从第四硫磺工场18吋管线腐蚀穿孔探讨滞留管问题-中油.PDF

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从第四硫磺工场18吋管线腐蚀穿孔探讨滞留管问题-中油

從第四硫磺工場18吋管線腐蝕穿孔探討滯留管問題 盧信佑 、黃國芳、林正茂 台灣中油股份有限公司 大林煉油廠 摘要 大林煉油廠於96年將桃園煉油廠第四硫磺工場設備(已經使用20 年)遷移安裝於F區第八硫磺工場轄區內,管線重新配置連接。並在97 年10月開始操作。99年04月停爐開放檢查,經拆除保溫發現在F-4362 進口18吋管進口前1.5M處近M-4362注入點,有3處腐蝕穿孔,各約十 幾公分長,且與追蹤蒸汽管有相對關係,即穿孔處均在追蹤蒸汽管下方。 經查閱PID圖、LineList得以下資料: 管線編號:18”-P3612-AB4-T 內 容 物:硫磺尾氣 使用材料:A-106B 設計溫度:165℃ 操作溫度:135℃ 2 設計壓力:1.5kgf/cm 2 操作壓力:0.03 kgf/cm 設計厚度:9.5mm 腐蝕欲度:3mm 同時調查第六硫磺工場、第八硫磺工場相同製程管線配置與使用情 形,並請技術服務課調查製程、也請煉製研究所技術服務組翁文宏先生 一起探討。 本文將探討之結論曾於RBU之高風險管線會議中作為RBU各廠分享 案例,再藉此機會提醒工程部門往後施工注意並改善,而製程設計部門 盡可能減少滯留管長度,若同時有水汽管線併入時,請注意彼此造成之 效應,期使不再發生同樣類似的問題 ,避免發生工安環保事故。 一、前言 在 API 570 Piping Inspection Code 5.3.2中說明滯留管 (Deadlegs,本公司稱滯留區,中國大陸稱盲管)腐蝕速率可以很高 很快,甚至建議不用的滯留管最好切除不用。然而審視我們煉油廠的 管線,滯留管無處不在,有的健康無損、有的造成火災,差異之大有 天壤之別。到底哪些位置是滯留管?本文將儘可能指出,以供分享, 並藉以拋磚引玉,期望我中油同仁更進一步找出設備及管線的滯留 區。而第四硫磺工場18吋滯留管何以操作1年左右,即被腐蝕9.5mm。 腐蝕率之快,超乎正常設計建造之觀念。是滯留管內容物造成,也是 因為其存在有邏輯上的錯誤,才使得腐蝕速率達到 375 mpy,特藉此 加以釐清,以減少或消除日後可能發生工安環保問題。 二、滯留管 滯留管之所以會被列入檢查位置,必有其道理可循。管線內流體 流動時,存在有滯留的區域者,有幾種情況需要特別注意;一是容易 沉積內容物者,尤其是腐蝕性內容物對滯留區域的影響,不但提高腐 蝕率,且產生局部腐蝕,又因為腐蝕為電化學反應,腐蝕的區域小時, 容易形成大陰極小陽極,使得被腐蝕的物體加速腐蝕。其次是較高溫 存在有酸性氣體者,在滯留區因為流體未流動,熱能傳遞較慢,容易 造成溫降凝縮液化,再加上流體多數含有水蒸氣,一但凝縮液化,就 會形成強酸,提高腐蝕率。三是滯留管有許多部分為較小管徑者,相 對其厚度需求較薄,在工程上所選用的厚度也比主要管線薄,在同樣 腐蝕率的情況下,其殘存壽命也比較短,使用一段時間後,容易從較 小管徑之較薄處腐蝕穿孔。 滯留管到底有哪些?基本上,只要是管線沒有內容物連續流動的 區域都可以算是滯留管Deadlegs 。例如(圖樣如附件): 1. 排放管(drains)。 2.通氣管(vents)。 3. 連接儀器管(溫度錶、壓力錶、壓力傳送器……)。 4. 安全閥進出口管線。 5. 取樣管線。 6. 控制閥旁路管線。 7.開爐使用,穩定後不用之管線。 8.盲斷之管端。 9. 常關關斷閥前之管段。 10.備用泵浦之管線。 11

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