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催化裂化装置节能改造效果分析赵娟中国石油化工股份有限公司
催化裂化装置节能改造效果分析
赵 娟
(中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南 洛阳 471012)
摘要:洛阳石化催化裂化装置2015年大检修期间对装置进行节能改造,再生器增加7组3.5 MPa蒸汽过热盘管,对原料油换热流程进行改造,增加原料油和柴油换热流程,对2机汽轮机产生的0.3 MPa乏汽进行回收。改造后,装置热量得到有效利用,每年增效855.6万元。
关键词:催化裂化; 节能; 改造; 蒸汽
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司Ⅱ套催化裂化装置,设计规模1.4 Mt /a,采用单器单段逆流完全再生方式,2器同轴式布置,气控无滑阀下流式外取热器,装置包括反应-再生、分馏、吸收稳定、液态烃和干气脱硫、余热锅炉、脱硫脱硝等单元[1]。1997 年10 月17 日投入运行,Ⅱ套催化裂化装置设计原料油为常压渣油,硫质量分数不大于0.6%[2],2009年12月蜡油加氢装置开工后,加工原料改为纯加氢蜡油,2014年该装置开始掺炼部分减压渣油。催化裂化装置消耗蒸汽量较大,增加蒸汽产量并降低蒸汽消耗是实现节能降耗的有效途径[3]。
另外,催化装置余热也较多,高温余热主要有再生器过剩热、循环油浆余热等,应充分利用其发生中压或次高压蒸汽,实现能量逐级利用[4]。2015年大检修期间,为实现重油加工效益的最大化,提高催化装置掺渣比[5],同时优化装置蒸汽网络,对催化装置再生器进行改造,增加7组3.5 MPa蒸汽过热盘管,并对装置原料油换热流程、2机乏汽进行优化改造,实现能量梯级利用及节能降耗的目的。
1.节能改造措施及效果
1.1 再生器增加过热盘管
2015年大检修前,二联合车间催化装置正常生产期间, 3.5 MPa饱和汽产量为65 t/h(外取热产汽40 t/h,分馏汽包产汽25 t/h)。余热炉汽包产3.5 MPa饱和汽23 t/h,余热炉在不补燃的情况下,过热饱和汽能力为40 t/h,因此有48 t/h左右3.5 MPa饱和汽需经过减温减压器并至1.0 MPa管网,蒸汽高品低用,造成能源浪费。为了优化现有的蒸汽网络,提高3.5 MPa饱和汽过热量,同时为了适应装置高掺渣的需要,2015年大检修期间,再生器增加3.5 MPa过热蒸汽盘管7组,设计过热饱和汽能力为30t/h,将剩余部分3.5 MPa饱和蒸汽尽量全部过热。装置3.5 MPa原则流程见图1。
图1 3.5 MPa蒸汽原则流程
由图1可见,2015年12月6日开工后,外取热产汽约18 t/h、分馏汽包产汽约24 t/h,全部通过再生器过热管过热后并至3.5 MPa过热管网,大减温减压器关闭;余热炉产的饱和汽约27 t/h通过余热炉过热器过热后并至3.5 MPa过热管网,催化产饱和汽系统与余热炉3.5MPa饱和汽系统隔离,装置共产3.5 MPa过热汽约69 t/h。改造前,余热炉正常过热饱和汽40 t/h,剩余饱和汽必须经大减温减压器并至1.0 MPa蒸汽管网,相比改造前多产高品质蒸汽29 t/h。
1.2 原料油换热流程改造
催化装置原料油流程为:原料油从原料油罐经原料油泵升压后,首先与油浆系统换热,若温度不能达到原料油预热温度要求,通过3.5 MPa蒸汽加热器E1219进行升温。另外柴油出装置换热流程为:柴油从汽提塔经柴油泵抽出升压后,依次与粗汽油(E1211)、富吸收油(E1210)、低温热水(E1212)、循环水(E1214、E1209)等换热送出装置,出装置温度35 ℃左右,其中粗汽油与柴油换热器E1211,在2010年停用副提升管后随之停用。该换热流程中,柴油抽出温度为210 ℃左右,直接与40 ℃左右的富吸收油换热,145 ℃的原料油直接与310 ℃的油浆换热,柴油的高温位热量及油浆的高温位热量利用不合理。
2015年大检修,车间利旧改造粗汽油与柴油换热器E1211,将其改造为原料油与柴油换热。改造后,原料油依次与高温柴油换热、油浆换热,柴油依次与原料油、富吸收油、低温热水及循环水换热降温后出装置。原料油及柴油改造前后换热流程见图2、图3。
图2 改造前柴油、原料油换热流程
图3 改造后柴油、原料油换热流程
由图2、3可见,装置12月6日开工后,进料加热器耗汽量约为10 t/h,3.5 MP蒸汽耗量大,能耗较高;2015年12月22日,原料油与油浆换热器投用,装置热量得到有效利用,具体表现在:
(1)原料油3.5 MPa蒸汽开工加热器停用,节省3.5 MPa蒸汽10 t/h,预热温度相比改造前提高8 ℃左右;
(2)同时原料油先与柴油换热,减少了自油浆系统的取热量,油浆系统多余热量转移至油浆蒸汽发生器,分馏汽包多产3.5 MPa饱和汽2.2 t/h;
(3)柴油首先与原料油换热降温,其后换热流程负荷降低,可减少后续大量低温热水、循环水的冷却消
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