330MW神华煤锅炉燃烧优化调整试验分析研究.docVIP

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330MW神华煤锅炉燃烧优化调整试验分析研究

330MW神华煤锅炉燃烧优化调整试验研究-机电论文 330MW神华煤锅炉燃烧优化调整试验研究 张丙刚 张大兴 (神华国华惠州热电分公司,广东 惠州 516082) 摘要:神华煤锅炉在运行过程中虽然掺烧了25%的高灰熔点煤,但仍普遍存在着排烟温度偏高、炉膛结焦等问题,锅炉经济性也有进一步提高的潜力。现针对某电站330 MW锅炉进行了优化燃烧调整试验,分析了运行氧量、负荷、煤粉细度、磨运行方式、一次风量(温)、周界风开度、燃尽风开度、配风方式、燃烧器摆角等参数对锅炉效率、结焦和NOx排放等的影响。在兼顾锅炉防结焦、高效和低NOx排放的基础上,推荐了锅炉运行方式,达到了优化锅炉运行的目标。 关键词 :锅炉效率;结焦;NOx;燃烧优化 0引言 国华惠州热电厂一期工程新建的2台330 MW机组2号锅炉系武汉锅炉厂生产的亚临界参数、自然循环、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的∏型汽包炉,设计燃用神混煤。制粉系统采用正压直吹式, 配备5台HP863型碗式中速磨煤机,设计煤粉细度R90=18%。煤粉燃烧器采用20只带偏置周界风的水平浓淡燃烧器,四角布置,大小双切圆燃烧,切圆直径分别为 723 mm和928 mm,共5层一次风喷口,一、二次风间隔布置,同时在燃烧器区上方布置3层分离式燃 尽风(SOFA),以实现炉内空气的深度分级、进一步降低NOx排放。锅炉排渣系统采用链条式干式除渣机。 为控制单烧神华煤时锅炉的结焦,2号锅炉掺烧了25%的高灰熔点准格尔煤。但在实际运行过程中,仍存在炉内受热 面结焦较重的问题;在夏季运行期间,由于炉内结焦和环境温度升高,锅炉的实际排烟温度一直在155 ℃以上,比设计值125.6 ℃高约30 ℃,严重影响了锅炉设备的安全性和经济性。本文针对这些问题进行了优化燃烧调整试验,并提出了合理的锅炉运行方式。 1测试方法及内容 锅炉优化燃烧调整试验根据《电站锅炉性能试验规程》(ASMEPTC4.1)按反平衡法计算锅炉热效率,热值取低位发热量。试验过程中主要测试方法如下[1]: (1) 烟气温度测量:空气预热器进、出口烟道烟温按代表点法用特制的K型热电偶测量,10~15 min测一次,其代表点根据辅助试验测量面的温度场确定,每一代表点孔上纵深方向按网格法装有3个铠装热电偶,以提高测量精度。送风温度用玻璃管温度计测量。 (2) 烟气成分测量:空气预热器进、出口烟气中氧量和NOx浓度采用德国产的Testo350型烟气分析仪按照网格法测量,每10~15 min测量一次。 (3) 原煤取样:试验开始前在给煤机处取样,装入磨口瓶内密封,每一试验工况取样两次,混合后进行分析。 (4) 煤粉取样:煤粉取样在一次风管上按照等速取样采取,装入塑料袋内,进行混合筛分。 (5) 飞灰取样:采用等速取样法采集。 (6) 炉膛烟温测量:采用红外高温仪通过锅炉燃烧器区上部看火孔和屏区看火孔测量,作为结焦监测手段之一。同时,人工观察燃烧器区、屏区、炉底干渣机处结渣。 (7) 运行参数记录:采用2号机组配套的数据采集系统记录与试验有关的运行参数,每10 min记录一次。 2试验结果分析 2.1运行氧量的影响 在维持其他运行参数不变的条件下,以空预器出口氧量为变化参数,通过改变送风机入口门来控制该参数。试验结果如表1所示。 从表中可以看出,锅炉在80%及以上负荷时,随着氧量的增加,未燃碳热损失基本不变或略有下降,但干烟气热损失却随之增加,锅炉效率在80%左右负荷时呈递减趋势,在满负荷时基本不变。这说明,神华煤的燃烧特性优良,氧量控制在较低水平即可,氧量过度升高只会造成排烟损失增加而对降低飞灰含碳量无益。 另一方面,由于神华煤燃烧速度快,氧量升高对燃烧器区炉温和屏区烟温的影响均较小,从而说明氧量变化对锅炉结焦的影响也较小。但需要注意的是,氧量升高可以增强燃烧器区的氧化性气氛,对于高铁型的神华煤防止结焦来说也是有利的[2]。在其他运行参数不变的情况下,氧量对NOx的影响呈正相关性,即随着氧量增加,NOx呈上升趋势。 综合考虑低氮、高效和防结焦的需要,在锅炉负荷为80%ECR以上时的运行氧量控制在3.3%左右。 2.2锅炉负荷的影响 从表1还可以看出,对于神华煤锅炉来说,由于其优良的燃烧特性,在80%ECR以上负荷时,锅炉效率均能保证较高水平,在保证值93.5%以上。在负荷下降时,由于运行氧量会适当提高,燃烧器区过量空气系数增加,NOx排放浓度呈升高趋势,由220 mg/Nm3升高至250 mg/Nm3左右。锅炉负荷在80%~100%ECR范围内波动时,炉温水平基本保持不变,若需要通过降负荷来减轻炉内结焦,则将负荷降低至

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