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温州市东向水厂自动化改造方案和效果浅谈
【摘要】因为设备老化、处理技术不高、设施设 计不科学等原因,必须对水源的转变、净水的具体效果提出 更高的要求,因此,必须对老水厂实行整体性的改进或者局 部的改造修缮。
【关键词】老水厂;自动化改造;效果
引言
随着社会经济的高速发展,城市水资源受到了普遍的污 染,人们对饮用水的安全问题越来越重视了。现阶段,很多 净水厂因设备老化、处理技术不高、设施设计不科学等原因, 必须进行全方位的改善和提高。
自动化技术改造方案
1.1系统组成
温州市东向水厂分一厂区和二厂区,一厂区建于1982 年,二厂区建于1996年,由于建成时间早,当年没有自动 化运行设计理念。在2011年结合水厂设备更新改造和运行 管理升级,同步实施了水厂自控系统改造,具体分布如下:
4台监控计算机分别安装于水厂中央控制室及水厂办公 室,各计算机内分别安装以太网络通讯卡,与各下位PLC组 成Profinet工业以太网;配置2台打印机,实现水厂监控 数据报表及监控界面的打印功能;配置2台UPS电源对计算 机系统进行断电保护。按工艺处理过程不同设立5套PLC工 作总站系统及1套分布式远程I/O从站系统及1套PLC子站, 分别监控厂区各设备及仪表,5个主站通过光纤以太网组成 环网结构。1#PLC工作站设立在二厂投药间,其主要功能是 负责原水水质监测、自动加药控制,并下设二厂加氯间PLC 子站控制次氯酸钠自动制备和投加系统,实现自动消毒;CPU 模块通过工业以太网与上位组态监控计算机进行实时通讯。 2#PLC和3#PLC站工作站设立在二厂一期、二期滤池控制室, 其主要功能是负责采集及监控滤池液位、反冲洗高位水池液 位、各阀门状态及滤后水在线仪表等设备的运行数据;并对 各格滤池进行自动恒液位控制及遥控反冲洗;CPU模块通过 工业以太网与上位组态监控计算机进行实时通讯。4#PLC工 作站设立在二厂二级泵房控制室,其主要功能是负责出水泵 机组控制、10KV高压配电系统及出厂水在线仪表数据检测。
CPU模块通过工业以太网与上位组态监控计算机进行实时通 讯。5#PLC站设立老厂,主要功能是采集原水数据、加药系 统控制和滤池恒水位控制、遥控反冲洗,并通过下设一厂二 级泵房分布式远程I/O从站系统实现水泵机组遥控和出厂水 质数,CPU模块通过工业以太网与上位组态监控计算机进行 实时通讯。在中央控制室配置工业以太网交换机一台,负责 将各以太网CPU处理器、远程I/O以太网接口模块及上位组 态监控计算机组成以太网,对各处理站进行数据交换。
1. 2改造后净水工艺控制方式
自动投药系统:采用SCD反馈控制模式,以游动电流测 量反馈控制对投药量进行闭环调节,通过改变计量泵变频器 的频率,动态改变投药量,进行药量的投加。自动消毒系统: 前消毒采用原水流量作为前馈参数进行自动比例控制;后消 毒采用氯水接触10分钟后的清水池余氯作为反馈参数,由 PLC控制器通过改变加氯计量泵变频器的频率,动态改变次 氯酸钠投加量,实现闭环控制,并可以对出厂水进行应急补 加氯。滤池自动控制滤池控制过程分为正常过滤及反冲洗两 部分。正常过滤时PLC通过PID原理对滤池采用恒水位自动 控制,通过检测的滤池液位信号控制滤池清水阀的开度;当 滤池液位高于设定液位时,增大清水阀的开度;当滤池液位 低于设定液位时,减小清水阀的开度,最终达到恒水位过滤。 由于滤池结构为虹吸快滤池,反冲洗时只能通过人为观察虹 吸形成和破坏情况,所以只能实现遥控采而无法全部自动化 运行,PLC通过液位和阀门开度判断滤池反冲洗条件并提示, 实现人工遥控反冲洗。二级泵房自动控制系统:根据中心调 度室指令通过设定出厂水流量自动控制高压水泵机组的开 停,同时采集出厂水压力信号和流量信号。高压配电系统: 对高压配电系统改为无人值守工作方式,功率因数电容补偿 采用机组就地一对一补偿。各配电柜通过四西门子综合继电 保护装置和电力参数检测仪表检测系统各参数,并通过工业 以太网络传送泵站PLC站。在线仪表监测:对水处理各工艺 环节配备相应的在线水质检测仪表,实时监视水处理过程中 水质的变化,根据各在线仪表的检测,可保证自动控制系统 的稳定可靠运行。
改造效果分析
经过一年多的实际运行证明,该厂自动化技术改造基本 达到了预期目的,取得了明显的效果:基本解决了混合工艺、 反应沉淀池、滤池的在新水质标准下的设计缺陷,实现了水 质的在线监测。有效解决了反应沉淀池等构筑物内滋生青苔 等有机污染物的问题。沉淀水浊度基本控制在3NTU左右, 往滤池大量跑矶花的现象得到了有效遏止。滤池集配水布水 均匀,反冲洗效果好,滤池的过滤周期延长,同时延长了滤 料使用周期。出厂水水质(浊度、余氯等)稳步提高,其中 出厂水浊度被严格控制在了 0.5NTU以
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