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大庆油田甲醇厂污水处理站
生化曝气系统
改造设计方案
吉林省东成环保设备有限公司
2008年3月
PAGE i
目 录
TOC \o 1-1 \h \z \u 一、 项目概况 1
二、 设计依据 1
三、 污水水质及水量 1
四、 出水水质(排放标准) 1
五、 原有污水处理站曝气系统简介 2
六、 曝气池生化系统设计改造原则 2
七、 曝气池生化系统设计改造方案 2
八、 曝气池工程改造设计 5
九、 曝气池改造投资估算 6
大庆甲醇厂污水处理站生化曝气系统改造设计方案 吉林省东成环保设备有限公司
~PAGE 5~
项目概况
项目名称:大庆油田甲醇厂污水处理站曝气生化系统改造工程
建设单位:大庆油田甲醇厂
项目地点:原污水处理站
设计依据
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
《室外给水排水设计规范》(GBJB-86)
给水排水工程和污水处理工程设计有关技术规范
相关污水处理工程经验
污水水质及水量
根据甲方提供资料:现有污水处理站设计处理能力Q=4800m3/d,即200 m3/h。
现有污水进入曝气池水质指标主要如下:
CODcr≤130mg/L
氨氮≤25 mg/L
石油≤10 mg/L
出水水质(排放标准)
根据整体工艺处理要求:经曝气生化池处理后的出水水质达到如下水质要求:
CODcr≤50mg/L
氨氮≤15 mg/L
石油≤6mg/L
原有污水处理站曝气系统简介
原有污水处理站,日处理能力4800m3/d。
现有污水处理站曝气池主要尺寸表:
序号
设施名称
规格型号(尺寸)(m)
单位
数量
备注
1
生物接触氧化池
10×15×5 3格
系列
2
半地下式
2
罗茨鼓风机
45KW
台
2
1用1备
曝气池生化系统设计改造原则
尽量采用成熟可靠的处理工艺,以先进实用可靠为主。
尽量考虑原有污水处理设施,充分发挥其能力,尽量减少工程
投资。
选择工艺技术尽可能降低运行能耗,减少运用费用。
选择先进高效、比表面积大的生物活性填料,易安装,重量轻,
考虑不用钢管做填料支架,采用柔性耐腐蚀材料做支架,方便
检修。
选用科技含量高,节能、技术先进、运行稳定的曝气充氧设
备。
曝气池生化系统设计改造方案
7.1、原有曝气池情况:采用的是普通弹性填料,曝气系统采用微孔曝头,曝气头为圆盘形,鼓风系统采用罗茨鼓风机。该系统存在以下问题:
普通弹性填料比表面积小,约为60~100m3/m2,填料上的活性污
泥量相对就少,尤其是适合各种菌群的微生物菌群系统很难形成,结果就是生化曝气系统对COD、氨氮、油等的去除率较低。影响后续的处理效果,而且增加后续的处理能耗及投资。
建议把普通弹性填料更换为高效活性生物纤毛式填料,该种填料比表面积大,约为4500~6000m3/m2。填料上的活性污泥量远远大于普通活性填料,而且可以形成一个比较完整的生物菌群系统,生物膜厚度适宜,外层好氧和内层兼氧厌氧比较好的结合起来,能够高效的去除各种有机物,而且处理效果稳定,出水水质好,有利于后续工艺单元处理。
普通弹性填料安装采用上下两层钢管和钢筋做支架,间距一般再200mm左右,需要耗费大量的钢材而且重量很大。检修很不方便,钢材需要进行高标准的除锈,否则在曝气池中易生锈,寿命一般3~5年,更换又需要投资。
安装在池底的曝气头一旦出现破损,很难及时进行检修,常常是等到污水处理厂每年大修时放空池池子进行更换,大量的压缩空气就从破损的曝气头处喷出,起不到曝气的作用,白白浪费了大量能源,而且影响处理效果。
池底曝气头或管路一旦出现破损,只能放空池体进行检修,检修完再进水调试培养活性污泥,一般培养污泥都需要1~2个月的时间才行。
7.2、原有曝气池改造方案:
1、采用聚氧活化曝气增氧机:
取消原有鼓风曝气系统,解决检修困难和能源浪费问题。聚氧活化曝气增氧机可以直接放在曝气池中进行富氧磁化鼓风曝气,省掉了很长的铺管路系统和大量的曝气头,节省很大的管路损失,维修管理及其简便,不会出现曝气头破损而造成能源浪费的情况。
聚氧活化曝气增氧机具有曝气增氧、搅拌、推流的功能,具有空气富集氧气集及氧激活功能,在相同条件下提高水中饱和溶解氧量约25%,充氧动力效率高达2.5~3.30,运行费用低,可节约能耗30%左右。
2、更换原有普通弹性填料:
选用纤毛状生物活性填料,该填料由自然卷曲呈弹性管状的纤毛圈经特殊工艺织成,具有亲油、亲水、对气泡有很好的切割作用,有储氧功能,无堵塞等优点,同时由于受聚氧活化曝气增氧机产生的水流和气流的冲动,填料上的生物膜不断更新,生物活性高,传质效率高,因此,该种生物填料比其他填料能提高净水效能40%~70%。
该纤毛状生物填料不需要钢管或者钢筋做填料支架
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