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煤气化装置试车运行性能考核报告
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气化厂
2018年08月21日
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u 一、煤气化装置磨煤与加压输送系统性能考核 1
1、磨煤与加压输送系统存在的问题 1
2、磨煤单元运行重要参数控制指标一览表 4
3、磨煤单元动设备运行性能评估 4
4、磨煤单元系统运行设计指标评估 5
二、气化炉及水汽系统性能考核 6
1、氧气预热系统 6
2、调和水系统 7
3、水汽系统 7
4、激冷系统 8
5、点火开工烧嘴系统 9
6、煤烧嘴系统 10
7、振打器系统 10
8、气化炉平衡孔 10
9、气化炉新增测压点 11
10、气化炉总体性能分析 12
11、气化单元运行重要参数控制指标一览表 13
12、气化单元动设备运行性能评估 15
13、气化单元系统运行设计指标评估 16
三、煤气化装置黑水系统性能考核 17
1、黑水装置投用后,主要存在如下问题: 17
2、黑水单元运行重要参数控制指标一览表 18
3、黑水单元动设备运行性能评估 19
4、黑水单元系统运行设计指标评估 22
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一、煤气化装置磨煤与加压输送系统性能考核
1、磨煤与加压输送系统存在的问题
磨煤与加压输送系统自2017年10月带料运行,截止目前已连续运行200天以上,目前此系统主要存在如下问题:
(1)磨煤机加载力设计值偏高,设计值是7-10MPa,实际运行时设定为3.0至5.5MPa,对应磨机负荷25-47t/h。磨机最大负荷设计为77.8t/h,实际运行时不需要这么高的负荷,实际负荷在25-47t/h,运行正常;
(2)开车初期使用天然气时,磨煤机负荷在40t/h以上时,助燃空气风机出口阀全开(7000NM3/h),热风炉负荷仍不能满足生产需要,磨机出口温度要求105℃,实际只有95℃左右。切换燃料气后,助燃空气风机流量控制在5500NM3/h时,热风炉负荷可以满足生产需要。
(3)旋转分离器S03102B减速机油池有煤粉进入,开车期间进行润滑油更换,目前温度在53℃以下,运行正常,后期仍需观察判断。
(4)循环风机K03102B出口非金属软连接破裂,多次修补后仍存在破裂泄漏现象,目前已更换为金属软连接。
(5)磨煤机一次风与低压氮气压差31PDI0122/222显示偏低,设计值在4KPa以上,低报2KPa,联锁1KPa,实际运行时最低波动到1.4KPa,将限流孔板由25mm改为35.8mm后,压差基本维持在5Kpa左右,目前运行正常。
(6)磨煤机磨辊温度31TI5118/5219显示偏高,设计值小于90℃,实际运行时最高106℃,待停车检修时检查处理。
(7)热风炉出口大法兰填料密封漏,停车后将填料重新压紧并涂抹密封胶后,目前运行正常。
(8)碎煤仓底锥冬季温度低时易冻结,倒磨时多次造成给煤机断料,后经气化厂讨论并结合其他项目经验,在底锥处增加伴热管线,目前冻结现象已消除,设备运行正常。
(9)称重给煤机B称重计量不准,运行期间多次出现不准,偏低等现象,正常运行时40吨,显示只有8吨左右,停车后仪表更换计量线路后目前运行正常。
(10)称重给煤机AB系列皮带破损严重,目前运行正常,加强设备巡检特护,待停车检修期间进行更换皮带。
(11)磨煤机B下架体碳晶环密封损坏,导致密封氮气分配不均,靠北侧密封处漏气量较大,引起磨煤机输入轴轴承温度偏高,待备件到货后及时更换。
(12)煤粉袋式过滤器S03201AB内部堵料。由于伴热管线较少,靠近X03206AB上部短截处至S03201AB底锥上方1米处煤粉板结,经气化厂讨论分析后在原伴热管线处重新增加伴热管线,目前运行正常。
(13)V03205AB冲压管线32PV0128A/228A开车初期冲压时流量不能满足生产要求,设计流量最小1202NM3/h,正常2348NM3/h,最大3865NM3/h,实际运行时最大流量只有1100NM3/h,后经与设计院沟通,将32PV0128A/228A后止回阀拆除,目前运行正常,待低压降止回阀到货后及时更换。
由于磨煤与加压输送系统整体运行时间较短,很多问题未暴露出来,各个设备的运行工况和性能参数有的仍不能满足设计要求,若需要长周期运行对以上问题必须引起足够的重视和优化。
2、磨煤单元运行重要参数控制指标一览表
序号
位号
名称
运行控制范围
设计值
是否达到设计指标
1
031TI5114
磨机A出口温度
100~105℃
105℃
满足设计要求
2
031QI0105
热风炉F03101A出口氧含量
3%-6.5%
小于
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