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钢中氧氮含量测定结果不稳定原因分析及解决方法-炼铁技术炼钢技术
钢中氧氮含量测定结果不稳定原因分析及解决方法
李云龙
(天津天铁冶金集团热轧板有限公司技术质量部,河北涉县 056404)
[摘 要] 叙述了日本崛场 EMGA- 620W 氧氮分析仪测定钢中氧氮含量的应用过程。对测定结果不稳定原因进行了分析和研究,通过对仪器状态、取样、制样等进行改进优化后,保障了测定结果稳定性,为冶炼工艺提供了更准确的依据,保证了最终产品的质量。
[关键词] 氧氮分析仪 钢 氧氮 测定第
1 引言
天铁热轧板有限公司应用日本崛场EMGA -620W氧氮分析仪测定钢水、板坯、钢卷中氧氮含量时,发现测定结果稳定性差,是由于仪器工作状态的稳定性情况和钢样制取的方法不同等原因。为了提高数据可靠性和准确度,对仪器进行了最优工作状态的标定,对取样方法及器具、试样制备等采取了一系列的优化改进措施后,保障了测定结果稳定性,满足了实际工作需要,为冶炼工艺提供了更准确的依据,保证了最终产品的质量。
2 仪器和相关条件及设备
2.1 仪器工作原理及工作参数
日本崛场EMGA-620W氧氮分析仪采用惰性气体激发热熔分析氧和氮[1],O转化为CO,经非色散红外(NDIR)测试仪迅速准确的测试CO气体[2],N用导热检测器测试[3]。当强电流通过夹在上、下两个电极之间的石墨坩埚时,产生焦耳热,坩埚温度迅速升高。首先,在高温条件下驱逐石墨坩埚里的气体。然后,将试样置于坩埚中,在高温下试样发生热分解。试样中的O与来自坩埚中的碳化合生成CO气体,试样中的N生成N2。
这些气体被He2载体分别送往非色散红外测试仪和导热检测器,分别检测CO和N2的信号值,做相应数模转换,获得试样中的氧氮含量。
日本崛场EMGA-620W氧氮分析仪参数值见表1。
2.2 相关条件和设备
内、外石墨坩埚;载气为 He2(纯度:99.999 6%),压力0.35 MPa;动力气为N2压力0.35 MPa;南京和澳双厚度铣样机;手动磨样机;南京和澳液压冲样机;80目Al2O3砂纸;200目ZrO2砂纸;AR级无水乙醇;AR级四氯化碳;纯锡助熔剂;?12.5 mm定量滤纸;金刚锉。
3 测定结果不稳定的影响因素
3.1 空白值
空白值的存在是不可避免的。其主要来源于石墨坩埚、载气、助熔剂、仪器稳定程度。表 2 是仪器工作参数稳定前后空白测定值对比。
由表2对比可知,仪器稳定前空白值标准偏差明显高于稳定后的,说明分析偏差较大;RSD值较大,空白重现性很差,证明仪器状态不满足测试要求;空白值远大于实际空白值(BLANK实趋于0×10-6)增加了试样测定结果的误差。
因此,测定试样前应先通载气、开机预热 1.5 h 以上,不间断空烧石墨坩埚10次以上,确认仪器各项参数值达到分析要求后,再进行试样测试工作。这样可以降低因空白值的更多引入带来的分析误差。
3.2 取制样方法
不稳定因素中最重要的一个环节是试样制备[4]环节。试样制备环节分为两大部分:一部分为现场取样;另一部分为化验室制样方法。
3.2.1现场取样
现场取样时,一般采用两种取样器:a为普通取样器;b为真空取样器。普通取样器依靠钢水静压力取样,取出试样存在氧化物夹杂、缩孔、表面严重氧化等问题,缺陷明显多于真空取样器(抽真空式取样)取得的试样。
以上缺陷对测定结果稳定性的影响是直接的和不可控的,见表3。
A类试样结果误差大于B类试样;氧分析值由于试样表面氧化、内部氧化物夹杂、缩孔、裂纹等缺陷造成数据重现性很差,结果偏差很大;氮分析值由于A类试样内部含水高于B类,导致结果普遍偏高。对比表明A类测定结果没有B类的稳定、可靠、准确度高,见表4。
为获得准确的测定结果,做钢中氧氮测定工作前,如果分析成本允许,应尽可能选用真空取样器来取氧氮测定试样。
3.2.2化验室制样方法
氧氮试样制备一般步骤:收到现场来样→贴签分类→试样表面抛光→切、冲取小(覬:5 mm,m:1.0 g)→浸泡除水、除油,见表 5。
实际工作证明,采用表5方法后,试样中氧氮含量测定值比实际值要高一些,其制样方法也存在诸多不妥之处。
抛光材料因选用80目Al2O3砂纸,磨制过程中造成试样表面细微凹坑处嵌入Al2O3,造成氧结果值增加(1~2)×10-6。试样因磨制产生过热,表面二次氧化,致使氧结果值比试样实际含量高。取样时试样表面急速水冷导致硬度增加,试样表皮以下不易磨掉,整体制样效率低。研究表明,浸泡时间过短会造成试样表面除水、除油不彻底。试样中氧和氮含量是×10-6级的,水和油的存在使氧氮测定结果偏高。自然晾干容易使浸泡完的试样表面二次污染(吸附空气中的水分和微尘),试样表面干燥时间过长,影响测定效果和速度。
4 制样方法改进与试验结果
4.1 制样方法改进
为了达到更好的制样效果,对以上存在问题仔细研究后,采用表6改进后制样方法进行试验。
使用80目A
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