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II期磨煤机正常运行中常见问题分析和措施

II期磨煤机正常运行中常见问题分析和措施   摘 要:华能井冈山电厂II期#3、#4机组投产至今已连续运行3年多,由于燃用煤种与设计煤种存在较大差异,导致锅炉在运行期间出现了不少问题,严重影响了机组的安全、经济运行。为了能更有效地对机组进行控制和调节,笔者结合#4机组的长期运行经验,对磨煤机正常运行中碰到的常见问题及其危害、表现和原因进行了较为详细的分析,并提出了相应的解决措施,以保持机组相关参数在正常范围内,从而确保机组的安全、稳定、经济运行。   关键词:中速磨;发电厂;燃用煤种;断煤   中图分类号:TK223.25 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.02.118   华能井冈山电厂二期工程为2台超超临界660 MW机组,锅炉为由东方锅炉股份有限公司与日本日立-巴布科克公司(BHK)合作设计的前后墙对冲燃烧超超临界本生型直流锅炉。设计煤种采用40%丰城煤矿与60%斐沟煤矿的混煤,校核煤种为I丰城煤矿、II淮南谢桥矿煤。制粉系统为冷一次风机的正压直吹系统,并采用了6台MPS型中速磨煤机和6台CS2024型给煤机。正常运行时5台运行,1台备用。   近年来,随着煤炭价格的上升,电厂为取得经济效益,开始燃用价格便宜的煤种。其中,印尼煤、丰城煤为常态燃用煤种。由于这些煤种工业分析成分与设计煤种的成分相差很大,存在热值低、挥发份高、含水量大和灰分大等特点,导致#4炉在正常运行中的调节、控制严重偏离了原始设计,进而影响了机组的安全、经济运行。   1 断煤   1.1 断煤的过程和危害   II期煤斗受到设计结构、燃煤的物理特性和运行方式等因素的影响,煤斗内壁出现非常严重的黏煤现象,导致煤斗的实际容积下降,造成燃运上煤频繁和煤斗空仓、断煤的现象,已严重影响到机组的安全、经济运行。   1.2 原因分析   断煤的具体原因有以下4点:①由于原煤仓的设计结构、燃煤的物理特性等因素,导致煤仓内壁的贴壁现象非常严重;②煤种堆积杂物,比如稻草、石块和脱落的煤仓衬板;③由于原煤仓较长时间未使用,导致原煤中的水分向下渗透,进而造成煤仓下部结块;④在给煤机运转、煤量正常的情况下,有时会出现实煤未下落到磨煤机的现象,进而造成磨煤机出口温度急剧上升。   1.3 解决措施   解决措施分为以下4点:①#3、#4炉给煤机入口落煤管在运行过程中多次发生堵煤。因此,将2台炉原给煤机入口落煤管取消,连接了不锈钢方圆节、原煤仓与给煤机入口,并配置了手动插板。②由于在煤斗外部采取了多种形式的敲煤(包括加装振动器)方式均没有起到很好的效果,导致原煤越积越多。因此,在投产初期设备运行的过程中,组织工作人员进入原煤仓内部进行了人工清理。③负荷因素可能导致磨煤机长期无法启动的问题,因此,部门制定了定期降煤位制度。④监盘时,更加注重煤量、负荷和各制粉系统的参数变化。   2 振动   2.1 振动的过程和危害   MPS磨煤机的煤种适应性较强,在磨制不同可磨性系数的煤种时,应使用不同的加载力。当磨制易磨的煤种(比如宋寨、贵州煤等)时,如果仍使用厂家设定的加载力,则会导致磨煤机研磨出力大于对应的给煤量,使磨煤机磨盘与磨盘直接接触,造成振动严重超标,进而直接导致设备损坏。   2.2 防止磨煤机振动的措施   第一步,设置液压加载曲线为4~11 MPa,反作用曲线为3~2 MPa,具体曲线如图1所示。   根据煤种的类型和磨煤机振动的幅度,运行人员直接在磨煤机DCS控制画面中修改了加载力曲线的上限值(P2),修正了加载曲线的斜率(P1),降低了加载力随煤量上升的斜率和加载油压速率。在磨煤机画面中的偏置设定块中设定了加载力上限值,原油压偏置设定作用取消。   第二步,给煤机断煤报警流量由15 t/h修改为17 t/h;断煤后延时60 s不来煤;提磨辊热工逻辑的延时修改为40 s(暂定)。   第三步,停炉临修时,对#4炉增加了磨煤机振动测点和石子煤料位高报警信号。   3 堵煤   采用AGC方式时,如果机组指令快速上升,磨煤机的煤量瞬时加大,则可能会造成磨煤机出现堵煤的现象。   3.1 堵煤的过程和危害   采用AGC方式时,如果负荷增加,则将增加给煤机的煤量,磨煤机出口温度下降。此时,磨煤机冷、热风门会开始参与调节,比如冷风门关小,以维持磨煤机出口的温度。而冷风门关小会使一次风量降低,进而使热风门自动开大。当磨煤机热风门逐渐开足时,冷风门逐渐关小至0位,而煤量仍在提高时,证明磨煤机一次风量已无法满足煤量的要求,进而出现磨煤机堵煤现象。此时,磨煤机进口的一次风量减少、一次风温上升,出口温度下降,磨煤机磨碗差压增大,出口风压降低,进而使磨煤机的电流增大。当磨煤机出现严重堵煤时,其电流将

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