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2008年全国发电厂热工自动化专业会议论文集
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脱硫烟气挡板异常造成锅炉MFT原因分析及处理
朱加喜
(大唐淮北发电厂 235000)
摘 要:本文介绍了大唐淮北发电厂#8机组脱硫烟气挡板控制部分因雨短路自动关闭导致锅炉MFT动作熄火,经分析后对现场和逻辑部分功能加以完善,改造后#8机组脱硫系统至今运行情况稳定良好,避免了因此而发生机组非计停,同时也为其他机组脱硫系统类似问题的改造提供了成功经验。
关键词:脱硫烟气挡板、MFT
1 引言
随着近几年火力发电机组的迅速上马,为了从根本上解决大气中SO2污染问题,国家发改委明令:关停污染严重的小火电机组,加快火电厂大机组的脱硫建设,新建机组必须同步上马脱硫设施,现有燃煤含硫量大于1%的电厂在2010年前分批建成脱硫设施或采取其他有效减排SO2的措施。大唐淮北发电厂#8机组是2005年8月投产的,同步上马了烟气脱硫设施。锅炉是由东方锅炉厂设计制造的DG670/13.7-20型燃煤锅炉,系超高压、中间再热、自然循环汽包炉;与#8炉相对应的1?670t/h锅炉烟气脱硫工程,为一炉配一塔设置,采用奥地利AEE公司石灰石-石膏湿法脱硫技术,设计范围内,全烟气脱硫效率为不低于95%。从#8炉来的原烟气,由烟道引至FGD烟气脱硫系统,经过原烟气挡板后,进入增压风机升压,之后进入GGH交换原烟气的热量,其温度由132℃降至88℃左右,冷却后的原烟气进入吸收塔进行脱硫反应,脱硫后的净烟气返回GGH,加热升至
2007年7月5日大唐淮北发电厂#8机组脱硫入口原烟气挡板因暴雨异常关闭,旁路挡板没有迅速打开,炉膛负压急剧增大,MFT动作,造成锅炉熄火。下文就此事故进行分析并解决这个隐患进行阐述,供大家参考。
2事故处理过程
2007年7月5日11:24 #8机组负荷150MW,锅炉炉膛突然正压增至最大,MFT动作,首出原因“炉膛压力高”。立即推负荷至2MW,调整风量进行炉膛吹扫,经调整引送风炉膛压力不能恢复正常。脱硫运行人员发现原烟气进口挡板自动关闭,旁路门开启至17%开度不动,立即软、硬手操开旁路门仍不动,立即停运增压风机。立即就地手摇旁路门,手摇十分沉重,就地手操旁路门开按钮旁路门打开成功。11:34经调整风量炉膛压力恢复正常,炉点火成功,逐渐恢复负荷。11:50负荷110MW,停油。
3 原因分析
请看下面的历史趋势图。
(1)因大雨造成脱硫入口原烟气挡板电机入口处控制电缆受潮、绝缘降低,引起脱硫入口原烟气挡板在11时23分35秒关闭。
(2)FGD入口原烟气挡板已开信号消失(红线1),旁路挡板保护开信号(黄线2)并没有同时发出,在脱硫入口原烟气挡板关闭(橙色线7)过程中(54秒),旁路挡板门处于关闭状态,#8炉膛负压急速升高(血青色线4),11时24分24秒MFT动作(浅兰色线6),锅炉熄火。
(3)MFT动作后,同时DCS内发指令联锁开旁路挡板门,旁路挡板门开(绿色线3)至11.63%处卡死,11时25分41秒运行人员在CRT上发开指令(深蓝色线5)一次,仍未开启,直至11时31分48秒由运行人员爬到十米高就地手摇开启后(运行人员反映门很重),再电动开启正常。#8炉MFT信号复归后正常点火。
(4)通过对脱硫DCS系统组态检查,发现脱硫入口原烟气挡板关闭并不直接联锁开旁路挡板门,而是由GGH主辅电机均未运行与上原烟气挡板未关发FGD保护动作(即FGD跳闸)信号,作为开旁路挡板门条件。
(5)由于控制回路与电动头一体化,安装于十米高的烟道上,给就地操作与维护带来不便,也不利于防雨防潮。碰撞式行程开关老化,长期受雨雾灰尘的浸蚀,容易误发信号。
4 处理措施
(1)对电动头进行改造,加装电缆转接盒,放短电缆,自己动手制作脱硫原烟气、净烟气挡板及旁路挡板控制箱,完成接线调试,将控制回路移至零米控制柜,便于运行人员就地操作,大大减少了抢合操作时间;同时也有利于防雨防潮。
(2)更换就地反馈开关,将碰撞式行程开关改为可调节型金属磁性接近开关,这种开关金属外壳密封设计,可工作于恶劣环境,性能稳定,寿命超长,基本上免维护, 为提高反馈的准确性和可靠性,采用三取二逻辑,给脱硫原烟气、净烟气挡板开位置各装三个开反馈行程开关。
(3)针对有时旁路挡板自动下滑(2次下滑至97%左右, 1次下滑至86%左右),并且运行发现DCS及就地电控都无法操作。经查询历史记录发现几次旁路挡板下滑时DCS并没有任何指令到就地,判断执行器自身控制回路有问题。于是将操作指令由原先的发到就地挡板门执行器内部控制,改为送到就地零米电动门操作箱控制,取消原执行器内部控制,在就地零米及远方可开可关可随时停,同时保留旁路门开度指示。在就地加装3只全开和1只全关非接触传感器,以作位置反愦和控制使用。
(4)完善
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