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热电厂四大恶性事故
;四大恶性事故;原 因;;;;;案 例; 坪石发电厂1025t/h CFB尾部火灾事故概况
坪石电厂(B厂)三期工程装有两台30万汽轮发电机组.其配套如下:
①锅炉:
东方锅炉厂制造,亚临界、自然循环、一次中间再热、单汽包、循环流化床锅炉。
型号:DG1025/17.45—1116 容量:1025T/h
汽温540℃过热器出口压力17.45Mpag
再热蒸汽流量844/86T/H再热蒸汽进出口汽温321.8/540℃
再热蒸汽进/出口压力 3.665/3.485Mpag
②汽轮机:
上海汽轮机厂制造,型号N300—16.7/538℃/538℃
③发电机
上海电机厂制造,型号QFS2——300-2 双水内冷发电机。
设计单位:西北电力设计院
土建单位:韶关市第二建筑公司
安装单位:湖南省火电安装公司
监理单位:广东电力工程监理公司
调试单位:广东电力研究院
;事故经过:
事故机组是该厂三期工程2号机组。
#1机组在去年12月下旬投入商业运行??现在发电。
#2机组计划今年4月22日23:15完成168小时试运。
在4月21日23:30,离168小时尚有23小时45分(不足一天)B侧省煤器联箱有一焊口穿孔漏水,水流射向对面省煤器排管,又射穿2条管子,共三处洩漏,漏水量达200t/n,使B侧排烟温度由136℃下降到91℃。起动委员会研究,降低负荷以推持汽包水位,负荷由30万降到18万,硬挺了20多小时,到4月22日23:15完成168小时试运行,到点停炉。
停炉后起动委员会值班人员,调试人员都退场走人,现场只剩下电厂(业主)领导和值班的运行人员,对付停炉后的锅炉。
23日9:40省煤器漏水增大,达1000t/h流量,汽包无水位,停给水泵。
这是造成锅炉冷却不够的主要原因。因为循环流化床锅炉,热容量大,停炉冷却后要36小时才放水,现在10小时不到便停泵了。
23日15:30主汽压下降到02mpa,投入汽包底部加热,因汽包见不到水位,怕汽包内没水,又退出加热。;24日14:20运行人员见锅炉冷却过慢,经请示领导打开引风机进出风门档板自然通风,该领导交待要注意各段烟温变化,如温度上升,立即关闭风门。
24日16:00运行专工看到自然通风效果不佳,床温每分钟只下降0.02℃,令启动2次风机强制冷却。并交待值班员注意烟温变化,如烟温上升,及时停运风机,密闭锅炉。
4月25日凌晨3:05分,值班员听到一声闷响(即爆燃)走到炉尾察看,发现A侧灰斗烧红,坠落地面。其上面空气预热器,省煤器也着火,火势很大,即报厂领导并电召厂消防队及市消防队前来救火。并通知安装单位派工人协助。
厂领导、技术科、运行部领导均赶到现场指挥救火。
停二次风机,关闭所有烟道风门,投入吹灰器,意图用蒸汽灭火,投入过热器减温水,再开给水泵,利用省煤器漏水灭火,(但不起作用,因B侧漏水,A侧着火,B侧的水怎能救到A侧呢。可能B侧由于省煤器漏水关系,倒避免了火灾)。
消防队来后打开40米高程的三个人孔门,伸进三支水枪向A侧尾部烟道喷水才控制火势。大火烧了8个小时零10分,于9时30分才熄灭。(也可能是飞灰可燃物烧尽了自然熄火);大火造成损失如下:
总的来说40米高程以下的省煤器,空气预热器,吹灰器全烧坏,部份钢架变形。
①A侧空气预热器下方2个灰斗烧毁坠落地面。
②A侧空气预热器全部从中间将管子烧断,但管板尚未掉下来,管子如面条一样挂在两边管板上,从管板处弯曲下垂,管子上还附有结焦。
③A侧省煤器全部烧塌,管子烧弯下垂,挂在钢梁上。
④3:05放炮时将烟道炉墙外鼓,并将钢架推向外侧弯曲变形。
⑤吹灰器管烟道内的全部烧变形,外部坏的不多。
⑥40米高程以上再热器,过热器外观未坏,风门完好。但管子金属有无过热,要取样做金属试验才知,要不要更换现在尚不确定。
我们进入尾部竖井下面,朝上观望(这是危险动作,上面烧坏的东西随时可能掉下来)中间部份原来管子密排,现在成为很大的空穴。
使人感到尾部烟道成练钢炉了。;厂方作的事故原因分析:
机组整套起动时,由于床上油枪分流盘装错,投油枪雾化不良。投煤也不着火,油碳混合物聚积在冷灰斗中,在调试过程中未及时清除,这是事故诱因。
查DCS曲线,自24日14时20分开启风机档板,自然通风,冷却开始,至25日1时20分,排烟温度由50℃一直缓慢上升至200℃,25日1时20分,温度突然由200℃上升至600℃(顶表了)这说明冷灰斗爆燃时间发生在1点20分,而值班人员未去炉尾巡视,在3:06听到一声巨响后才去炉尾检查发现有明火,灰斗掉下,距1:20已烧了1小时44分。
本人看法如下:
事故虽然发生在停炉后约50小
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