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刍议选煤生产中变频调速技术应用

刍议选煤生产中变频调速技术应用   1、变频器调速技术应用可行性   在实际生产中,运输设备、风机、水泵类设备的运量、风量、流量调节一般通过调节挡板或阀门开度来实现, 这很不经济,并且在运输设备上去大马拉小车等现象。现有的风机、水泵类设备调节措施主要有:   (1) 运输系统:火铺矿选煤厂历经的几次洗选工艺和设备扩能改造,目前系统工艺环节较多,系统设备不相配套,存在“大马拉小车”现象,与 选煤厂的“安全、高效、环保、低耗”发展要求不相符。   (2) 节流调节。就是利用调整闸板的开度而改变流量的调节方法。这种方法虽最简单, 但对风机的运行稳定性影响很大, 并有可能出现“ 喘振”现象。此法更谈不上节能, 因为采用这种调节方式时设备转速不变, 风压特性也不变, 通过调节风门来减少风量时, 消耗的电功率虽然也有所减少, 但减少的很不明显。   (3) 更换、削短叶片及改变叶片角度调节。削短叶片或频繁更换叶片对选煤生产来说是不现实的, 其调节流量的范围受到一定限制, 而实际生产中要求的调节精度高, 出现偏差即会发生设备振动等机械故障, 且这种调节方式也谈不上节能。   (4) 改变转速调节。变速调节时, 量的减少是靠降低转子转速而使压力特性降低来达到的, 调节范围可达20% ~ 100%。这种调节方法没有附加阻力而引起的能量消耗, 阻力特性不变, 压力特性则随转速的改变而改变。对于交流电动机, 转速n 与频率f成正比, 即   n = 60f ( 1 - S ) /p   式中: S 为转差率; p 为电机磁极对数。因此, 连续调节电源的频率, 便能方便地改变电机转速, 并实现无极调速(平滑调速)。由于转速n与频率f成正比, 而电机功率P 与转速n的立方成正比, 所以能实现f - n - P的动态匹配, 自动调节能耗, 达到节约用电的目的, 而整个电子调频装置的耗能很少, 可以忽略不计。   由以上分析可知, 采用变频调速装置是实现流量调节的最优方式。电子技术的飞速发展, 工业控制技术手段的不断提升, 特别是微电子技术和电子器件加工制造技术的进步, 使变频器得到了广泛的应用。将变频器与三相异步电动机有机结合, 即可实现对生产设备的调速调频控制。   2、实例分析   火铺矿选煤厂始建于1968年,1971年正式投产,设计生产能力0.9Mt/a, 经过技术改造,2001年达到150 Mt/a ,采用重介选煤工艺流程。重介选煤厂主要是借助各种渣浆泵将混合液通过管路输送到各分选设备, 混合液在混料桶中必须靠压风机提供的高压风进行搅拌。因此应用变频调速技术, 对于重介选煤厂提高生产效率、节约电能、实现自动控制是至关重要的。火铺矿选煤厂对变频调速技术的应用进行了大胆实践,成功地将这一技术应用到选煤生产中, 取得了显著效果。   2.1 之前存在的主要问题   火铺矿选煤厂经过多次的技术改后,目前整个生产系统复杂,点多面广,系统之间不相匹配,机电设备台数多,老化严重,功率消耗高。目前,整个生产系统的装配电机设备达300多台,总装机容量近8000kw,其中运输设备总装机容量1270kw,泵类设备总装机容量4800kw,生产能耗较高。   该选煤厂主选系统工艺流程如图1所示。存在的主要问题是:      图1 主选系统工艺流程图   (1)与我国内现有大多数煤矿行业的皮带输送机一样,大都采用工频拖动,较少使用变频器驱动,由于电机长期工频运行加之液力耦合器或机械减速器效率等问题,造成运输机运行非常不经济。   (2) 原设计靠渣浆泵进出口阀门控制流量。但由于介质密度高、流速大, 闸阀磨损严重, 失去了流量调节作用。   (3) 介质输入量不能随循环量的波动而进行相应的变化。   (4) 入选原煤量与循环量的匹配无法实现集中控制, 造成多余的液量大量从溢流管溢出和电能的浪费。   因此, 在充分调研论证基础上,在运输机电机上加装变频器,电机功率因素及电机出力效率大大提高,避免了“大马拉小车”的现象,同时达到节电目的。   根据原配有渣浆泵的现状, 将渣浆泵控制系统设计为两条回路, (即工频启动回路和变频自动控制回路), 实现在用泵与备用泵之间的自由切换。   针对介质和煤混合矿浆液的特殊性, 将渣浆泵电机、变频调速器、液位传感器、流量计纳入一套闭环自动控制系统控制, 使渣浆泵提供的液量与生产工艺需求的液量达到平衡。   2. 2 合格介质泵变频改造   针对原设计存在的问题, 经过反复论证, 选用变频调速技术对渣浆泵电机进行改造(图2)。主要为: ① 在拖动电机上增装一台变频器;②水池内增设上、下水位传感器;③ 介质管路上加装流量计; ④主控室增设上、下限声光报警装置。   将渣浆泵电机控制系统改造后

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