某1000MW机组锅炉高温再热器泄漏诊断分析.docVIP

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某1000MW机组锅炉高温再热器泄漏诊断分析

某1000MW机组锅炉高温再热器泄漏诊断分析   摘 要:某1000MW级火力发电厂高温再热器发生泄漏,通过现场外观查看,历史壁温查看,异物排查,取样检验等形式,分析判断此次泄漏原因为由于爆管管段管圈存在异物或氧化皮堆积,造成管圈蒸汽流量低,管子长时过热爆管,针对原因给出了预防建议。   关键词:1000MW机组;高温再热器;泄漏;诊断分析;建议   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.189   0 前言   四管泄漏事故是影响火电机组安全经济可靠运行重要原因,国内近20年4万次锅炉炉管破坏事故中,造成电厂事故停机的有86.7%[1]。对泄漏原因的分析诊断,并根据诊断结果采取有效整改措施,对于火电机组锅炉的可靠性运行有重要意义。对于四管泄漏案例的介绍,可以让同行业借鉴,指导事故分析和生产运行。文章以某电厂高温再热器泄漏为例,介绍了此类事件分析的思路,以期为同类型机组提供借鉴。   1 系统及事件简介   某电厂机组容量为1000MW,锅炉高效超超临界参数变压直流锅炉。高温再热器共74屏,每屏16管圈,管屏呈U型,外3圈为HR3C材料,其余入口管段材质为TP347HFG,出口段材质为SUP304H。高再入口集箱除外1圈外均设置节流孔,节流孔共3种规格,由炉前向炉后直径分别为32mm、27mm、32mm,外数第13根入口节流孔直径为27mm。   事件发生前,机组负荷913MW,主汽压力24.6MPa,给水流量2572t/h,参数无异常波动,水平烟道区域四管泄漏检测装置报警。经现场检查确认标高60.5米水平烟道区域声音异常,判断高再受热面泄漏。   2 现场检查情况   停炉检查发现高再左数第40屏外数第13根管圈(简称40-13,以下类同)在高再出口距顶棚约1.2m处(SUPER304H φ50.8×3.5)发生爆管,爆口长度约300mm(爆口形貌照片见图1)。爆口处管段发生严重变形,爆口处管子壁厚减薄不明显,爆口边缘存在沿管子轴向的氧化皮开裂,爆口附近管径胀粗。爆管附近处管径53.1mm(原始外径50.8mm),管径胀粗量为4.52%。距离爆口1m处的管径52mm,管径胀粗量为2.4%(标准值小于4.5%),初步判断爆管原因为长期超温爆管。   3 壁温情况   高再壁温报警值为630℃,查阅1号炉高再第40屏壁温数据,发现:高再壁温分布曲线有较典型的规律性,以中间37屏为界限,两端温度低,中间温度较高的M型曲线,第18屏及第57屏温度达到峰值。第37屏至40屏壁温较低。   查阅高再左数第40屏两年时间内壁温曲线,壁温测点测点均未超过620℃,第40屏壁温曲线见图2。   4 异物排查情况   (1)高再第40屏入口小集箱异物排查情况:自高再40-13和40-12入口管对入口联箱进行了内窥镜检查,未发现异物。   (2)40-13爆口管检查情况:将高再40-13爆口管整圈割下,检查管内及弯头处,未发现异物。   (3)高再联箱历次异物检查情况,均无发现。   5 取样检验情况   将高再40-13爆口部位管段及入口TP347HFG+SUPER304H焊口上下各500mm、大包内T92管段;左数第40屏外数第12管圈出口管段相应位置共8个样品进行检验,结果显示:40-13管圈的爆管原因为长时过热[2-4]。具体检验情况如下:   (1)对泄漏管段进行光谱分析,合金元素成分符合设计要求。   (2)高再40-13炉内奥氏体不锈钢管(包括爆口)金相组织发生老化,有σ相析出,爆口部位老化相对严重。   (3)高再40-13爆口上部管段抗拉强度明显低于其它管段。   6 氧化皮检测情况   对高再所有管屏前后弯头进行了氧化皮检测,并对检测值最大的4根管子割管验证,前弯头氧化皮堆积重量18-10为31.15g、48-5为15.3g、10-10为21.23g、45-4为13.14g,管内堆积量均未超过管径的1/3,堆积量未超过标准要求。   为验证高再出口管蠕胀测量值,对蠕胀量较大的23-12(管子直径51.2mm)、23-9(管子直径51.2mm)管排弯头进行了割管检查,管内堆积量均未超过管径的1/3。   高再氧化皮历次检测均未发现40-13管圈弯头存在氧化皮堆积现象,该管圈未进行过氧化皮清理工作。   7 其他方面情况   (1)高再管排出口蠕胀测量情况。对高再出口左数22至58管排全面外观检查并测量蠕胀,除40-13管圈爆口附近外,其余管子未发现明显胀粗现象,均低于胀粗率4.5%的标准要求。   (2)泄漏管圈大包内出口段蠕胀测量情况。对40-13管圈出口异种钢接头进行检查,SUPER304H侧直径为50.9mm(原始直径尺寸为5

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