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泥炮控制杆失效原因分析与处理
孔祥彬
(天津天铁冶金集团有限公司)
[摘 要]文章对全液压泥炮结构、工作原理做了简耍介绍,对在使用过程中泥炮控制杆出 现的问题进行了原因分析,对每一种存在的原因提出了相应的应对措施。之后对碟簧缓冲控 制杆提出了碟簧组合形式采用复合组合来提高控制杆使用寿命,介绍了岡柱弹簧缓冲控制杆 和左右螺旋无缓冲控制杆的结构和应用实践。
[关键词]高炉 全液压泥炮 控制杆 失效
1刖S
天铁集团炼铁厂现冇五座高炉,总容积3180m\ |-|前,每座高炉各冇一台KD型全液压 矮式泥炮(五高炉稍有不同但大致原理和同),它是我厂炉前泥炮的笫二代使用产品。泥炮 是高炉炉前出铁的专用设备。其主要功能是:在高炉不休风的情况下,完成高炉出铁后址住 铁口,使髙炉快速进入下一循环的作业。KD型液压泥炮主要由打泥机构、吊挂机构、控制 连杆、回转机构、斜底座、机上配管、液压站及控制阀台等组成。工作原理:巾回转油缸驱 动悬臂带动打泥机构,使炮嘴运动到铁口时,打泥机构开始打泥,打泥完成后炯炮,待炮泥 完全十后,回转油缸l+l杆腔进油,带动悬秤及打泥机构退回到装泥位置。KD型液压泥炮主 要特点:KD型液压矮式泥炮将原来的旋转、压炮、打泥、锚钩四个动作改为旋转、打泥两 个动作,从根木上消除了转炮、压炮汕缸动作不同步的现象。打泥机构采用活塞杆I古I定,汕 缸缸体带动泥塞运动,汕缸活塞杆工作条件好,寿命长,泥塞更换方便;采用两套连杆机构, 使炮嘴在接近铁口时的运动轨迹为近似的直线运动,完全满足堵铁II的工艺条件;泥炮自身 高度低,结构紧凑,维护方便;泥缸内壁采用辉光离子氮化,汕缸内壁镀珞处理,提高了易 损件的使用寿命;液压系统采用逻辑阀块,液压站结构紧凑,控制阀台结构简单,操作方便。 2存在问题
控制杆是用来使泥炮打泥机构的炮嘴准确的对准出铁口,使炮嘴不能偏离铁I I。但是随 着高炉冶炼强度的提高,出铁次数的增加,以及炉前工作环境、状况和出铁场渣沟布置等现 状所制约(我厂渣铁沟均为开放式),在过去一段时间内屡次发生了控制杆失效及折断、不 能使泥炮迅速准确的堵住放铁厉的铁口,给髙炉的正常生产带来了极人负而影响,同时增加 了工人的劳动强度,造成了晩点、丢铁、慢风等影响。控制杆安装形式见图1。
3原因分析及措施
3. 1外部原因
通过对现场作业情况调研分析,有以下几点是造成控制杆失效及折断的外部原因:
高炉泥炮属于高速大功率液压驱动系统,液压缸活塞运动速度很高,在结速运动 前必然产生强烈的冲击和震动。
、高炉出铁次数的增多。随着高炉冶炼强度的提高,高炉的出铁次数由原来的十二 炉增加到了十五炉(五高炉增加到了十六炉),使用率的增加缩短了泥炮各个部件的使用寿 命。
、无水炮泥的引进。无水炮泥的引进对铁口的养护收到了良好的效果,但是它增加 了泥炮堵铁口的时间,有水炮泥的堵口时间仅为十分钟,而无水炮泥的堵口时间为半小时。 由于我厂炉前为开放式铁沟,泥炮各个部件长时间受500°C以上的高温炙烤,受热而变形, 润滑汕快速蒸发。
、润滑的不良。连续运转的设备需要良好的润滑来减少摩擦并冷却接触润滑不 当会加速设备的磨损和老化,最终造成设备故障。再加上炉前工作环境温度高、灰尘多,各 个销轴与轴承接触的表面很容易进入灰尘,炉前采用的人工手动干油枪注油,润滑时间受到 炉前作业时间限制,润滑效果不好。
3 . 2 应对措施
⑴注重泥炮各关节部位润滑。若润滑不好,各关节部位磨损量大后,泥炮在回转过程中 晃动量增大,和应螺栓剪切力增大,堵口对中性差。加强各部位润滑。把人工手动十油枪注 油润滑改为电动干油泵单点控制润滑。对泥炮各个部位的十八个润滑点进行了详细标注,对 加汕困难的部位进行合理排管,在一定程度上减小了各部位的療擦,增加了设备的使用寿命。
⑵控制泥炮回转时间在12-15S范围内。时间短动作快惯性力和冲击力就大,对泥炮损 害大,寿命短。可以通过调节节流阀来实现。
⑶在转炮油缸结束运动前必须进行适当的制动和缓冲,避免产牛强烈的撞击和振动。根 据现场情况合理调整油缸缓冲器节流阀(以前往往忽略这个问题,认为出厂时己经设定好), 和单向阀合理配合。液压缸在缓冲过程中,节流孔或缝隙的通流而积随缓冲行程而自动改变, 使缓冲汕腔内的缓冲压力基木保持均匀,或呈一定的规律变化,这样就可以得到满意的缓冲 效果。达到工作平稳的目的,防止损坏传动部件,降低噪声,从而提高系统的工作性能和寿 命。再有就是操作换向阀要缓慢。这样可以大大减弱液压冲击,减小螺栓剪切力和晃动量及泥炮其他部件。
⑷做好LI常检查,及时发现问题,处理问题。
3. 3控制杆自身失效点与处理
控制杆结构图如图2:
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