稠油热采技术的研究.docVIP

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稠油热采技术的研究

稠油热采技术的研究   摘要自20世纪60年代开采稠油以来,稠油开采技术有了突飞猛进的发展,到目前为止,已形成了以蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层等为主要开采方式。通过大量第一手资料,分析,摸索,探讨稠油开发。我们大胆提出并采用双空心杆技术,延长稠油井免修期。   关键词双空心杆技术;掺水降粘;化学降粘;免修期;稠油开采体系   中图分类号:TE3 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)11-0198-01   1油井概况   文184-60井是2007年部署于文184块最南部的一口探井,该井只在沙一下钻遇油层1层2.6米,油层埋深2779.4米。自2007年8月29日下泵开抽投产以来,累产液2845方,累产原油2430吨,综合含水14.6%。   该井原油地面流动性很差,投产36小时后发生泵卡,无法正常生产。经过对该井原油进行取样分析,判断为特稠油。   在5年的生产周期内,因无法有效解决电加热杆故障率高、井筒降粘效果差等技术难题,日常采油管理难度大,该井先后经历过一次检泵,六次检修电加热杆,稠油井的开采成为我厂的技术难题。   2双空心杆技术原理   由于电加热杆耗能较高(理论功率4.8kW?h/100m,实测生产功率83.5kW?h/1600m);故障率较高(免修期最短6天);投入较大(一套电加热杆及地面配套设备价值30万元左右)。2010年11月23-26日上修检修电加热杆,改变该井配套电加热杆生产的工艺技术,由井筒配套双空心杆、地面连续掺入高温水实现稠油单井开采。   双空心杆及配套装置由双空心杆、燃气加热器、循环泵、储水罐、泄压阀、光杆四通、软管等组成。该装置采用同轴式双空心抽油杆内循环热传导加热方式,有一个内外相互密封的独立通道,利用地面燃气加热器把热载体(水)加热,再经循环泵加压后(2 MPa左右),以过缓冲和分离气体后,通过特制四通接头,注入双空心抽油杆的内空心通道,热载体在循环泵的高压驱动下,克服管壁磨擦,高速(约1.5 m/s)流至双空心杆的加热尾端,然后通过环空返至地面热交换器内再次加热。   3优化文184-60井管理措施   为准确制定文184-60井管理措施,通过取油样分析,确定该井掺水温度及降粘剂浓度。   3.1 掺水温度的优化   通过统计对以上两组实验数据进行分析:   1)在温度50℃条件下,文184-60井原油粘度显著降低,温度50℃以上,降粘效果逐步变差。   2)在加入降粘剂后文184-60井原油粘度大幅度降低,降粘率在90%以上。同时,特稠油的粘温性发生了很大变化,低温流动性增强。   3.2 掺水温度现场实践   通过对掺水温度、抽油机电流进行跟踪,电流曲线和温度曲线可以看出,该井开抽后抽油机上行电流基本保持在50-60 A之间,下行电流基本保持在20-30 A之间,温度保持在40-60℃之间。该井在目前温度下载荷没有增加的现象,室内试验的结果得到验证。   3.3 加热用气量现场测算   文184-60井执行每48小时开井8小时的工作制度,每次将供水温度提升至105℃以上后开抽(需加温6 h),开井24 h后停机。为准确核实单次开井用气量,2011年5月26日将两个高压储气罐放空后,到加气站加气20.8 m3(加气机显示数据,气瓶压力20 Mpa)。13:04在W184-60井现场两个高压储气罐通过减压阀向锅炉供气实施加热,同时采用人工浇水方式防止减压阀结霜出现冻堵,15:50两个高压储气罐压力落零,历时166分钟。由此折算该井双空心杆加热工作用气量为7.5 m3/h,远高于厂家提供理论用气量4.0 m3/h。   实际用气量远超过厂家提供理论用气量的原因分析:   1)该装置在其它油田使用中配套下井深度1000 m左右,而W184-60井双空心杆入井1400 m。   2)该装置在其它油田使用中采用油井伴生气加热。   3)该装置加热炉火嘴非节能火嘴,加热效率低。   3.4 供气方式的改进   由于文184-60井自产气量不能满足加热循环水的要求,需使用CNG气瓶组对循环水进行加热,每次开泵循环气瓶组需供气近6小时,频繁送气以及加热循环开井工作量大。针对这个问题,岗位工提出在套管阀门处安装气嘴,开井前将高压CNG气体充入油套环空中先行储气,再由套管供气至锅炉实施加热.   3.5 日常管理方式摸索   开井操作规程:   1)对燃气加热器各部位检查一遍,特别是储水罐是否满水位。   2)合上总电源,观察电源指示是否有电,温度仪是否有温度指示。   3)合上循环泵“1”和循环泵“2”,检查压力表指示是否有压力,压力应高于2.0 MPa,低于3.5 MPa(注:压力视双空心杆下井深度的不同而不同),进

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