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发电机漏氢原因分析及对策

张掖电厂#1发电机漏氢原因分析及对策朱海飞(甘肃科瑞电力检修有限公司)【摘要】本文针对张掖电厂#1发电机漏氢问题进行原因分析,提出了相应的对策,并由此总结有效控制发电机漏氢的防范措施,确保氢冷发电机安全经济稳定运行。【关键词】发电机 漏氢 分析 对策 控制前言:张掖电厂#1发电机系东方电机厂生产的QFSN-300-2型汽轮发电机,冷却方式为水—氢—氢,额定氢压0.25MPa,运行中维持在0.23—0.25MPa;轴密封采用单流环密封瓦油密封系统。机组于2005年10月投产,2009年8月进行了投产以来的第一次大修工作,大修后补氢量为5m3/d,但机组在11月初由于锅炉处理缺陷又经历了一次停机,盘车3天,再次启动后氢压下降较快,补氢量上升为13m3/d。发电机漏氢给机组安全经济稳定运行造成了较大的隐患。原因分析:发电机漏氢的原因很多,一般来说,常见的主要有如下几种:氢气系统管道、阀门漏氢,比如管道裂缝、阀门门杆泄漏、排污门、取样门自身内漏、表计接头等。发电机本体端盖、人孔、手孔外漏。发电机测温元件密封不良,造成漏氢。转子导电螺钉处密封不良造成漏氢。氢冷器端盖法兰泄漏。密封瓦座密封垫老化,氢气漏入油室内。氢气通过水电连接管和定子线棒漏至定冷水内。氢冷器铜管砂眼或胀口泄漏,导致氢气漏入冷却水中。发电机出线套管自身有砂眼、法兰浇注粘接材料质量查、密封垫未垫好或有裂纹,导致氢气漏入封闭母线箱内。密封瓦间隙过大或轴颈磨损严重以及油氢压差不够,导致氢气沿轴颈泄漏。三、现场诊断 1. 运行情况了解: 经与运行专工沟通,了解到11月3日机组启动后,氢压下降有如下两个现象: 1.1油氢压差控制在0.08MPa(设计要求0.056-0.076MPa),氢压下降较快,每小时约1.1KPa;于是目前运行中油氢压差控制在0.1MPa。 1.2发电机额定氢压为0.25 MPa,运行中一般维持在0.23-0.25之间,但目前运行中发现氢压越高,压降越快,待氢压降到0.22 MPa后压无明显压降。因此,运行人员对系统氢压进行了调整,即运行中维持在0.22-0.24MPa之间。 2. 经查阅大修记录,汽、励端密封瓦径向间隙均符合厂家要求,设计值:0.18—0.20mm,实测:汽端0.19mm,励端0.18mm。但记录中显示励端密封瓦处轴颈有沟槽状拉伤痕迹,深度约0.20-0.30mm,槽宽约1-2mm,拉伤总宽度约20mm。 3.实地检测:11月10日,我们用肥皂水、漏氢检测仪对所有可能漏氢的部位进行了一一检测排查。 3.1空侧密封油排烟风机出口氢含量6.3%,为进一步缩小范围,在运行中运行人员配合将空侧密封油排烟风机暂时停运,检修人员打开发电机两端端盖上的小手孔测量两端油室内都含氢量,测量发现汽端为0,励端5.6%。 3.2定冷水箱含氢量2.1%。 3.3发电机本体各外漏处以及氢气系统管路、阀门、表计均无泄漏现象。 3.4分别打开四组氢冷器冷却水排空门,均无明显排气现象,用检测仪检测,排放口含氢量为0。 3.5发电机转子在大修中做了气密性试验,试验结果合格,因此可以排除转子导电螺钉处泄漏的可能。 3.6封闭母线漏氢在线检测装置显示为0,表明出现套管密封良好,无泄漏现象。 4.结论 综上所述,造成#1发电机漏氢的原因可能有如下几点: 4.1发电机励端轴封或密封瓦座泄漏,理由有两点,第一,励端油室氢含量较大,为6.3%;第二,运行情况表明,油氢压差越高漏氢量越小,显然密封瓦间隙已超标。虽然大修后密封瓦间隙符合设计要求,但是密封瓦处轴颈拉伤较为严重,由于大修工期紧,未找到合适的处理厂家,所以大修时只对轴颈表面做了机械打磨,从表面上看间隙并不超标,但实际轴颈拉伤会增加密封瓦的油隙,而且严重影响油膜的形成。加上机组再次启停,难免会将油中的机械杂质带入密封瓦,进一步恶化轴颈,甚至损坏密封瓦,使密封瓦与轴颈间隙增大。至于密封瓦座,如此处漏氢,漏氢是连续的,会受氢压影响不会太明显,而实际在运行中低氢压时漏氢并不明显。因此,励端密封瓦漏氢是#1发电机漏氢的主要渠道。4.2其次,定冷水箱含氢量为1.6%,这表明水电连接管或定子线棒有微漏现象。大修中对定子线圈进行了水压试验,试验压力0.6MPa,保持24小时,未发现有降压现象,因此线棒本身都泄漏可能性并不大;但试验为冷态,定子温度只有22℃,而在运行中定子温度较高,水电连接管接头受热后膨胀可能会造成微漏。至于具体漏氢部位需停机后通过试验检测进一步确定。四、对策 1.运行、维护对策 1.1严密监视氢压、氢温的变化,在发电机负荷、氢温、水温相对稳定的情况下,如氢压发生大幅度下降,应全面检查氢气系统,并通知氢站测漏,当漏氢量危机机组安全运行时应汇报值

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