《电收尘器故障处理及原因分析(吴亮升)》-课件.ppt

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主要内容 1.电收尘现状 2.常见故障及处理 3.小结 电收尘现状 我厂三期焙烧炉电收尘已全部国产化,采用大连碧海公司型号为DBH80-Ⅲ型电收尘,配套的电气设备由大连电子研究所提供。从2008年5月份投用至今,设备故障频发,经过不断的处理和整改,勉强可以满足生产的需要,但由于设备本身存在设计、材料、安装等方面的缺陷,极板短路和运行中电流逐渐降低的问题还未得到解决。现把运行中出现的故障汇总分析,共同探讨和交流,以便提高自己的业务水平。 电收尘常见故障及处理-电气 我厂三期电收尘自投产以来,因极板“短路”故障而停炉检修的,4#炉有4次 , 3#炉有3次 。极板故障已成为影响电收尘稳定运行的最大危害因素。故障汇总如下: 一、电气方面: 1. 控制柜系统,3#炉1区和3区、4#炉1区控制柜内的主控板和信号板误报警,主要是电路板质量不稳定引起,更换新板后已好。 2.高压变压器 ,3#炉电收尘3区变压器因绝缘油受潮,更换过油;2区变压器在运行中线圈放炮烧毁,更换新的变压器;也已更换过,原因为受潮引起,加装挡雨棚以后,已解决。 电收尘常见故障及处理-电气 电收尘常见故障及处理-电气 3、瓷瓶、套管开裂、损坏严重。3#炉电收尘3个区穿墙套管已开裂,2区更是出现烧断,都已更换。4#炉3区阴极支撑瓷瓶已开裂,对地放电,造成短路故障。原因是保温箱密封不好,水流到瓷瓶表面,冷热交替引起。经补漏后已基本解决。 电收尘常见故障及处理-电气 瓷瓶图片 电收尘常见故障及处理-电气 4.保温箱加热器,最常见的故障是因保温箱密封不好,箱内积水,加热管被水浸泡烧坏,无法正常加热,造成极板绝缘降低。对渗水采取的措施是补漏和加装排水阀门。 电收尘常见故障及处理-极板 二、极板方面: 1.极板受热变形,烧毁、间距不足。表现为运行电压波动,有火花发生,电流下降。引起变形的原因是施工方安装时,由于极板底部变形凹槽高只有25mm(已整改为45mm),冷态时正常,受热后极板无法向下变形,只能从中间拱起,使极板弯曲,间距变小。3#炉极板的烧毁主要是由于漏斗积料,浸没极板,引起短路,大电流流过极板引起烧毁。现3#炉3区4有8根阴极线烧毁、4片阳极板局部烧毁。变形的问题虽经多次调校,但由于材料方面的原因,自今未能解决。 名词解释:火花放电—由于分隔两端的空气或其他介质材料突然被击穿,引起带有瞬间闪光的短暂放电现象。 电收尘常见故障及处理-极板 3#、4#炉极板间距图片 电收尘常见故障及处理-极板 与2#炉极板间距对比 电收尘常见故障及处理-极板 3#炉3区烧毁极板 电收尘常见故障及处理-极板 2.阴极线因烧断或固定螺栓断裂而脱落,搭接在阳极板上,引起电压极板短路。故障的表现为:测阴极板对地电阻为0,运行电压为0,电流达到最大值。解决的办法是重新更换耐高温螺栓,固定阴极线。3#炉2区在2月25就出现上述故障。 电收尘常见故障及处理 阴极线脱落图片 电收尘常见故障及处理-极板 3.振打效果不好,电压电流逐渐下降。原因主要是极板受热变形后,振打垫板与锤中心点发生偏移,锤子没达到垫板上,或者是锤子打偏,力量不够,没有把灰振打下来,时间久了,极板上的灰越积越厚,引起电阻上升,电流就降了下来。引起极板偏移的原因主要是电收尘结构设计存在缺陷。从极板的安装方式看,一二期阳极板采用插槽式安装,不容易因变形移位,而3#、4#炉采用夹板式,受热后容易弯曲变形。阴极板方面,一二期采用弹簧螺旋线,能根据冷热自动调节,3#、4#炉采用的是芒刺板,变形后无法自行回位,而且容易积灰。从振打方式看,一二期阳极板底部用裙板加固,极板底部被插入插槽,无法自由变形,振打锤与极板中心保持不变,振打效果好。而3#、4#炉采用夹板式,受热后容易弯曲自由变形。阴极板方面,一二期电收尘所有的阴极线用一根钢梁来连接,只要有一个锤子工作,就能把灰打下来。3#、4#炉每个极线振打是独立的,当该极线变形后,中心点移位,锤子就无法打到该极线的垫板,久而久之,灰尘堆积在极线上,电流就逐渐降低。 电收尘常见故障及处理-极板 极板积灰 电收尘常见故障及处理-极板 阳极板下部结构对比 电收尘常见故障及处理-极板 阴极板振打方式对比 电收尘常见故障及处理-风速 4.ID风机转速对极板的影响:经过长期观察和记录分析,当ID风机的转速超过1380转后,电场就有火花发生。原因为极板在风力的作用下有接近现象,引起极板间距变小,电压电流随之下降。现在满足生产的前提下,把ID风机最高转速限定为1360转/分,基本可以满足100-110t/h的下料量。 电收尘常见故障及处理-风速 电场有火花 正常状态 电收尘常见故障及处理-风速 电收尘常见故障及处理-粉尘 电收

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