转炉降低白灰消耗措施探讨(安君辉).docVIP

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转炉降低白灰消耗措施探讨(安君辉).doc

转炉降低白灰消耗措施探讨(安君辉) 转炉降低白灰消耗措施探讨 安君辉白鹭 (河北钢铁集团邯钢第一炼钢厂河北邯郸056015 ) 通过对转炉白灰消耗高的的原因进行分析,采取优化炉料结构, 渣料结构和生产组织优化等措施,直接达到了降低转炉白灰消耗,降低渣 料成本的目的,又间接降低了钢铁料消耗,实现了降本增效,还减少了粘 枪粘烟罩事故,改善了操作。 关键词转炉渣料消耗优化 The converter lessening lime consumes measure investigation and discussion An JunHui Bai Lu (No.l Steel-making Plant of Hebei Iron amp; Steel Group Handan Iron amp; Steel Group Co.,Ltd.. HanDan, HeBei056015 ) Abstract: Optimize furnace charge structure by the fact that high cause carrying out analysis on converter lime consumption , adopting, the residue has expected that measure such as structure and the optimization producing organization , has reached lessening converter lime consumption directly, has reduced residue material the cost purpose, indirect have reduced iron and steel material consumption, have come true conquering a synergy, have decreased by the sticky gun gluing the gas hood accident, have improved operation. Key Words: Converter Residue lime Consumption 引言 白灰作为转炉造渣的主耍原料,具有脱硫、磷的能力,同时其CaO还 能降低渣中的SiO2对炉衬的侵蚀。邯钢2009年以前自产白灰产量不能满 足炼钢要求,在使用过程中配加了部分外进白灰,由于外进白灰活度低、 生烧多,造成转炉白灰消耗居高不下,不仅造成粘枪、粘烟道等事故,还 导致了钢铁料消耗的间接升高,为了进一步降本增效,实现“多臝利”目 标,降低转炉白灰消耗具有重要意义。 1工艺参数和白灰消耗对生产影响 一炼钢现有600t混铁炉2座,25t转炉3座,氧枪采用4孔拉瓦尔喷 头,供氧强度为 34.0?4.4m/min.t,炉渣碱度平均达到3.3。2008年白灰消耗平均达58 kg八钢,高的白灰消耗使炉渣碱度居高不下,造成炉渣熔化慢,流动性差, 影响脱磷、脱硫效果。吹炼过程中还造成粘氧枪、烟道事故,制约Y炼钢 生产的顺行;同时大渣量也使喷溅增加,随炉渣带走铁量增加,造成钢铁 料消耗增加,不利于降本增效。 2原因分析 通过调查分析造成转炉白灰消耗较高的原因有以下几点: 2.1铁水成分不稳定,硅含量波动较大,硫磷含量偏高,为保证脱磷、 脱硫效果,通过增加 白灰用量来增加渣量; 2.2废钢资源有限,同时来源复杂,结构搭配不合理,转炉热富余量 2.3出钢温度高,为减少出钢过程钢包回磷,出钢前加G灰降温; 2.4生产白灰的石矿距离炼钢厂较远,从白灰装车到加入转炉还耍经 过7?8的装卸,造成白灰粉末较多。 3采取措施 3.1提高白灰活性度和氧化钙含量 过去由于石矿生产能力小,活性G灰产量低,在使用过程中配比了部 分外进灰造成白灰质量低,随着石矿装备大型化的升级,石矿生产能力也 相应有了提高,基本杜绝了外进灰。外进白灰与活性白灰技术指标见表1 表1外进白灰与活性白灰技术指标 CaO% CaO% SiO% 损% 2 外进白灰 ^67 246 彡 11 活性白灰 ^88 S% 活性度ml 烧 彡5.0 彡 0.086 彡3.0 彡 0.040 320 彡 5.0 3.2稳定装入量和铁水成分 由于铁水来自不同的高炉,造成入转炉铁水Si含量波动较大,还由于 称量废钢的电子秤在废钢场地上,称量时受废钢斗和废钢的冲击以及电子 秤周边掉落废钢的影响使装入量不稳,造成吹炼过程不稳,终点命中率低, 限制了生产节奏的提高。铁水成分见表2 表2铁水化学成分 C%波动范Si%3.8 ?5.1 C% 波动范 Si% 3.8 ?5.1 P% 0.20 ?1.10 S%

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