QC成果报告表(范例)-黄羽.docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
上汽通用五菱汽车股份有限公司 QC 小 组 成 果 报 告 表 课题名称 降低N106侧围点凹率 小组名称 西车一号小组 课题类型 现场型 注册时间 2008.1 注册编号 QC—08—WB—001 活动时间 2008.1~2008.9 小组人数 12 小组成员 姓名 员工编号 部门 岗位 组内分工 组长 梁鑫昌 组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 填报部门:西部车身 填报人: 梁鑫昌 审核人:麦志成 一、选题理由:(可采用统计表、排列图等工具) 1、N106车型侧围点凹率为缺陷总数的20% 2、2007年1月~3月N106车型侧围点凹率为缺陷总数的32% 3、选定课题:降低N106侧围点凹率 二、现状调查并确定目标:(改进前状态、拟定的目标要有数据说明,目标要量化) 侧围生产线有5个工序, 侧围外板点凹又可分为几个部位,利用分层法进行分析: 工序分层点凹排列图 工序分层点凹排列图 94.4% 94.4% 100%88.2% 100% 88.2% 80.7% 80.7% 80% 80% 60.2% 60.2% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 1工序2工序3 1工序 2工序 3工序 5工序 4工序 缺陷部位分层点凹排列图 缺陷部位分层点凹排列图 100%85.1% 100% 85.1% 79.5% 79.5% 80%71.4% 80% 71.4% 60.2% 60.2% 60%46.6% 60% 46.6% 40% 40% 20% 20% 其他上梁B柱D柱风窗C柱 其他 上梁 B柱 D柱 风窗 C柱 经过分析得出:4号工序的C柱点凹是主要症结 小组根据现状调查得出的数据,在结合问题解决的经验判定,认为至少能将症结问题解决八成,则计算点凹率:(161-97*80%)/505*100%=16.5% 小组最终设定目标为:将N106侧围点凹率降低至15% 三、分析原因:(可采用因果图、树图、关联图等工具) C C柱点凹 零件表面油污 技术不熟练 培训不到位 焊钳干涉 焊接边太小 工艺设技缺陷 没有限位块 焊接角度别扭 焊钳打滑 冲压件要防锈 升降台干涉 内板零件错位 4工序点凹 操作工位拥挤 无防错挡板 焊钳缺陷 电极头过大 电极杆过短 四、要因确认: 1、电极头过大 侧围4工序焊接C柱的焊钳所用的电极头是直径为16毫米,而焊接边宽度恰好是16毫米,电级头在焊接时很容易碰到车身外表面,小组并在现场对250台侧围总成开展点凹实验,结果为250台中,有2台因为此焊钳电极过大而点凹,因此,电极头过大是主要原因。 2、电极杆过短 侧围4工序焊接C柱的焊钳所用的上电极杆是长度为65毫米的, 5工序焊接C柱的焊钳,的电极杆长度为85毫米(以为本焊钳型号最长)的,小组并在现场对250台侧围总成开展点凹实验,但依然会出现点凹现象,因此,电极杆过短不是主要原因。 3、冲压件要防锈 冲压件只有在南风天时才会擦上防锈油,而没擦的时候也依然会出现点凹现象。小组成员亲自动手试验250台,发现焊钳100%不会因零件表面有油而滑入内侧将焊钳点凹。因此,冲压件要防锈不是主要原因。 4、培训不到位 小组成员均经过公司三级培训,通过岗位指导培训考核。此外,现场抽查了《右侧围40#左二》、《右侧围50#右一》两个岗位,对照员工操作10台车与SOS标准化操作的一致性,100%一致。因此,员工培训不到位不是主要原因。 5、内板零件错位 现场测量20台C柱,发现C柱下部有1~3 毫米的错边,小组成员再对错边零件进行焊接实验,发现错边零件易被点凹。因此,内板零件错位是主要原因。 6、无防错挡板 4工序与5工序焊接C柱时,拼台无防错挡板,焊钳开口有50毫米,焊钳可伸入零件外表面将零件点凹,因此,无防错挡板是主要原因。 7、操作工位拥挤 每个工序都是只有4名焊接操作工,他们在按照标准化操作时,并未存在焊钳干涉现象,因此,操作工位拥挤不是主要原因。 五、对策措施 序号 要因 对策 目标 措施 地点 负责人 完成日期 1 电极头过大 更换小型号电极 电极能够在焊接边上焊接不点凹零件 更换4工序UC-C0630 焊钳螺管座、电极杆、电极头 C线侧围4工序 梁鑫昌 2008.4.22 2 内板零件错位 调整内板零件 将C柱错边调整止1毫米内 调节内板上部定位销,改进内板后部夹具 C线侧围4工序 朱名壮 2008.5.13 3 无防错挡板 制作防错档板 焊钳100%不能深入零件外表面 制作4工序C柱气缸防错,制作5工序档板防错 C线侧围4、5工序 罗宇琨 2008.5.2 六、实施 1、电极头过大:将4工序UC-C0630型号的焊钳电极直径由¢16 毫米更换为¢12毫米 负责人:梁鑫昌 完成时间:2008年4月2

文档评论(0)

wnqwwy20 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7014141164000003

1亿VIP精品文档

相关文档