轻卡搬迁技改焊装工艺设计(定版).docVIP

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轻卡搬迁技改焊装工艺设计(定版).doc

轻卡搬迁技改焊装工艺设计(定版) 轻型商用车搬迁技改焊装工艺设计 常州东风汽车有限公司 沈杰 以搬迁为契机,充分利用现有厂房、设备和工装,同时通过合 理改进焊装工艺,改 造和新增关键设备提高轻卡车身焊装质量和产能,提升轻卡车身制造 技术水平关键词:轻型商用车搬迁 技术改造车身装焊 工艺 设计1前言 东风汽车股分有限公司汽车分公司,建成于1997年,原设计考虑产 品为品种较单一,产能为12万辆份/年,但是由于近年市场竞争日益激烈, 轻卡朝着多品种宽系列方向发展,原一吨半单排产能大量过剩和放空,投产 后产量不是很高。为提高市场竞争力,汽车分公司作了大量努力,改造现 冇生产线,提高焊装线的柔性,所以产量得以逐年攀升,并于去年达到了 6万辆。但是,如何在保证车身装焊质量的冋时,提高产能上还是存在一 些问题。随着东风日产战略重组全面合资项目的不断推进,考虑更充分、 合理的利用现有设备,使物流更加合理以及今后的发展,高档轿车生产基 地的建设需要占用现汽车分公司焊装车间,将原焊装车间现有设备工装全 部搬到开发公司车厢厂,因此,2002年12月到2003年8月,股份公司实 施了轻卡搬迁技术改造。 2焊装搬迁改造设计的难点 木次改造设计中存在较多困难,其中主要是以下几个方面。首先要尽 量利用原有厂房、设备和工装,所以要花相当的时间和精力去完成现场的 实地测量和相关现场条件的熟悉,在此基础上才可能做出符合实际要求的 设计;其次是在搬迁过程中不得影响轻型商用车的生产。再就是工期紧, 原旅行车搬迁项目和轻型商用车搬迁项目以及随后的jA轿车项目环环相 扣,所以空间上要求各现场施工时要同步交叉进行,时间上严格按网络计 划实施搬迁,我们的焊装搬迁设计正是网络计划中的一个重要环节,一次 设计到位,焊装现场分步实施,设计如有差错导致返工的话,将导致轻卡 项目其它环节不能按期完成,甚至有可能导致轻型商用车停产,对市场销 倍产生不良影响。 3焊装车间厂房现状和总体改造工艺方案的确定 搬迁前的汽车分公司焊装车间厂房为3跨24米,长度为180米,屋 架下弦标高为8.1米。(见搬迁前现状平面布置图示)搬迁后的厂房为两跨 24米和一跨18米,长度为186米,天车轨底标高为7.2米。(见方案图) 共11页 由于面积减少了,将焊装车间东面原落厢工段长度为48米的两个24 米跨厂房(天车轨底标高为6.3米)改造为小件生产地和冲压件库,同时 贴建长度为48米的18米跨厂房,作为冲压件库,同时也考虑了部分小件 的焊接生产在此进行,一方面可以减轻主厂房生产压力,另一方妞,直接 将小件总成送到各主要焊接工位,可以理顺物流。这两个单体之间采用雨 蓬相连。另外在焊装车间主厂房西面贴建9米宽66米长的发交雨蓬。焊 装车间到涂装车间目前已有一个通廊,可以利用。但要满足现工艺要求, 还要增设厂房推杆悬链的吊点,改造吊具。 在大量前期工作的基础上,我们做了如下四个工艺方案。压缩了 DCT 焊装线的车间面积,将它的地板线和总成焊装线拉直布置取代原来的折线 型布置。方案一和方案二的优点是考虑了 5000辆皮卡车在本车间的生产, 不足之处在于,皮卡车的车身结构形式和现有产品差别太大,无法与现有 焊装线上混流生产,只能单独建线,由于批量不大,还耍考虑货厢和其余 诸多左右侧围分装、地板分装、主焊线、调整线等的布置,这样导致冲压 件、外协件的存放和车身缓冲区面积不足,整个车间显得较为拥挤和凌乱; 方案三和方案四则相对来说,物流要更顺畅一些,且考虑了工厂的长远发 展预留了新车型的生产面积和车身的缓冲;方案二和方案三的优点在于,减 小了 DCT焊装线的搬迁难度,只要直接将原线按原样搬迁过来就可以了, 缺点在于DCT焊装线只能生产单排白车身,将来的产量不会很高,但是布 置在24米跨内,占用了较多的车间面积,而混流线作为国内目前柔性最 高的焊装线,能 共11页 生产五种不冋的全线能同时混流生产5种不同的车型(单排、1.5排、 双排、可翻转单排、 1.5排车身),将来的产量较大(纲领为4万辆)布置在18米跨内,显得 较为拥挤,从物流来看也不合理。驾驶室焊接总成下线后到调整线的距离 较长,到油漆车间上悬链也远。 相比较而言,方案四的优点要多一些,和方案一和方案三相比较,在 于对现场条件的利用考虑得要充分些,将调整线布置在第一个24米跨西 侧接近涂装车间入口处,缩短了车身总成倒运的距离,同时各分总成装焊、 上线、总成下线、总成存放和倒运的工艺更合理,物流顺畅。和方案二相 比较,由于没有考虑皮卡牟的生产,整个车间布置物流顺畅,工艺合理, 可实施性强,同时了兼顾工厂的发展要求,考虑了同类型卡车新车型的发 展的可能性。综上所述,我们选择了方案四作为最终的实施方案。 4方案的实施 在方案确定后的初步设计和施工图设计中,我们着重进

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