体过高,可以考虑采用适合局部的护炉
13段冷却壁和变形严重的炉喉钢砖进行整体拆除, 手段,尽量争取产量 。
并对第 13段炉衬重新砌砖。随着生产的继续,进行 根据实际生产条件,适当提高该段炉缸冷却水
炉喉钢砖又有多处变形 ,严重处 内翘达 1In的程度 , 压力 ,增加炉缸冷却强度 ,是简单易行 的护炉手段。
对上部布料制度产生严重影响。炉身中部的侵蚀明 缩小风 口面积,增加风 口长度,尽量避免堵风 口,保
显,严重部位经开孔测量只有200mm左右 (设计厚 证气流的稳定,缓解铁水环流对炉缸的冲刷侵蚀。
度为690mm),主要集中在西北方向。冷却设备损 加强铁 口维护,尽量出净渣铁,发挥泥包的作用,强
坏量较大,主要集中在扁水箱上,损坏率已达 30%。 化炉缸铁 口区的维护,也有利于缓解炉缸的侵蚀压
最严重的是在 2004年,一年烧坏扁水箱29个。 力。
3号高炉炉缸采用陶瓷杯技术。炉缸壁为微孔 在炉缸热流强度高部位的冷却壁之间利用压浆
炭砖环砌 +陶瓷杯 ,炉底为微孔炭砖 +陶瓷垫。侵 机压入一定量的炭油,填充冷却壁和炭砖间炭捣料
蚀主要集中在 2、3段,尤其是炉缸 3段的侵蚀最为 内的间隙和炭砖 自身的裂缝,消除冷却传热通路上
明显。2005年5月,第 3段的34号、35号、36
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