低渗透油田的含油污水优化调配.DOCVIP

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低渗透油田的含油污水优化调配

大庆西部外围油田的注水系统调整及优化运行分析 杨丽明 (大庆油田有限责任公司第九采油厂) 摘 要 A站是北部油田转输油的总外输口,随着运行时间的延长,产能建设的陆续投产及老油田油井含水升高的影响加剧,A油田注水系统逐渐出现含油污水供注不平衡、注水井欠注、注水管网损失增大等问题,导致注水系统能耗上升,也带来较大的环保压力。通过采取注水井局部提压、含油污水优化调配等改造措施,有针对性的进行系统调整,降低注水系统能耗,消除因富余污水外排带来的环保隐患,保证注水井正常生产带来的开发效果,实现注水系统的优化运行。 关键词 能耗上升、环保隐患、开发效果、优化运行 A站是采油九厂北部油田转输油的枢纽站,负责A、B和C 3个作业区共计16个油田区块的含水油处理和净化油外输,外输至A站的产液在A站进行分离处理,处理后的含油污水由A站注水系统内的注水井进行回注。随着运行时间的延长,注水系统逐渐暴露出污水产耗不平衡、注水管网损失增大等问题,影响油田正常生产。通过分析影响因素之间的协调性和制约性,对注水系统进行优化调整,合理安排污水的去向,提高污水利用率;增大注水井的回注量,保证油田开发效果;降低注水管网损失,提高注水系统效率,保证油田生产平稳、高效运行。 1 注水系统存在的问题 1.1 含油污水产耗失衡 近年来,采油九厂北部油田的油井产液含水日益升高、产能项目陆续投产,A站接收的来液及含水逐渐上升,随着大规模压裂带来的压裂液返排液量的进入,富余的污水靠本油田回注无法完全消耗,A油田注水系统出现含油污水供注不平衡,日富余水量最高可达500m3/d,一旦含油污水外排会带来环保隐患。 1.2 水井欠注问题突出 大庆西部外围油田渗透率低,储层物性差、有效厚度薄,污水回注后对储层造成伤害,导致注水井的注水压力上升幅度较大,已建注水系统的来水压力不能满足注水井的需求,出现了注水井欠注问题。以萨高合采井区内1口注水井为例,注污水初期井口注水压力为16.4MPa,2年后井口注水压力上升至20.8MPa,已建注水系统的来水压力无法满足井口的注入要求,该井日注水量从20m3/d降至3m3/d。目前A油田注水系统中油泵压持平、不能完成配注的注水井有31口,占总井数的26.9%,日欠注169m3/d。 注水井的持续欠注一方面不利于油井的有效驱替,影响油田的开发效果,另一方面降低了污水的回注量,会加剧含油污水产耗不平衡的问题。 1.3 注水管网损失增大 A站注水系统运行20余年,注水管道中杂质、异物增多,管道结垢严重,影响注水管道的正常通量,使得管损增加,导致管网的效率降低[1];另一方面,经过多年的转注、加密改造,已建注水系统的供水半径增大、注水量大幅度增加,引起了已建注水管网损失增大,欠注井数增多的问题。为了使注水井来水压力可以保证正常注水需要,必须提高注水站压力,从而导致注水系统能耗上升。 截至2016年底,A站注水系统内的水井井数增加了52口,占水井总数的20%,注水量上升1150m3/d,注水管网的供水半径增大4.7km。经过水力计算,A站注水管网的水力损失在276m,到达注水管网末端的压力在18.4MPa,但实际运行过程中,注水管网末端的压力只有16.6MPa。因此,部分高压注水井因来水压力低而处于管压与油压持平的状态,影响注水合格率。目前A油田受影响注水井有12口,多数位于注水管网的末端,日均影响注水层18.7个,影响注水量66m3/d,受影响的注水井的平均油压17.7MPa,高于正常生产的注水井平均油压3MPa。 将2016年与2017年同期的能耗指标进行对比,单耗从6.6kW·h/m3上升到6.9kW·h/m3,耗电量从77.9×104kW·h上升到82.8×104kW·h。 2 注水系统的优化运行 2.1 含油污水优化调配 针对A站的含油污水富余的不同阶段,我们先后采取了关、转、提、输的技术手段,首先,关闭本油田的高含水井,控制油井来液中含水;其次,采取注水井清水转污水,应对波动性的含油污水富余;再次,提高注水站运行压力,降低注水井的污水欠注量;最后,转输含油污水,实现油田间污水相互调用[2]。通过采取上述措施,A站的注水系统基本达到含油污水的产耗平衡。 考虑到A站油、水系统的运行受北部各油田的运行影响,影响来液波动的因素较多,产耗平衡极易打破。因此,在A油田萨高合采井区优选注水井8口,进行清水、污水双流程切换改造。在正常生产运行期间,按照开发方案注水,当受到各油田影响、导致含油污水出现临时性富余时,可切换至污水流程,日可调配污水220m3/d,可以保证及时、有效的消耗富余的含油污水。 2.2 局部提高注水压力 A油田注水系统内正常注水的注水井平均油压14.7MPa,而异常高压井的平均油压17.7MPa,且主要分布在油田北部的合采井区。此类注水井

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