水泥厂职工安全培课件.pptVIP

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粗细分离器的爆炸事故 C厂2 000 t/d新型干法熟料生产线正常生产中,因DD型分解炉喂煤秤测量轮皮带脱落,引起的窑尾分解炉喂煤秤跳停而停止喂料。20 min后,窑尾分解喂煤炉秤被修复,中控擦作人员启动分解炉喂煤秤升温准备投料,此时,煤磨风机风门阀板开度为11%。因生料立磨处于避峰停机状态,来自窑尾的含有不完全燃烧煤粉的烟气大量进入煤磨,造成煤磨磨内燃烧,磨头下料管被烧红,出煤磨的烟气温度超145℃以上(温度仪表最大量程145℃),烟气中CO浓度超量程(5 000 ppm以上),同时发现粗粉分离器下粗粉绞刀内有暗火;随后,粗粉分离器泄压阀冲开、旋风收尘器防爆阀和泄压阀冲开。事故发生后,中控操作员立即停煤磨和煤磨电除尘器,通知电工对煤磨系统停电,组织人员灭火,15 min内火灾被扑灭。 3.1原因分析   (1)为防止煤磨系统着火,该水泥厂煤磨操作规程中明确规定,在立磨系统停机时,窑系统若止料,则煤磨必须止料停车。事故发生时,该水泥厂的煤磨操作员没有执行操作规程,只是对煤磨减产运行,因此,该起事故的主要原因是违章操作。   (2)在生料断料故障被处理后,启窑尾分解炉喂煤秤时,由于煤秤罗茨风机输送管道内残留较多煤粉,中控操作员发现煤秤罗茨风机管道压力较大,最大达到90 Pa(正常值为40~45 Pa),且持续时间较长,分解炉出口温度从880℃突然升高到1 150℃,整个预热器系统出现瞬时正压,造成带有大量不完全燃烧煤粉的烟气由旁路进入煤磨系统,带火星的煤粉引起磨内着火,引起燃爆,造成煤磨粗、细旋风分离器泄压阀和防爆阀被冲开。   (3)事故发生后,现场调度及时停机和断电,没有造成更大的后果,对生产的影响较小。 3.2改进措施   (1)对于新型干法熟料生产线,在立磨系统停机时,窑系统若停止喂料,则煤磨必须止料停机。   (2)由于这是一起违章操作事故,说明操作员对操作规程熟悉掌握不够。事故发生后,除进行事故分析和追究责任外,组织中控操作员进行操作规程的学习与考核,并举一反三,分期分批组织其他岗位人员熟悉操作规程再学习和考核,提高员工按章操作的能力,杜绝违章操作。 (3)对水泥厂而言,煤磨消防是企业安全管理的重点工作之一,除做好安全操作管理外,还要加强该系统的消防设施管理,定期组织检查,发现问题,及时处理,确保消防设施始终处于有效状态。 窑头罩的爆炸事故   2006年冬季D厂2 000 t/d熟料生产线停窑检修11 h后,采用柴油点火烘窑,按照升温曲线的操作要求,内外风均为50 Pa,点火烟囱开度50%,停高温风机,尾排风机正常运行,进口风门30%开度。1 h后,当尾温达到380℃时,开始用窑尾煤秤对窑头喷煤(此时正检修窑头秤),20 min后,得知窑头煤秤修复,中控操作员停窑尾秤进行煤秤切换,改用窑头秤喷煤;6 min后,开罗茨风机,发生爆炸事故,致使窑头罩顶损坏,窑头罩顶大面积坍塌,  所幸没有造成人员伤亡。 4.1原因分析   (1)在事故发生的前一天,因处理窑尾预热器堵塞,采取停止喂料和停煤熄火方法保温;2 h后,喷煤点火未燃。中控操作员选择喷煤点火的做法是错误的,属习惯性违章。按有关规定,在长时间停窑后,窑内温度下降明显的情况下,应选择柴油点火。在喷煤未燃情况下,岗位人员对窑内堆积煤粉的危害性认识不够,仍然对回转窑采用辅传慢转,使得未燃煤粉包裹在熟料中;对于多次点火未燃和煤粉堆积的情况不仅没有记录,而且也未与下一班人员交代,给事故的发生留下了隐患。   (2)不重视煤粉仓的保温。因冬季原煤供应紧张,原煤库存较少、水分大及粒度较大,造成煤磨产量较低,煤粉供应紧张,煤粉仓内煤粉库存较少。因煤粉仓经常堵塞与敲击,致使保温层破坏,煤粉仓在冬季因温差较大,更容易结露。事故发生前,煤粉仓内库存煤粉较少,造成壁上湿煤粉垮塌,煤秤下料不均匀,尤其是窑头煤秤经常断煤粉,导致多次来回切换窑头和窑尾煤秤喷煤,且多次未能使煤粉着火,这是事故发生的次要原因。   (3)在停窑检修11 h后,虽然中控操作员按照制度要求升温,仪表显示尾温达到380℃,但时处冬季,环境温度低,窑内物料场实际温度并没有达到380℃,主因是窑内升温时间过短,造成窑内蓄热不足,温度场过低;这时开始用油煤混燃,过多的煤粉在不顺畅的火焰下不能充分燃烧,产生大量的CO在窑内聚集,在切断燃油后,随着加大一次风量(增加O2含量),CO燃烧体积急剧膨胀,导致爆炸事故发生。 4.2防范措施   综上述分析,问题的主要原因是回转窑内物料的温度场蓄热不足造成的,随后,再次点火升温时,对用柴油升温在原来的基础上延长2 h,然后油煤混喷,在窑内物料温度场实际达到控制温度后,再对窑头喷煤,回转窑运行正常。为防止类似事故的再发生,提出以下整改措施:   (1)依据该起事故中控操作人

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