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马鞍式下降管应力集中系数较小,但强度略显不足。 冲压翻边式下降管应力集中系数较小,但由于制造中翻边处减薄较严重及变形量较大,故运行中在翻边内壁易出现表面龟裂。 图6.1 汽包下降管几种结构型式 在发现超标缺陷汽包的材料中,以19Mn5、BHW35、22K、20g较多(主要是这几种材料制造的汽包较多)。另外,在BHW38、18MnMoNb、16MnNiMo、15MnMoCu钢制汽包中亦发现焊缝超标缺陷。 1.2汽包的破裂事故 关于工业锅炉汽包的爆破,国内外发生较多。据日本锅炉协会统计,1961~1970年10月,日本发生了70起汽包爆裂事故,占锅炉事故的19.7%。至于电站锅炉汽包的爆裂,国外最早见于1962年,德国曼海茵电站锅炉汽包爆裂,国内仅一例。 (1)国内 ● 1968年底,一台400t/h锅炉汽包(配125MW机组),在某锅炉制造厂进行水压试验时爆破。事故后检查了5个主下降管与汽包筒体焊缝,发现在焊缝热影响区存在许多裂纹,裂纹最深20mm,单条裂纹最长100mm。 汽包设计压力:15.5MPa;试验压力:20.2MPa;试验水温:0℃。 汽包材料:BHW38 焊缝经预热用J607焊条补焊后缓冷,探伤无裂纹。但经一次消除应力热处理后(610℃,5h),在热影响区又产生了裂纹。 ●某电厂一台炉(тп-13/A)汽包于1996年9月在运行中接管座焊缝爆裂,工作压力P=11.27MPa,T=320℃,材料22K,1960年1月投运,运行210000h,属典型的疲劳破坏。 (2)国外 ●德国 1962~1963年,德国曼海茵火电站7~9号机组4台锅炉汽包由于下降管处开裂,经挖补返修。后在水压试验中,7号炉汽包在一个下降管孔与人孔间发生了脆性开裂,8号炉汽包爆裂为12片,9号炉汽包爆裂为10片。试验水温:70℃。 这3台汽包分别于1949~1950年制造,1950~1951年投运,至1962~1963年运行12年左右,发现3个汽包下降管处焊缝开裂,裂纹长15~20mm,并向汽包轴线方向扩展,后经挖补返修。 这3台汽包的材料为MnCuNi低合金钢,C<0.2,Mn<0.9,Si:0.4,Cu:0.9,Ni:0.6 应力分析表明:7~9号炉汽包爆裂处的平均应力分别为133MPa、250Mpa和290MPa,远低于各个汽包材料的屈服强度(7号、8号汽包材料的屈服强度分别为520Mpa和410MPa),属于典型的低应力脆断。 事故原因分析认为:7号炉汽包由于挖补修复裂纹时未能正确的执行焊接规范,开裂起源于汽包一个开孔外壁的旧裂纹处。8号炉汽包的开裂是从一个管孔外侧的焊缝处开始,这里没有旧裂纹。9号炉汽包爆裂后,还在管接头焊缝下发现有沿圆周分布的微小裂纹。 ●英国 1966年,英国考克恩茨电站一台锅炉汽包,在安装现场进行完最后一次检查进行水压试验时爆裂,试验水温7℃,当压力升至28MPa时爆破(P试=29MPa)。事故后检查发现,开裂源于下降管处。 该汽包材料为MnNiMoV。 σs(σ0.2)≥416MPa,σb≥615MPa。 2主蒸汽管道、导汽管 (1)国内 · 1998年6月11日,某电厂2号机甲侧主蒸汽管道在运行中爆破,爆口在标高16-18m处的直管段,向上纵向爆裂2.2m,最大展开宽度0.83m,管道与流量测量喷嘴上方的第一道焊缝整圈撕开。 该主蒸汽管道材料为F11(X20CrMoWV121),规格为φ273×25mm。工作温度555℃,压力13.7MPa,运行158400h。 爆管的主要原因是该段管子壁厚较薄,同时管子内壁存在着原始缺陷,焊后热处理控温不均所致。 ·2000年5月,某钢铁公司自备电厂的主蒸汽母管发生爆裂。 · 2000年8月底,某电厂No.5、No.6机主蒸汽母管联络门阀体靠No.6锅炉焊缝的热影响区一侧发生爆裂。死亡一人。主汽管材料为12Cr1MoV,规格为φ273×25mm;主蒸汽联络门阀体材料为ZG20CrMoV。主汽管运行温度540℃,压力9.8Mpa。运行126691 h,起停738次 爆裂部位的宏观形貌可见:在爆裂阀体靠No.6锅炉侧和主蒸汽短管内壁存在着大量的热疲劳裂纹,疲劳裂纹的扩展是主汽管爆裂的直接原因。 · 山西某电厂前苏联制造的130t/h的П-130型锅炉,过热器出口温度420℃,压力3.33MPa。1956年投运,至1987年底小修时发现主蒸汽管弯头外弧侧泄漏,有一80mm长的环向裂纹。至此机组累计运行199000h,启停2456次。主蒸汽管道材料为20A,规格φ325×10mm。失效原因分析表明:由于停炉保护
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